[发明专利]一种烧结机台车联体篦条无效
申请号: | 200710131864.7 | 申请日: | 2007-09-05 |
公开(公告)号: | CN101126606A | 公开(公告)日: | 2008-02-20 |
发明(设计)人: | 李元发 | 申请(专利权)人: | 李田 |
主分类号: | F27B21/02 | 分类号: | F27B21/02;F27B21/08 |
代理公司: | 扬州市锦江专利事务所 | 代理人: | 江平 |
地址: | 201802上海市嘉定区南翔*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 烧结 机台 联体 | ||
技术领域
本发明属于冶金行业的烧结机台车技术领域,尤其涉及一种烧结机台车联体篦条。
背景技术
现有技术的烧结机台车篦条是单体,通常包括一篦条体,在篦条体的下侧面连接两个呈C形状的篦条挂钩,上述单体篦条通过一次性精密铸造完成。篦条体的两端面是与篦条体上侧面垂直的矩形平面。多根上述结构的单体篦条连续排列安装在烧结机台车的车体上,篦条之间留有适当的透风缝隙,从而构成烧结机炉床。在高温氧化、烟气腐蚀、冷热温差交变、温度分布不均、局部过烧等恶劣工况条件下工作,上述结构的篦条消耗量定额为:0.05~0.09kg/t(篦条消耗量/烧结矿产量)。
近十几年以来,烧结生产技术进步发展迅速,普遍采用成熟的大风量、高负压新工艺强化烧结生产,例如厚料层烧结、提高料温、强化制粒、采用生石灰等工艺措施,使蓄热能力大幅度提高,烧结生产有了明显的提高。但是,随着蓄热能力的不断提高,造成高温对篦条工况环境的进一步恶化,同时在篦条烧损减尺、局部过烧、弯曲变形进一步加剧的情况下,篦条消耗量成倍增加,大约是消耗量定额0.05~0.09kg/t的2~3倍左右。特别是热变引起篦条中部拱起弯曲,热应力集中导致篦条断裂,断裂的篦条脱落,造成台车漏料、漏风,则需要进行频繁停机更换,严重影响烧结生产效率。然而,造成篦条消耗量大的主要原因如下:一是炉床透风率小,阻力大,炉床易偏风;二是篦条在结构上存在强度差的缺陷,与大风量高负压的烧结新工艺的蓄热能力不相适应;三是增加篦条强度加厚断面尺寸与有限的炉床总缝隙量(透风率)是矛盾的两个方面,但是二者不可偏一,故目前尚未寻找到好的解决办法。为了增强篦条抗弯曲强度,最通常的改进方法是加厚、加高篦条横断面尺寸。虽然上述方法使篦条的强度、刚性得到提高,抗断裂能力得到增强,但是这种篦条偏重提高篦条强度,忽略透风率。加厚篦条断面尺寸占用了有限的总透风缝隙量,例如,四根主梁结构烧结机台车的透风率由11.16%下降到9.13%,三根主梁结构烧结机台车的透风率由14.07%下降到10.38%。透风率的下降影响烧结生产效率。为了增加透风率,可将台车体结构的主梁由四根改为三根,烧结炉床篦条由三排改为两排。这种车体结构的透风空间有所增大,透风率有所改善,篦条的强度有所兼顾。但是,由于台车体主梁减少,必然要加长篦条长度,篦条横断面也必需相应加厚,但这又会令篦条的透风率受到限制。故篦条透风率和强度的提高非常有限。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种强度高、透风率大的烧结机台车联体篦条。
本发明包括篦条体,在篦条体的下侧面上连接篦条挂钩,所述篦条体包括至少两个独立篦条体,上述至少两个独立篦条体并排排列,独立篦条体相互之间间隔形成垂直透风间隙;独立篦条体之间设置将独立篦条体相互连接的多个联体筋,组成箱型结构。
作为本发明的改进,每个独立篦条体的工作面上设置多个相互平行的凹槽,各个凹槽相对于独立篦条体的工作面轴线是倾斜的。
作为本发明的再改进,沿凹槽长度方向的凹槽内部的断面呈人字形。
作为本发明的进一步改进,凹槽在其长度方向上呈弧形,且凹槽上窄下宽。
作为本发明的改进,每个独立篦条体的两端分别是向内倾斜的斜面,且独立篦条体与独立篦条体之间的两端分别形成通风槽。
作为本发明的改进,篦条体的两侧面上分别设置凸台。
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