[发明专利]一种转炉炼钢新工艺无效
申请号: | 200710158584.5 | 申请日: | 2007-11-28 |
公开(公告)号: | CN101168786A | 公开(公告)日: | 2008-04-30 |
发明(设计)人: | 孙中强 | 申请(专利权)人: | 孙中强 |
主分类号: | C21C5/28 | 分类号: | C21C5/28;C21C7/00;C21C7/06 |
代理公司: | 沈阳东大专利代理有限公司 | 代理人: | 袁巍 |
地址: | 110004辽宁省沈阳市和*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 转炉 炼钢 新工艺 | ||
技术领域
本发明属于冶金技术领域,涉及转炉炼钢的一种新型工艺。
背景技术
目前,在转炉冶炼的生产过程中,钢水经过转炉冶炼后挡渣出钢,在钢包中预加铝系合金脱氧剂脱氧,加合金进行初合金化。利用钢水出钢的动能对这些合金进行混冲搅拌。该工艺的主要缺点在于出钢过程中不可避免的带有卷渣,该渣中带有大量磷、硅等有害杂质,为后续精炼带来无穷麻烦。尽管冶金工作者研究出大量的脱氧剂,但由于各种脱氧剂的密度较钢水小,加入钢水后很快上浮到钢液面,进入渣中,脱除渣中的氧,同时大量被空气氧化,会消耗大量脱氧剂,使得脱氧剂的利用率较低。渣中的有害杂质与合金反应,使合金的收得率大大降低。由于钢种需要,许多钢铁企业为减少下渣,不得不留钢操作,造成严重浪费。而利用钢水出钢动能对脱氧剂和合金进行搅拌,只在前期效果较好,而后期由于钢液面的升高,搅拌效果并不理想。
发明内容
为了解决上述问题,经多年研究,本发明提供一种新的钢铁冶炼工艺流程。该工艺在转炉出钢时钢渣混出,将钢水彻底出净。钢水进入钢包后进行扒渣处理,磷、硅等有害杂质可有效去除。扒渣后重新造渣,采用喷吹铝粉脱氧。这样可显著提高铝的收得率,大大降低脱氧成本,为后续的冶炼提供了极大的方便。如钢种需要合金化,可在喷铝脱氧后进行,可大大提高合金收得率。如需温度补偿,可采取CAS-OB或LF炉升温。为了快速去除脱氧产物,采取喷吹12CaO·7Al2O3精炼渣的方法反向渣洗。如果钢水需要深脱硫、脱氧和钙处理,可采取喷吹[CaC2+CaCO3+12CaO·7Al2O3]或[Ca+12CaO·7Al2O3]的方法进行处理。如钢种需要脱气,可在喷粉后,进行VD炉处理。该工艺可极大的简化原有工艺流程,节约生产时间,降低生产能耗和材料消耗,提高钢铁冶炼的生产效率。该工艺喷吹结束后,应进行钢包底吹氩(软吹),为保持精炼的还原气氛和减少热量损失,钢包应全程加盖。
具体实施方式
本发明在B钢厂150吨钢包上进行实验,生产钢种为ST12低碳钢,出钢温度(包内)1665~1675℃,钢水中〔O〕600~700ppm,〔S〕350~300ppm,采用钢渣混出,出钢后进行扒渣,并加入250~300kg偏铝酸钙和200~220kg石灰重新造渣。造渣后喷吹150kg铝粉脱氧后合金化,最后喷吹300kg的[Ca+12CaO·7Al2O3],其中Ca∶12CaO·7Al2O3=1∶4,进一步脱氧、脱硫、渣洗。共统计75炉,钢包取样分析平均〔O〕9.6ppm,〔S〕165ppm,该结果钢中氧及硫含量均优于传统的LF炉精炼工艺。
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