[发明专利]一种低碱度渣纯净钢的夹杂物控制方法在审
申请号: | 202310309391.4 | 申请日: | 2023-03-28 |
公开(公告)号: | CN116497173A | 公开(公告)日: | 2023-07-28 |
发明(设计)人: | 沈朴恒;江野;刘建;牛帅;邓伟 | 申请(专利权)人: | 南京钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21C7/00 | 分类号: | C21C7/00;C21C7/06;B22D41/50;B22D11/111 |
代理公司: | 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 | 代理人: | 艾中兰 |
地址: | 210035*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 碱度 纯净 夹杂 控制 方法 | ||
本发明公开一种低碱度渣纯净钢的夹杂物控制方法,通过优化出钢氧含量、出钢温度控制、硅铁及合金加入机制、LF精炼结束氧含量、中间包设置等工艺环节,减少了浇注过程中大尺寸夹杂物的形成,从而降低了生产的轧材全氧含量及断口夹杂物尺寸,钢材纯净度大幅提升。
技术领域
本发明涉及一种低碱度渣纯净钢的夹杂物控制方法,尤其涉及弹簧钢、帘线钢大尺寸夹杂物的控制。
背景技术
在弹簧钢、帘线钢高强化使用以实现减重降碳的背景下,钢中偶发的大直径夹杂物往往会严重降低钢材的使用应力,是制约材料高强化发展的重要障碍。
钢铁行业主流控制弹簧钢、帘线钢夹杂物塑性化的工艺大都采用低碱度渣系、硅锰脱氧和采用无铝、低铝合金和耐材、辅料生产,基本能够实现主要夹杂物组成低熔点区控制。由于硅锰脱氧能力较弱,精炼终渣中TFe含量往往较高,钢中氧含量偏高且波动大,夹杂物数量较多。随着浇注过程钢液在中间包湍流影响,夹杂物极易碰撞聚积长大,材中时有大尺寸夹杂物产生,造成成品使用应力大幅下降。
发明内容
针对上述技术问题,本发明目的是提供一种新型的低碱度渣纯净钢的夹杂物控制方法,以减少低碱度渣纯净钢浇注过程中大尺寸夹杂物的形成。
为达到上述目的,本发明具体采用如下技术方案:
一种低碱度渣纯净钢的夹杂物控制方法,其特征在于包括:
BOF炉或EAF炉出钢:
控制出钢定氧含量200ppm以下,出钢温度控制在1580℃~1620℃,保证低氧位出钢,同时防止下渣;
出钢20吨开始顺序加入总需加入量40%的硅铁以及增碳剂,出钢结束前加入偏酸性渣;
出钢过程保持大底吹氩气搅拌,出钢结束后继续大底吹氩气搅拌5分钟以上,促进合金熔化和脱氧反应进行;
LF炉精炼:
精炼化渣加热15分钟,加热过程于渣面分批加入总量60kg~100kg硅铁粉,扩散脱氧;
化渣后精炼渣达到半透明状再加入总需加入量40%的硅铁以及锰铁合金,充分熔化取样分析,再将成分微调至目标值;加热过程分批加入总量20kg硅铁粉,保持脱氧效果,精炼渣保持半透明状;
精炼结束后定氧值12ppm以下,渣中TFe含量达到3%以下;
连铸:
中间包不设置挡坝,采用整体式水口,全保护浇注。
优选地,出钢结束前加入碱度0.9-1.0的偏酸性渣。
优选地,连铸过程采用CaO-SiO2系覆盖剂,TFe含量控制在1%以下。
优选地,大底吹氩气流量为≥500NL/min。
本发明的有益效果是:
与常见的工艺相比,本发明的低碱度渣纯净钢的夹杂物控制方法将精炼渣终渣TFe含量由5%左右降至3%以下,LF精炼结束定氧值由15ppm左右降至12ppm以下,生产的轧材全氧含量由约15ppm左右降至10ppm以下。旋弯疲劳测试,断口夹杂物尺寸由平均约60μm降至40μm以下,钢材纯净度大幅提升。
具体实施方式
实施例1
本实施例提供一种低碱度渣纯净钢的夹杂物控制方法,以55SiCrA弹簧钢为例,该方法包括如下步骤:
(1)BOF炉出钢
100吨BOF炉出钢定氧180ppm,出钢温度1604℃。
出钢过程保持500NL/min大底吹氩气搅拌,出钢20吨开始加入硅铁1000kg,碳粉300kg,出钢末期加入碱度0.9-1.0的偏酸性精炼渣1000kg,出钢结束后继续大底吹氩气搅拌6分钟,促进合金熔化和脱氧反应进行。
(2)LF精炼
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