[发明专利]一种无Ds类夹杂物的轴承钢钢液脱氧控制方法在审

专利信息
申请号: 201811167952.7 申请日: 2018-10-08
公开(公告)号: CN109055664A 公开(公告)日: 2018-12-21
发明(设计)人: 孙光涛;黄永生;赵阳;安航航;王向红;王海阳;莫秉干 申请(专利权)人: 中天钢铁集团有限公司
主分类号: C21C7/06 分类号: C21C7/06;C21C7/10
代理公司: 常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙) 32258 代理人: 王美华
地址: 213000*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 本发明公开了一种轴承钢冶炼过程夹杂物的控制方法,可以彻底去除轴承钢中的Ds类夹杂物,提高轴承钢的疲劳寿命。本方法是采用转炉→LF→RH→CC工序生产高碳铬轴承,转炉出钢过程中采用碳化硅而非铝脱氧,LF精炼过程中造低碱度精炼渣,渣面用纯度高的碳化硅进行脱氧,降低渣中自由的CaO以及减少钢液中Al2O3夹杂的形成,RH精炼过程高真空环流以及长时间软吹,从而达到彻底去除轴承钢中Ds类夹杂物的目的。实施本发明专利方法生产的高碳铬轴承钢,在彻底去除钢中Ds类夹杂物的同时,全氧含量≤0.0010%。
搜索关键词: 轴承钢 去除 碳化硅 脱氧 高碳铬轴承钢 高碳铬轴承 钢液脱氧 疲劳寿命 冶炼过程 转炉出钢 环流 低碱度 高真空 夹杂物 精炼渣 转炉 非铝 钢液 夹杂 全氧 软吹 渣面 生产 自由
【主权项】:
1.一种无Ds类夹杂物的轴承钢钢液脱氧控制方法,包括LF精炼工序和RH精炼工序,其特征在于:所述的LF精炼工序:包括出钢合金化到LF处理位预脱氧成渣过程和LF处理过程;所述出钢合金化到LF处理位预脱氧成渣过程:120t顶底复吹转炉,冶炼终点钢水温度大于1600℃;出钢1min后依次加入碳化硅100~120kg/炉、低氮增碳剂、合金低碳锰铁2~2.2kg/t、低铝低钛硅铁1.5~1.7kg/t以及低钛高碳铬铁20~22kg/t以及石灰400~450kg/炉、萤石150~200kg/炉进行顶渣改质,出钢过程全程底吹氩气,吹氩流量为530~550Nm3/h;所述LF处理过程:精炼前期先将温度升高至1520~1530℃,前期补加石灰200~220kg/炉;渣面脱氧用高纯碳化硅160~180kg/炉脱氧,精炼过程当钢液中各组分的质量含量满足:C:0.85~0.88%,Si:0.16~0.18%,Mn:0.27~0.29%,P≤0.015%,S≤0.01%,Cr:1.0~1.2%,温度为1515~1525℃,精炼渣碱度为1.9~2.3后,补加石英砂200~300kg/炉变渣,变渣前碱度控制在1.7~2.3,变渣时间确保大于10min;终渣碱度控制在1.1~1.6;在精炼造渣过程,底吹氩气流量为380~400Nm3/h;钢液中各组分的质量含量为C:0.85~0.95%,Si:0.08~0.18%,Mn:0.25~0.35%,Cr:1.35~1.45%,温度为1565~1595℃、终碱度为1.3~1.5,出钢;所述RH精炼工序:RH真空度<67Pa,提升气体采用Ar气,流量>65Nm3/h,脱气时间15~20min,高真空环流时间大于12min,环流时间结束出钢渣面加入碳化稻壳软吹,软吹时间≥35min,软吹过程底吹氩气流量为250~280Nm3/h。
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