[发明专利]预焙阳极电解槽换极方法无效
申请号: | 200710011585.7 | 申请日: | 2007-06-07 |
公开(公告)号: | CN101319335A | 公开(公告)日: | 2008-12-10 |
发明(设计)人: | 任海军;曲爱民;封同会;陈剑;靳宏臣;高明林;佟明宇;祁文良 | 申请(专利权)人: | 抚顺铝业有限公司 |
主分类号: | C25C3/12 | 分类号: | C25C3/12;C25C3/06 |
代理公司: | 抚顺宏达专利代理有限责任公司 | 代理人: | 许明章 |
地址: | 113001辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阳极 电解槽 方法 | ||
一、技术领域
本发明属于有色金属铝电解技术领域,具体涉及一种具有28组阳极200kA的预焙阳极电解槽的换极方法。
二、背景技术
目前,中国铝产量接近1000万吨,产能接近1300万吨,连续多年超过美国居世界第一位。国内铝的冶练方法同样采用电解法,即在电解槽内进行电化学反应制取金属铝。现在电解槽分为预焙槽和自焙槽两种,自焙槽由于烟气污染大,效率低,能耗高,已经逐渐被预焙槽所取代。国内电解铝工业使用的槽型都是预焙阳极电解槽,尤其以200kA大型预阳极电解槽为主力槽型,所占比例达到65%以上。预焙阳极是预焙阳极电解槽中的核心部件,其在200kA的电解槽中采用两排,每排14组的布局方式,共计28组。由于在铝电解过程中预焙阳极不断被消耗,需要定期更换阳极来保持铝电解的连续生产。而在更换过程中会出现如下负面影响:1、换出阳极后,原有的电解槽阳极电流分布及磁场平衡均被破坏,电解槽发生槽电压摆动的持续时间平均在10-40分钟,造成槽内铝液剧烈波动,降低了电流效率,增加了吨铝电能单耗。2、换入新极后,在最初的12小时内,经过新极的电流几乎是零;12-24小时能达到正常水平的80%,24小时后才能达到正常水平,原有电解槽阳极电流分布及磁场平衡均被破坏,降低了电流效率,也增加了吨铝电能单耗。3、由于阳极更换时必须开启槽密封铝合金罩板,冒出的电解烟气会污染工作环境,不但影响电解工人健康,而且降低了烟气净化效率,影响工厂周边环境。鉴于上述原因,在实际生产过程中应尽量减少预焙阳极的更换次数,以减少不良影响。但目前具有28组阳极200A的预焙阳极电解槽的阳极更换均采用单极更换方式。例如:下表为某200kA预焙阳极电解槽的换极顺序表:
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