[实用新型]复合电加热设备无效
申请号: | 01259970.0 | 申请日: | 2001-08-23 |
公开(公告)号: | CN2497507Y | 公开(公告)日: | 2002-06-26 |
发明(设计)人: | 郭永强;顾根华;郭凤翔 | 申请(专利权)人: | 郭永强;顾根华;郭凤翔 |
主分类号: | H05B3/62 | 分类号: | H05B3/62 |
代理公司: | 沈阳智龙专利事务所 | 代理人: | 郭元艺 |
地址: | 110014 辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 加热 设备 | ||
技术领域
本实用新型属高温液态废渣无害化利用技术领域,特别涉及一种高温液态废渣复合电加热设备领域。
背景技术
用高温旋风炉炉渣生产岩棉的方法,在国内外有着众多应用。目前,国内外通常采用的热衔接主要形式为:(1)将高温旋风炉炉渣直接制成岩棉;该法的主要缺点是:对绝大多数工厂而言,由于锅炉车间布局的限制,从旋风筒炉渣出口到制棉四辊机有一定的距离,必须有导流过程,其设备被称为导流槽。在由于导流槽中炉渣未获得能量补充,很容易结成硬块,对稳定与连续生产带来严重影响。(2)采用硅碳烤窖,达到一定温度(温度不能太高,否则将烧坏导流槽中的碳或钼电极)并保持一段时间后,将导流槽推入到接渣位置,等熔渣盖过电极后,开始通电,并退出导流槽,待熔池所有电极都通上电后将导流槽伸入渣井接料,并开始正式生产。该方法的缺点是:启动过程费时费力,硅碳棒烤窖也容易损坏;一旦导流槽出了故障,就无法实现冷启动。因为炉渣冷却后不再具有导电性,埋入渣中的电极无法工作。(3)在上述方案的基础上,采用硅钼棒代替硅碳棒。尽管可以实现冷启动,但由于被加热材料的低导热系数特点,造成启动时间很长,并且移动导流槽非常容易造成硅碳钼棒的损坏,影响正常生产;(4)用燃料燃烧的方法,对炉渣进行补热。该法的主要缺点是效率低,无法实现冷启动,或者冷启动时间很长,同时设备投资也很大,同时安全性也较差。
另外,对于电弧加热来说,由于加热设备采用开方式结构,热损失大,其存在的环境问题比较严重,由此生成的终极产品,其在质量方面也得不到充分的保证。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种结构简单,成本低廉,运行寿命长,能提高电能利用率,节能效果理想,具有环保效能且炉槽长度和方向可任意延展的复合电加热设备。
本实用新型的技术解决方案可依如下方式实现:
本实用新型含有:带有水冷箱的炉外衬;在所述水冷箱的内侧设有刚玉质耐火材料层;在所述水冷箱的两端分别设有与水冷箱内腔相通的冷却介质入口、冷却介质出口;在所述水冷箱的两侧壁对称设有电极板、电极板;所述电极板、电极板通过水电缆相串接;在所述水冷箱的端部设有出料口。本发明所述出料口的侧壁内设有水冷腔;所述水冷腔与水冷箱的内腔相通。
本实用新型结构简单,成本低廉,运行寿命长,节能效果理想,其所体现的技术效果主要有:
(A)可在常温下电阻率大又难熔的物料快速熔化,即解决了
冷启动难的问题;
(B)提高了电能的利用率,节能效果理想;
(C)可通过内外串联改变炉(槽)的长度和方向,以适应工
业生产的需要;
(D)由于本发明采用封闭式结构,与电弧加热相比可减少污
染和节能。
(E)本实用新型可连续生产,提高了生产效率,节约了能
源。
附图说明
图1为本实用新型加热炉整体结构示意图;
图2为本实用新型出料口部分结构示意图;
具体实施方式
炉渣特性测试:
(1)粘度测试
根据传统的冲天炉岩棉生产工艺理论和实践,旋风炉液态
渣甩棉的最佳粘度范围是0.5~2.5PaS。影响液态炉渣粘度的因
素主要有两点,即成分与温度。在对旋风炉所排出的液态渣完
成配料和增钙后,就只能用控制温度的方式来改变粘度,以保
证甩棉质量。
根据锦化公司提供的炉渣试样,测得了旋风炉炉渣的粘度
η(Pa·S)与温度T(℃)的关系。
由此可以得出如下结论:
①对于该种炉渣,为了能够得到岩棉,出补热炉的温度
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