[实用新型]双托架电极加工机床无效
申请号: | 00206756.0 | 申请日: | 2000-04-06 |
公开(公告)号: | CN2434085Y | 公开(公告)日: | 2001-06-13 |
发明(设计)人: | 武建国 | 申请(专利权)人: | 武建国 |
主分类号: | B23B5/00 | 分类号: | B23B5/00 |
代理公司: | 山西省专利服务中心 | 代理人: | 田兰凤,李丕民 |
地址: | 038500 *** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 托架 电极 加工 机床 | ||
本实用新型属于专用机床,具体涉及一种双托架电极加工机床。
石墨电极是电炉炼钢的重要高温导电材料。机械加工是石墨电极生产过程中的最后一道工序,加工精度的高低直接影响到电极的使用效果。我国电极加工只有少数厂家采用组合机床,其精度高,生产率也高,但采用该设备加工电极时长度不能调整,稍长的电极就要切掉,稍短的也进入不了系统,浪费较大,目前大多数炭素厂仍然采用普通机床加工。
采用普通机床加工电极,一般需要经过三道工序,(1)打中心孔,(2)车外圆,(3)平端面及镗接头孔。加工第三道工序时需要在普通车床上装一个托架,电极的一端由床头三爪卡盘10夹住,另一端支撑在单托架11上,然后由动力装置14带动齿形刀盘12和半扣刀盘13进行平端面及镗接头孔,如图3所示。加工过程中,由于电极外圆公差一般在3—6mm,托架的高度是一个不变的常数,由此造成托架上电极中心或上移、或下移,而床头三爪夹持处的电极中心是不变的,这样加工出来的电极和端面就会不垂直,使用时,上下两根电极连接处就会有间隙存在。鉴于目前国内通用的这种装备,冶金部在制定标准时,允许端面有不超过0.3mm的间隙。正是由于这一缺陷的存在,导致电流通过不均匀,接头处受力不平衡,造成使用中放电打弧、电极接头断裂,甚至造成冶炼中断。
本实用新型的目的是针对以上不足而对现有普通车床进行适当改进,提供一种结构简单,加工精度高,质量优于石墨电极标准的双托架电极加工机床。
本实用新型的技术解决方案是:双托架电极加工机床包括托架及夹紧装置,其托架为半圆弧形双托架,两个托架间隔设置在车床导轨上,并与导轨连接;夹紧装置与车床卡盘通过万向联轴器连接。
上述夹紧装置由固定支架、活动箍、底盘组成,固定支架与活动箍呈两个半圆形,固定支架与活动箍的一端和环形底盘通过连接合页铰接,固定支架与活动箍的另一端通过螺栓紧固。
下面结合附图进一步详细说明本实用新型:
图1为双托架电极加工机床结构示意图;
图2为快速夹紧装置示意图;
图3为普通机床加工电极结构示意图。
其中:1、万向联轴器 2、快速夹紧装置 3、托架 4、待加工电极 5、连接合页 6、固定支架 7、固定螺栓 8、活动箍9、底盘 10、三爪卡盘 11、单托架 12、齿形刀盘 13、半扣刀盘14、动力装置
如图1所示,在普通车床的导轨上设置两个等高的半圆弧形托架3,将加工好外圆的电极4的一端由快速夹紧装置2夹紧,电极主体放置在两个托架3上,由万向联轴器1调整好车床回转中心和双托架之上的电极中心,使电极主体轴线保持水平,这样加工出的电极两端平行度和电极中心螺纹孔的同轴度误差极小,其加工精度优于石墨电极质量标准(YB4088—92)之规定。
上述快速夹紧装置2由连接合页5、固定支架6、固定螺栓7、活动箍8、底盘9组成,如图2所示。固定支架6与活动箍8呈两个半圆形,底盘9为圆环形,固定支架与活动箍的一端和环形底盘9通过连接合页5铰接,固定支架与活动箍的另一端通过螺栓7紧固。
本实用新型对现有普通车床进行了改进,其结构简单,操作方便,加工的电极精度高,质量好,消除了因加工误差造成电极连接处存在间隙而导致放电打弧、接头断裂的现象;加工时亦可根据电极坯料的长度进行调整,材料利用率高,浪费少,适合于生产电极的炭素厂推广使用。
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