[实用新型]一种冲床模架无效
申请号: | 01211199.6 | 申请日: | 2001-03-20 |
公开(公告)号: | CN2472864Y | 公开(公告)日: | 2002-01-23 |
发明(设计)人: | 徐福生 | 申请(专利权)人: | 宜兴市恒发特种粉末冶金厂 |
主分类号: | B23Q1/72 | 分类号: | B23Q1/72;B23Q3/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 214201 江苏省宜兴*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 冲床 | ||
本实用新型属于专门为冲床而设计的控制装置,确切地说是粉末冶金中、高强度结构件的精度控制装置。
机油泵中的转子由还原铁粉作主要原料。通常需要由二个操作工同时作业,即一人操作脱模,一人称粉(定量)装粉,经压机压制而成。显而易见劳动强度大、工效低、成本高,况且外圆与内圆的同轴度误差大。为了解决这些问题,在冲床台板上设计安装了模架,仅仅解决了称粉定量问题,即采用容积法,然而转子的同轴度的误差仍没有解决,产品的合格率低。
本实用新型的目的是提供一种冲床模架,它可以有效地提高粉末冶金中、高强度结构件的精度。
本实用新型的目的是这样来实现的:位于模具内侧并与其中心对称的位置上各有一根导套、导柱;所说的导套呈管状形,上端部与上模板的底端面固定连接;所说的导柱,其上端位于导套内滑行,下端面与冲床台板固定连接。
本实用新型的优点与效果:
1、冲床滑块不位移,从而转子的同轴度误差小,产品合格率高且质量稳定。
2、劳动生产率高,经测试产量可达1万只/人·台·班,是二个操作工的15倍以上,从而转子产品的生产成本低。
图1是一种冲床模架的1/4纵向剖视图;
图2是图1的A-A视图。
下面结合附图和实际操作对本实用新型的实施方案作详细阐述:
按上述所说的一种冲床模架,位于模具7内侧并与中心对称的位置上各有一根导套4、导柱5,两者与拉杆6相平行,而拉杆6位于模具7横向中心线上;所说的导套4呈管状形,上端部与上模板3的底端面焊接、铆接等方式固定连接,使之为一整体;所说的导柱5,上端部位于导套4内滑行,其下端面与冲床台板8铆接、螺栓等方式固定连接。
上模板3位于冲床滑块1下,由紧固块2将两者夹紧,使之为一整体。紧固块2两端上的拉杆6穿过冲床台板8与下端的横梁9螺栓连接,由于导套4上端固定在上模板3上,导柱5下端固定在冲床台板8上,使冲床滑块1在前后、左右无法位移,从而消除冲床滑块1的位移误差,保证模具7复位的一致性,达到结构件产品精度的目的。粉末冶金中、高强度结构件系指由外圆和内圆构成的各种形状的产品,如转子、齿轮、垫圈等结构件。
生产过程:
结构件产品采用容积法装粉后,由冲床一次行程完成压制、成型、脱模,冲床开始动作,是由冲床滑块1带动拉杆6、横梁9同时下行,导套4也随之下行,而导柱5的底端固定在冲床台板8上不动,其上端在导套4内滑行,使上压圈进入阴模腔,冲床滑块1下行至下止点时,完成压制成型动作,此时冲床滑块1开始上行,上行时靠拉簧、钢缆作用使脱模块至中心位置,继续上行时将立轴顶出,同时带动下压圈将产品推出阴模,冲床滑块1至上止点时,产品脱出,靠重力作用,立轴恢复原位。
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