[实用新型]轴承外圈沟道磨床进给装置无效
申请号: | 01222229.1 | 申请日: | 2001-04-26 |
公开(公告)号: | CN2520997Y | 公开(公告)日: | 2002-11-20 |
发明(设计)人: | 周庚生;任巧灵;杨彦军;曲鸿;苏敏 | 申请(专利权)人: | 周庚生 |
主分类号: | B24B47/20 | 分类号: | B24B47/20 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 471039 河南省洛阳市建设路*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 轴承 外圈 沟道 磨床 进给 装置 | ||
本实用新型涉及一种轴承外圈沟道磨床进给装置
目前,公知的轴承外圈沟道磨床的进给装置,是一套非常复杂的机械、液压进给系统。工件的进给运动分为快速进给、粗精磨削进给、无进给磨削和快速退出。快速进给时,压力油进入差动油缸,油缸动作带动滑板头架运动,实现快速进给。粗精磨削进给时,压力油进入齿条油缸,通过齿条带动齿轮、进给丝杠、凸轮板转动,凸轮板的转动压缩行程节流阀控制进给速度,在控制力作用下实现控制力与控速相结合的粗精磨削进给。粗精磨削进给结束后,由时间继电器延时做无进给磨削。延时无进给磨削结束后,快速油缸回油,实现快速返回原位。修整砂轮后,由一套复杂的补偿机构做进给补偿。还需要一套静压供油系统。
本实用新型的目的是提供一种结构简单,动作可靠,高进给精度的轴承外圈沟道磨床进给装置。
本实用新型的目的是这样实现的:步进电机通过谐波减速器驱动滚珠丝杠,使滑座可以前后移动。进退油缸固定在工作台上,油缸活塞固定在支座上。快速进给时,进退油缸有杆腔充油,工作台向前快跳5毫米距离后,撞块和挡块相撞。这时由于谐波减速器的自锁作用,工作台处于停止状态。随后电气行程开关起作用,步进电机开始旋转进给,从而使滑座开始向前移动;同时工作台在有杆腔油压的作用下,跟踪滑座向前进给,完成快速趋进、粗精磨等进给动作。磨削结束后,进退油缸回油,实现快速退回原位。修整砂轮后,由设定程序控制步进电机实现进给补偿。该进给机构采用了数控步进电机驱动、谐波减速器减速、滚珠丝杠定位、油压跟踪的进给方法。装有两对直线滚动导轨。在数控系统的控制下,只需要一套步进电机、谐波减速器、滚珠丝杠组和一个油缸,就可完成快速进给、粗精磨削进给、无进给磨削、快速退出和进给补偿等全部进给动作。
由于采用上述方案,产生了下列有益效果:
1、本实用新型全部选用高精密的传动元件,滚珠丝杠和直线滚动导轨都有予加负荷,没有间隙,故传动精度高,可保证机床进给灵敏和精确。
2、本实用新型采用数控系统控制着进给过程,准确、可靠、调整方便。
3、本实用新型较原进给装置省略了一套复杂的补偿机构,减少了三个油缸,取消了一些复杂的机械传动机构,整体结构大大简化。因为结构简单,易损件减少,所以故障率降低,易于维修。
下面结合附图通过实施例详细介绍本实用新型。
图1为原有进给装置结构示意图。
图2为原有进给装置结构示意图。
图3为原有进给装置结构示意图。
图4为该进给装置结构示意图。
图5为该进给装置结构示意图。
如图4、图5所示为本实用新型的一个实施例。步进电机1通过谐波减速器2驱动滚珠丝杠3,使滑座4可以前后移动。进退油缸5固定在工作台6上,油缸活塞7固定在支座8上。快速进给时,进退油缸5有杆腔充油,工作台6向前快跳5毫米距离后,撞块9和挡块10相撞。这时由于谐波减速器2的自锁作用,工作台6处于停止状态。随后电气行程开关起作用,步进电机1开始旋转进给,从而使滑座4开始向前移动;同时工作台6在有杆腔油压的作用下,跟踪滑座4向前进给,完成快速趋进、粗精磨等进给动作。磨削结束后,进退油缸5回油,实现快速退回原位。修整砂轮后,由设定程序控制步进电机1实现进给补偿。
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