[实用新型]复合式套管气井口回收装置无效
申请号: | 01275431.5 | 申请日: | 2001-11-30 |
公开(公告)号: | CN2531103Y | 公开(公告)日: | 2003-01-15 |
发明(设计)人: | 王立群;刘贵喜;毛连海;王钉;艾江慧 | 申请(专利权)人: | 长庆石油勘探局工程技术研究院 |
主分类号: | E21B34/02 | 分类号: | E21B34/02 |
代理公司: | 北京市中实友专利代理有限责任公司 | 代理人: | 马旭 |
地址: | 710021 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 套管 井口 回收 装置 | ||
本实用新型涉及油田抽油井伴生气回收利用装置,具体地说,是复合式套管气井口回收装置。
目前,油井套管气井口回收是由一台电机带动压缩机抽汲,套管气加压送入输油管道来完成,这种方法增加了动力源,同时增加了成本和管理。另一种方法是在套管闸门出口接一个单流凡尔,当套管气压力高于井口回压时,顶开单流凡尔,进入输油管道,但这种方式缺点是套压较高,增加气体负面影响,导致抽油泵效降低。
本实用新型的目的是提供一种抽油机自身驱动的复合压气缸装置,不增加动力源,不受回压高低影响,对抽油机工况影响很小,将抽汲套管气加压送入管道。
本实用新型的目的是这样实现的:复合式套管气井口回收装置,由外筒1、活塞2、活塞杆3、进气单向阀4、活塞杆单向阀5、出气单向阀6、固定桩座7,密封圈8等组成,外筒1上部进气口经进气单向阀4控制与套管气出口连通,活塞2可沿外筒内壁滑动且内腔中装有活塞杆3,活塞2顶部开有通孔使外筒内腔与活塞内腔连通,底部通孔下接出气单向阀5后连接外输管线,活塞杆3下部的活塞头沿活塞2的内腔滑动,活塞头内装有活塞杆单向阀5,并开有通孔使活塞头上下方的活塞内腔通过活塞杆单向阀5控制连通或关闭。
本实用新型的优点在于利用抽油机驴头或游梁带动抽气泵工作,结构简单;采用了两级压缩腔的结构,产生的负荷于上下冲程均不大;抽油杆3的两级压缩作功均在上下冲程的后半期内,且负荷均由零逐渐增大,而此负荷时抽油机减速箱产生的扭矩却相反方向逐渐由大减小为零,因此该负荷扭矩小而平;原抽油机减速箱净扭矩于上下冲程后半期多为负值,不利,加装本装置后,即使负荷扭矩有所提高,抽油机工况反而会得以改善。
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的一个使用状态图。
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明:
本实用新型由外筒1、活塞2、活塞杆3、进气单向阀4、活塞杆单向阀5、出气单向阀6、固定桩座7,密封圈8等组成,外筒1上部进气口经进气单向阀4与套管气出口连通,活塞2可沿外筒内壁滑动且内腔中装有活塞杆3,活塞2顶部开有通孔使外筒内腔与活塞内腔连通,底部通孔下接出气单向阀5后连接外输管线,活塞杆3下部的活塞头沿活塞2的内腔滑动,活塞头内装有活塞杆单向阀5,并开有通孔使活塞头上下方的活塞2内腔通过活塞杆单向阀5控制连通或关闭。
本实用新型的一实施例中,活塞2内腔上下室中装有活塞杆3下端的两组活塞头,活塞2顶部与底部开有通孔,活塞杆3上活塞头内装有进气单向阀4,下活塞头内装有活塞杆单向阀5和出气单向阀6,活塞头之间的径向和轴向通孔将活塞2内腔上下室和活塞头以上和以下的内室连通,活塞杆或活塞下部与外输管线相连。
本实用新型的工作原理如下:
在抽油机下死点状态即图1所示状态,活塞2和活塞杆3均处于下死点位置,套管气被吸入并充满内腔。抽油机带动活塞杆3上行的前半段,阀4关闭,气体通过阀5进入活塞杆3下部的真空空间,此期间活塞杆3对气体不作功。活塞杆3继续上行,带动活塞2压缩上腔气体,至上死点,原腔内全部气体被压缩在活塞内腔中,一级压缩过程结束,即图2所示状态。在抽油机下行的前半期,活塞杆3推动活塞2与外筒1的底部接触,同时套管气随之吸入,活塞杆3未作功;之后,件3继续下行,开始压缩活塞内腔气体,至其压强大于外输油管压强而进入其中;与此同时,套管气也继续被吸入,直至抽油机下死点状态。抽油机一个冲程内套管气吸排过程全部完成。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于长庆石油勘探局工程技术研究院,未经长庆石油勘探局工程技术研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/01275431.5/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:LED阵列发光体节能灯
- 下一篇:一种活塞环