[发明专利]一种转炉少渣冶炼前期倒渣的控制方法有效

专利信息
申请号: 201410233273.0 申请日: 2014-05-29
公开(公告)号: CN105132612B 公开(公告)日: 2017-05-24
发明(设计)人: 虞大俊;王多刚;倪修华;邓丽琴 申请(专利权)人: 上海梅山钢铁股份有限公司
主分类号: C21C5/36 分类号: C21C5/36;C21C5/35
代理公司: 南京众联专利代理有限公司32206 代理人: 顾进
地址: 210039 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种转炉少渣冶炼前期倒渣的控制方法,主要解决现有技术中转炉“双渣+留渣”冶炼工艺前期炉渣难以倒出及倒渣率波动大的技术问题。一种转炉少渣冶炼前期倒渣的控制方法,包括以下步骤加废钢、兑铁水;转炉吹炼脱硅、脱磷;加入炉渣发泡剂;倒前期渣;转炉吹炼脱碳;转炉出钢;留渣。本发明通过控制转炉吹炼脱硅、脱磷期枪位、供氧强度、石灰及铁矿石加入量,使得转炉前期渣脱磷率达到60%以上;本发明通过运用炉渣发泡剂和钢渣罐上的称量设备,准确控制转炉“双渣+留渣”冶炼工艺前期炉渣的倒出量,控制转炉炉渣重量占总炉渣重量的50%~70%,实现转炉“双渣+留渣”冶炼工艺目的。
搜索关键词: 一种 转炉 冶炼 前期 控制 方法
【主权项】:
一种转炉少渣冶炼前期倒渣的控制方法,其特征是,所述的方法包括以下步骤:a、采用转炉顶底复合冶炼,投入金属主料的原料组成的重量百分比为,铁水75~92%,余量为轻型废钢;b、转炉吹炼脱硅、脱磷,转炉脱硅、脱磷期的供氧量为冶炼炉次总供氧量的26%~34%,转炉脱硅、脱磷期的枪位控制为高枪位→低枪位→高枪位,供氧强度控制为2.7~3.5Nm3/min/吨钢,先采用高枪位,控制吹氧量为总供氧量的4%~6%;再采用低枪位,控制吹氧量为总供氧量的18%~22%;最后再采用高枪位,控制吹氧量为总供氧量的4%~6%;转炉脱硅、脱磷期石灰的加入量,入炉铁水中w[Si]≤0.3%时,不加入石灰;入炉铁水中0.3%<w[Si]≤0.7%时,石灰加入量为3~11kg/吨钢;入炉铁水中0.7%<w[Si]时,石灰加入量为8~15kg/吨钢,铁矿石加入量为0~30kg/吨钢;转炉脱硅、脱磷期吹炼时,所述的高枪位为H0+H0*(0.28~0.5);所述的低枪位为H0+H0*(0.07~0.21),H0为转炉内钢液面高度;c、转炉脱硅、脱磷期结束后向转炉内加入炉渣发泡剂,炉渣发泡剂为冷压球,其化学组分的重量百分比为,TFe 47%~57%、CaO 8.5%~13%、MgO 2.8%~3.6%、SiO2 2.8%~5.5%、ZnO 5.0%~5.5%、MnO 0.68%~0.75%和H2O 3%~6%,加入量为2~8kg/吨钢;d、前后摇转炉1~3次,角度为15~20°,后将转炉炉体倾动至65~70°,在该角度保持5~10秒后,再缓慢将转炉炉体倾动至75~85°进行前期倒渣;e、转炉吹炼脱碳,转炉脱碳期的供氧量为冶炼炉次总供氧量的66%~74%,供氧强度控制为3.1~3.6Nm3/min/吨钢;石灰加入量为20~40kg/吨钢,轻烧镁球加入量为5~10kg/吨钢;转炉脱碳渣二元碱度为3.3~4.3;炉渣中MgO质量分数为8.5%~11.5%;f、转炉吹炼结束后出钢;g、转炉出钢结束后,将脱碳渣全留在转炉内进行溅渣护炉。
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