[实用新型]嵌套式制动缸无效
申请号: | 200620159679.X | 申请日: | 2006-11-16 |
公开(公告)号: | CN200975377Y | 公开(公告)日: | 2007-11-14 |
发明(设计)人: | 孙福祥;杨伟君;钱立新 | 申请(专利权)人: | 铁道科学研究院机车车辆研究所 |
主分类号: | F15B15/00 | 分类号: | F15B15/00;F15B15/10;B61H11/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100081北京市海淀区大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 嵌套 制动缸 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种制动缸,具体的说,涉及一种用作轨道车辆制动系统的执行部件的嵌套式制动缸。
背景技术
货车编组的快速增加,使得现有长大编组列车制动装置的空气消耗量也大量增加。进而使得列车的供风能力与列车耗风量大、充风时间长之间的矛盾变得十分尖锐。
对编组120辆的长大重载列车而言,列车管最大减压量为170KPa时,再充风至580KPa的时间至少为4~5分钟。对编组200辆的列车而言,充风时间更长。
列车充风时间过长,不但降低列车在区间的通过能力,也使得长大重载列车制动后快速再充风无法达到规定的时间要求,导致长大重载列车存在制动失控放飏危险,极大地影响列车的安全。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种膜板嵌套式制动缸,其能减少制动系统的耗风量,同时提高制动传动装置的效率。
为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:提供一种膜板嵌套式制动缸,其包括膜板、鞲鞴、鞲鞴杆以及套设在鞲鞴杆上的复位弹簧组成,其特征在于:膜板包括大膜板和小膜板,鞲鞴包括大鞲鞴和小鞲鞴,鞲鞴杆包括大鞲鞴、小鞲鞴杆,大膜板的左侧装有大鞲鞴,小膜板左侧装有小鞲鞴,小膜板和小鞲鞴嵌套在大鞲鞴和大膜板内,大鞲鞴连接并能推动大鞲鞴杆,小鞲鞴连接并能推动小鞲鞴杆。
本实用新型采用嵌套式设计,将制动过程中“活塞”的动作分解为两个阶段,并分别采用两个橡胶膜板来实现:一个小膜板的行程长,制动时它推动制动杠杆,使闸瓦压在车轮上,同时提供较小的制动力;另一个大膜板行程短,向闸瓦提供大的制动力。通过调整两个膜板的有效面积,就可以实现节省压缩空气近50%的目标。
在列车制动时,由制动缸向闸瓦(闸片)施压,实现摩擦制动,通过轮轨间的粘着向车辆施加制动力,这样既能满足列车制动时对闸瓦(闸片)压力的要求,同时降低了制动缓解过程中的耗风量。在相同制动工况下,其耗风量只有传统的活塞式制动缸的50%左右,从而使得列车初充风、再充风的时间大大缩短,不仅提高了缓解波速,而且可使列车前后车辆的缓解更为一致,进而减少了缓解时的列车纵向冲击,提高了行车安全性。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的结构图。
其中1.大膜板,2.大鞲鞴,3.小膜板,4.小鞲鞴,5.小鞲鞴杆,6.大鞲鞴杆,7.复位弹簧。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型的嵌套式制动缸,包括膜板、鞲鞴、鞲鞴杆以及套设在鞲鞴杆上的复位弹簧7组成,其特征在于:膜板包括大膜板1和小膜板3,鞲鞴包括大鞲鞴2和小鞲鞴4,鞲鞴杆包括大鞲鞴杆6、小鞲鞴杆5,大膜板1的左侧装有大鞲鞴2,小膜板3左侧装有小鞲鞴4,小膜板3和小鞲鞴4嵌套在大鞲鞴2和大膜板1内,大鞲鞴2连接并能推动大鞲鞴杆6,小鞲鞴4连接并能推动小鞲鞴杆5。
制动时,图1中小膜板3所在的容积最先充风,推动小鞲鞴4、小鞲鞴杆5,当小鞲鞴杆到达预定位置时,通过气路板的控制作用,使得大膜板1所在的容积开始进风,进而推动大鞲鞴
2、大鞲鞴杆6,经制动杠杆系统放大后,将闸瓦压紧踏面,实现制动。
由于小膜板所在容积很小,使得小鞲鞴杆伸出迅速,大膜板的有效面积大,行程短,使其仅需要很少的压力空气便可得到所需要的鞲鞴杆推力,进而实现省风的目的。由于两个膜板先后伸出,制动力分步施加,列车的纵向冲动得以减少。同时,由于压缩空气耗用量的减少,副风缸容积也得到缩小。
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