[实用新型]自蒸发器有效
申请号: | 201020546141.0 | 申请日: | 2010-09-29 |
公开(公告)号: | CN201809181U | 公开(公告)日: | 2011-04-27 |
发明(设计)人: | 龚智远;何再平;刘云泽;王文志;陈万鹏;张顺飞;刘肇坤;徐吕刚;余勇;刘昌洌 | 申请(专利权)人: | 中国铝业股份有限公司 |
主分类号: | C01F7/02 | 分类号: | C01F7/02 |
代理公司: | 贵阳中新专利商标事务所 52100 | 代理人: | 吴无惧 |
地址: | 100814 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 蒸发器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种烧结法生产氧化铝用的自蒸发器。
背景技术
在烧结法生产氧化铝的过程中,铝酸钠粗液(含氧化硅5~6g/l)必须经过专门的中压(1.0~1.3MPa)脱硅工序进行脱硅后才能满足氧化铝产品质量要求。目前在中压脱硅过程中是将铝酸钠粗液、种分母液和拜耳赤泥按一定比例混合后送进中压脱硅机内,利用蒸气加热方式使铝酸钠粗液中的氧化硅转化为含水铝硅酸钠(进入固相)从而达到脱除铝酸钠粗液中氧化硅的目的。但经过中压脱硅机脱硅后的料浆温度和压力均较高,必须经过降温减压后才能进入到下道工序。目前从中压脱硅机出来的料浆一般需经过2~3级自蒸发(采用自蒸发器)降温减压,由于现有的自蒸发器在设计方面存在一定缺陷,导致自蒸发器产生的二次蒸汽与料浆分离不充分,料浆随二次汽进入冷凝水系统(生产上称为带料)污染了冷凝水,而自蒸发器出料进入常压料浆缓冲槽后,由于料浆温度仍高于常压下的沸点,在料浆缓冲槽内继续沸腾,产生大量的二次蒸汽,并且夹带部分碱性料浆从排气管排向大气,造成周围空气飘碱污染环境;而脱硅机运行15~20天后,必须停下来清理自蒸发器,机组运转率低,对生产造成极大影响,因此原有的脱硅机自蒸发器不能满足目前生产要求。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是,提供一种自蒸发器,以克服现有技术存在的的二次蒸汽与料浆分离不充分,料浆随二次汽进入冷凝水系统污染冷凝水等不足。
本实用新型采用以下技术方案:它包括进料管、筒体、筛板、二次蒸汽排出管,在筒体底部有高位出料管,在高位出料管的上端口设置隔渣网,在高位出料管的上方设置伞形挡料板。
进料管的长度为4800mm。高位出料管高出筒体底部为300~600mm。
在以上技术方案中,将原自蒸发器进料管加长,以进一步提高二次蒸汽与料浆的分离效果(二次蒸汽在罐内的停留时间延长,有利于蒸汽与料浆的分离),减少二次蒸汽带料。
将原自蒸发器底部喇叭形结构取消,在出料管口上方安装一种伞形挡板,使进入自蒸发器的料浆冲击在伞形挡板上充分散开,以强化自蒸发效果。
将原来出料管延伸加高,并在延伸加高后的出料管口处安装筛网隔渣,以阻止结疤块或其它杂物堵塞出料管。
本实用新型与现有技术相比,具有如下优点:
1、将原自蒸发器进料管加长,以进一步提高二次蒸汽与料浆的分离效果(二次蒸汽在罐内的停留时间延长,有利于蒸汽与料浆的分离),减少了二次蒸汽带料。
2、将原自蒸发器底部喇叭形结构取消,在出料管口上方安装一种伞形挡板,使进入自蒸发器的料浆冲击在伞形挡板上充分散开,以强化自蒸发效果。
3、将原来出料管延伸加高,并在延伸加高后的出料管口处安装筛网隔渣,以阻止结疤块或其它杂物堵塞出料管,减少了出料管道堵塞和出料不畅等问题,机组运行周期由15~20天延长至50天以上,提高了脱硅机组运转率,节约了开停车预热蒸汽消耗量以及清理费用等。
4、由于自蒸发器自蒸发效果提高,自蒸发器出料温度下降,自蒸发器出料缓冲槽的排汽管排向大气的蒸汽量也大大减少,基本杜绝了周围空气飘碱现象。自蒸发器与出料缓冲槽连续运行周期也由原来的3个月增加到6个月以上。
附图说明
图1为现有技术的结构示意图;
图2为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
本实用新型的实施例:它包括进料管1、筒体7、筛板5、二次蒸汽排出管6,在筒体7底部设置有高位出料管4,在高位出料管4的上端口安装隔渣网3,在高位出料管4的上方安装伞形挡料板2。将进料管1的长度加长为4800mm。高位出料管4高出筒体7底部为300~600mm。
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