[发明专利]一种高硅铁水冶炼的方法有效
申请号: | 201910922085.1 | 申请日: | 2019-09-27 |
公开(公告)号: | CN110699511B | 公开(公告)日: | 2021-07-13 |
发明(设计)人: | 阎青;杜金科;宋燕;鹿梅 | 申请(专利权)人: | 山东钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/30 | 分类号: | C21C5/30 |
代理公司: | 北京方安思达知识产权代理有限公司 11472 | 代理人: | 陈琳琳;武玥 |
地址: | 271104 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 铁水 冶炼 方法 | ||
本发明公开了一种高硅铁水冶炼的方法,本发明的方法通过在转炉入炉料中配加低硅生铁块,由于低硅生铁块熔化后降低了总的入炉硅含量,延长了硅反应时间,使前期温度均匀稳定上升,抵消了高硅铁水大量的化学热;同时过程添加压喷剂,由于压喷剂中含有的C成分能够与渣中FeO反应,从而避免了FeO集聚造成的爆发性喷溅,其中的CaO、CaF2都有降低炉渣泡沫化的作用,MgO具有提高炉渣粘度保护炉衬的作用。通过这些措施很好的解决了高硅铁水冶炼存在喷溅严重的问题,同时降低了喷溅造成的金属损失以及各种造渣料消耗。
技术领域
本发明属于炼钢领域,尤其是涉及一种高硅铁水冶炼的方法。
背景技术
在高炉大修后的开炉初期,由于焦炭加入量大,炉温高,矿石中的SiO2还原量大,造成铁水中[Si]高,通常把[Si]≥0.8%的铁水称为高硅铁水。高Si铁水的冶炼特点是:前期升温过快,加入的渣料多,渣量大,过大的渣量容易造成喷,尤其加料的时机和加料的数量没有掌握好,就会发生爆发性喷溅,加大金属损失的同时还会烧坏设备,造成环境污染。此外喷溅还会带来其它的种种危害。比如:渣料损失和温度损失;影响脱P、脱S;使操作失去稳定;加剧了对炉衬的冲刷,使炉龄下降;炉帽及挡渣板上粘满溢出的渣钢,需要清渣,增加了工人劳动强度等。
发明内容
针对高硅铁水热量富裕容易喷溅严重这一问题,本发明提出一种高硅铁水冶炼的方法,向转炉兑铁前,采用提高入炉低硅生铁块比例,降低整体入炉料平均硅,同时平衡总体热量,避免热量过于富裕;本发明提出在冶炼过程中加入压喷剂,有效抑制了过程喷溅。本发明实现了高硅铁水的单渣操作,能够达到冶炼平衡不喷溅,降低了石灰、白云石造渣料消耗,提高了金属收得率,降低了钢铁料消耗。
为达到上述目的,本发明所采用的技术方案如下:
1)在冶炼铁水硅≥0.8%的高硅铁水时,装入低硅生铁块,其中,生铁块的加入量占总装入量的30~40%,高硅铁水加入量占总装入量的60~70%;
2)转炉开吹0~2分钟枪位控制在1.3~1.5米,氧压0.80~0.90Mpa,开吹30~40秒,开始加入石灰、冷料、轻烧白云石,
其中,石灰的加入量为所需石灰总量的3/5~4/5、冷料的加入量吨钢10~35kg,轻烧白云石的加入量吨钢15~25kg;
3)2分钟~5分半枪位控制在1.4~1.6米,氧压0.85~0.95Mpa;
4)4分半~5分半开始逐步加入剩余石灰,同时加入转炉压喷剂,氧压控制在0.75~0.85Mpa;
5)5分半~6分半,枪位控制在1.6~1.8米,氧压0.7~0.85Mpa;
6)6分半~7分钟,炉内碳氧反应逐渐平稳后,枪位控制在1.3~1.4米,氧压0.85~0.95Mpa;
7)7分钟~11分钟,为防止返干,氧枪控制在1.5米~2米,氧压0.75~0.85Mpa;加入冷料,冷料加入量为吨钢3~25kg;
8)吹炼终点前1分钟至吹炼终点,氧枪控制在1~1.2米,氧压0.9~1.1Mpa;
9)提枪后倒炉测温取样,得到高硅铁水冶炼的钢。
进一步地,所述步骤1中),铁水的温度为1240℃~1380℃,低硅生铁块中[Si]≤0.3%。
进一步地,所述步骤2)中,
石灰总量(Kg)=(2.14×R×入炉金属料含Si量)÷(石灰CaO含量-R×石灰SiO2含量)×R×1000
R为炉渣碱度,R按3.0~4.0计算。
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