[发明专利]一种挤出机无效
申请号: | 200710023965.2 | 申请日: | 2007-06-30 |
公开(公告)号: | CN101081541A | 公开(公告)日: | 2007-12-05 |
发明(设计)人: | 应长云 | 申请(专利权)人: | 张家港美星三和机械有限公司 |
主分类号: | B29C47/60 | 分类号: | B29C47/60;B29C47/66;B29C47/64;B29C47/10;B29B9/06 |
代理公司: | 张家港市高松专利事务所 | 代理人: | 黄春松 |
地址: | 215624江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 挤出机 | ||
技术领域
本发明涉及到用于将废旧塑料回收造粒的挤出机。
背景技术
目前,用于将废旧塑料回收造粒的挤出机,其结构通常包括:机架,机架上设置有螺筒、以及由电机和减速机组成的动力装置,螺筒上设置有加热器,螺筒中设置有螺杆,螺杆的一端与减速机的输出轴相连接,减速机的输入轴与电机的输出轴相连接;螺筒和螺杆上均设置有相对应的输送段、塑化段和熔融段,螺筒的输送段上设置有进料口和与进料口相配合的喂料斗,螺筒的塑化段和熔融段上分别设置有排气孔,在螺杆的塑化段和熔融段中分别设置有混炼头。上述挤出机的工作原理为:废旧塑料从喂料斗经过螺筒的进料口进入到螺筒中,然后在螺杆的推动下从输送段进入到塑化段进行塑化,然后再从塑化段进入到熔融段进行均化,最后挤出所需要的塑料粒子。上述结构的挤出机对于物料的要求甚高,通常要求其含水量不超过5%,而回收来的废旧塑料经清洗后通常都达不到这一标准,必须对回收来经清洗后的废旧塑料进行晾晒或加热蒸发,直至其含水量降至5%,晾晒使得废旧塑料从回收到经过挤出机加工成粒的周期变长,而加热使加工造粒的成本增加太多、不经济;而且,一旦有含水量较多的废旧塑料进入到挤出机中,轻者将会影响到造粒的产量和质量,重者将会造成挤出机无法正常工作。另外,上述挤出机中的螺筒的进料口都比较窄,其长度通常都小于螺杆的两个螺距之和,宽度与螺筒的直径相当,使得该挤出机的产量较低。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种能够用湿料直接进行造粒的挤出机。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种挤出机,包括:机架,机架上设置有螺筒和动力装置,螺筒上设置有加热器,螺筒中设置有螺杆,螺杆的一端与动力装置的输出轴相连,螺筒和螺杆上均设置有相对应的输送段、塑化段和熔融段,螺筒的输送段上设置有进料口、以及与进料口相配合的喂料斗,螺筒的塑化段和熔融段上分别设置有排气孔,在螺杆的塑化段和熔融段中分别设置有混炼头;在螺筒和螺杆的输送段中设置有相互配合的压缩挤水结构。
上述的压缩挤水结构为:螺杆的输送段呈前细后粗结构、且粗段的末端设置有阻尼块,粗细段之间设置有压缩锥;螺筒的输送段的筒壁上设置有至少一排排水槽,排水槽中设置有若干排水孔。
上述的排水槽呈倾斜式布置,使得水流的方向与物料行进的方向相反。
上述的进料口的长度不小于螺杆的三个螺距之和,其宽度与螺筒的直径相当。
本发明的有益效果是:由于螺筒和螺杆的输送段上设置了压缩挤水结构,使得本发明所述的挤出机可以加工带水的湿料,大大缩短了废旧塑料从回收到加工成粒的周期;而且使得整个加工过程安全可靠。除此之外,更长的进料口,可增加单位时间内从喂料斗进入到螺筒中的物料量,从而可以提高该挤出机的产量。
附图说明
图1是本发明的主视结构示意图;
图2是图1中螺杆的放大结构示意图;
图3是图1中螺筒的放大结构示意图;
图4是图3中H部分的放大结构示意图;
图5是图4中F-F向剖视结构示意图;
图6是图1中喂料斗的放大结构示意图;
图7是图6的左视结构示意图;
图1至图7中:1、机架,2、电机,3、减速机,4、喂料斗,6、喂料辊,61、尖齿条,62、转轴,7、螺杆,71、阻尼块,72、混炼头,73、混炼头,74、压缩锥,8、螺筒,81、排气孔,82、排气孔,83、排水槽,84、排水孔,85、进料口,9、加热器,10、电机,11、联轴器,12、减速机;
另外:A、B、C指示的区域分别为输送段、塑化段和熔融段。
具体实施方式
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