[发明专利]一种采用80吨转炉冶炼的复吹方法在审
申请号: | 201610678718.5 | 申请日: | 2016-08-17 |
公开(公告)号: | CN107760814A | 公开(公告)日: | 2018-03-06 |
发明(设计)人: | 黄鸣 | 申请(专利权)人: | 黄鸣 |
主分类号: | C21C5/35 | 分类号: | C21C5/35 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610000 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明公开了一种采用80吨转炉冶炼的复吹方法,按一下“复位”按钮,此时自动由氩气转为氮气;计算机控制失灵而PLC正常氮‑氩切换时,使用手动控制;将操作台面控制开关由自动转到手动控制位置,将每块仪表流量指针扭到期望位置;出完钢后将氩气转换成氮气;计算机恢复功能后,将每块手动控制开关转到自动控制位置;将氮‑氩转换开关直接由自动位置转到氩气位置,其它不变,该钢炼完后,再转到氮‑氩切换,即将转换开关由氩气位置转到自动位置;当氮‑氩切换控制失灵时则采用全程供氩气操作,等故障处理完毕即恢复氮‑氩切换控制;当控制系统故障和停电时,应立即通知自动化值班人员处理。该方法使得复吹效率高,能够复吹干净,后续冶炼质量更高。 | ||
搜索关键词: | 一种 采用 80 转炉 冶炼 方法 | ||
【主权项】:
一种采用80吨转炉冶炼的复吹方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)每炉出完钢后,按一下“复位”按钮,此时自动由氩气转为氮气;(2)当计算机控制失灵而PLC正常氮‑氩切换时,则使用手动控制;(3)将操作台面控制开关由自动转到手动控制位置,并将每块仪表流量指针扭到期望位置,一般50%;(4)出完钢后将氩气转换成氮气,由手动完成,即在出钢后将“复位”按钮按一下,即自动由氩气换为氮气;(5)当计算机恢复功能后,即由计算机控制,并将每块手动控制开关到自动控制位置,其它按第二条操作;转(6)某些钢种要求终点氮低,需要全程复吹供氩气操作;(7)将氮‑氩转换开关直接由自动位置转到氩气位置,其它不变,该钢炼完后,再转到氮‑氩切换,即将转换开关由氩气位置转到自动位置;(8)当氮‑氩切换控制失灵时则采用全程供氩气操作,操作方法与第一条相同,等故障处理完毕即恢复氮‑氩切换控制;(9)控制系统停电后,系统自动进行全程供氮;(10)当控制系统故障和停电时,应立即通知自动化值班人员处理,处理结束后炉前操作人员应正确选择供气强度在0.03—0.05Nm3/min.t。
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