[发明专利]一种利用转炉冶炼过程扒渣生产低磷钢的方法无效
申请号: | 201210051931.5 | 申请日: | 2012-03-01 |
公开(公告)号: | CN102534098A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 刘金刚;姜中行;朱志远;李战军;柴玉国;王文军;王彦锋;郝宁;吴斌;许东利;王立峰;孙齐松;陈霞;孙硕猛;王东柱;高媛;石磊;闫新慧;张利君;刘成 | 申请(专利权)人: | 首钢总公司 |
主分类号: | C21C5/36 | 分类号: | C21C5/36;C21C5/30 |
代理公司: | 北京华谊知识产权代理有限公司 11207 | 代理人: | 刘月娥 |
地址: | 100041 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 一种利用转炉冶炼过程扒渣生产低磷钢的方法,属于炼钢工艺中的转炉炼钢技术领域。冶炼前期吹炼完毕钢水温度控制在1350-1370℃之间,炉渣碱度为1.8~2.1之间,渣中FeO%和MgO%含量分别为10wt%~15wt%和7wt%~11wt%,停吹前20-30s内加入炉渣改质剂。用扒渣机进行扒渣,扒渣率控制在50%~90%之间。继续吹炼,吹炼终点炉渣碱度控制在4.0-4.5之间,吹炼终点目标温度1631-1650℃,SiO2含量在7wt%~12wt%之间,钢水磷含量控制在0.002wt%~0.008wt%之间。优点在于:剩余炉渣经过再次造渣后具有很强的脱磷能力;降低钢水过氧化水平,提高钢水质量。 | ||
搜索关键词: | 一种 利用 转炉 冶炼 过程 生产 低磷钢 方法 | ||
【主权项】:
一种利用转炉冶炼过程扒渣生产低磷钢的方法,其特征在于,(1)冶炼前期按正常冶炼控制,前期吹炼完毕钢水温度控制在1350‑1370℃之间,炉渣碱度为1.8~2.1之间,渣中FeO%和MgO%含量分别为10wt%~15wt%和7wt%~11wt%,钢水磷含量0.015wt%~0.030wt%,停吹前20‑30s内加入炉渣改质剂,总加入量为3‑8kg/t钢;(2)倾动转炉到扒渣机的扒渣角度,对于顶底复吹转炉打开底吹枪,并调至正常使用范围的最大气量,用扒渣机进行扒渣,扒渣率根据终点磷含量要求控制在50%~90%之间;(3)再加入造渣剂重新造渣,继续吹炼,吹炼终点炉渣碱度控制在4.0‑4.5之间,SiO2含量在7wt%~12wt%之间,吹炼终点目标温度1631‑1650℃,钢水磷含量控制在0.002wt%~0.008wt%之间。
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