[发明专利]降低精炼过程中钢水增氮量的方法无效
申请号: | 201210550079.6 | 申请日: | 2012-12-18 |
公开(公告)号: | CN103103314A | 公开(公告)日: | 2013-05-15 |
发明(设计)人: | 郑万任;杜恒科;胡勤东;李凯玉;牛洪波;申志强;朱峰 | 申请(专利权)人: | 济钢集团有限公司 |
主分类号: | C21C7/072 | 分类号: | C21C7/072 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 37205 | 代理人: | 张维斗 |
地址: | 250101 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | 本发明提供了一种降低精炼过程中钢水增氮量的方法,本方案是通过如下技术措施来实现的:(1)钢水到达精炼工序后,提起精炼炉炉盖,开动钢包车至精炼炉炉盖正下方;(2)降低精炼炉炉盖至下限位置;(3)同时在原事故氩枪孔、原喂丝孔及新增吹氩孔插入吹氩导管,该吹氩导管距离钢水液面的距离为200mm~1000mm;(4)沿吹氩导管向精炼炉内吹入氩气,所述氩气的压力范围为0.5Mpa~1.0Mpa。在钢水表面形成一层氩气保护层,增加了炉盖内的还原性气氛,从而减小了钢水与空气接触的几率,并且避免了加热时的高温电离空气增氮,大大减少了钢水搅拌时的二次氧化,提高了钢水纯净度。 | ||
搜索关键词: | 降低 精炼 过程 钢水 增氮量 方法 | ||
【主权项】:
一种降低精炼过程中钢水增氮量的方法,其特征在于: 通过以下步骤实现:(1)钢水到达精炼工序后,提起精炼炉炉盖,开动钢包车至精炼炉炉盖正下方;(2)降低精炼炉炉盖至下限位置;(3)同时在原事故氩枪孔、原喂丝孔及新增吹氩孔插入吹氩导管,该吹氩导管距离钢水液面的距离为200mm~1000mm;(4)沿吹氩导管向精炼炉内吹入氩气,所述氩气的压力范围为0.5Mpa~1.0Mpa。
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