[发明专利]高质量低成本的活性炭生产无效
申请号: | 200810045383.9 | 申请日: | 2008-02-20 |
公开(公告)号: | CN101445236A | 公开(公告)日: | 2009-06-03 |
发明(设计)人: | 慕长龙;胡刘平;谢仁智;闵安民;杨凌;王宇;赵道彬 | 申请(专利权)人: | 四川省林业科学研究院 |
主分类号: | C01B31/12 | 分类号: | C01B31/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610066*** | 国省代码: | 四川;51 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 质量 低成本 活性炭 生产 | ||
1、技术领域
本发明属活性炭生产,用桑枝为原料,ZnCl2为活化剂,在一定的工艺条件下生产出高质量活性炭。用高压静电回收ZnCl2气体,回收率达到99%,从而大大降低了生产成本。
2、技术背景
ZnCl2法的活性炭具有发达的孔隙,同H3PO4法活性炭比较其孔结构更好,灰份低,在一些制药制糖行业等应用效果比H3PO4法活性炭好。但是生产出1顿活性炭就有300公斤左右的ZnCl2气体排放出来,严重的污染了环境。故目前国内只有少量的厂家生产ZnCl2法活性炭,还有因主要生产原料木屑的减少,国内外市场需求量的加大,国内国际市场都出现了求大于供的局面,这种供需矛盾随着社会的发展将会越来越大。用桑枝生产活性炭是解决活性炭原料紧张的措施之一。以桑枝为原料生产活性炭已有报道,其方法是ZnCl2为活化剂,添加CaCl2、MgCl2用低温活化,这种方法生产的活性炭,其产品质量不够理想。本发明采用高温活化,通过试验选出最佳工艺条件,使制备出的活性炭具有高的吸附性能并含灰分低。同时用改进后的高压静电回收设备,回收生产中的ZnCl2气体,再用于生产,这样即解决了污染又使生产成本下降。本发明高压静电回收ZnCl2设备,是采用我院80年代已在活性炭厂作了生产性中试的设备,对其关键技术进行了改进。
3、发明内容
生产工艺:
见说明书附图。
附图说明:图1是高质量低成本的活性炭生产工艺流程图。
原料除桑枝外可以是木屑、糠醛渣等。经试验选出的最佳工艺条件:桑枝粉碎为6—40目,用48°Be′ZnCl2液浸渍8—16小时,放入回转炉中进行碳活化30—40分钟,活化温度600~800℃,用水回收活化料中的ZnCl2,用高压静电设备回收排放的ZnCl2气体,然后将料加10%的HCl煮30分钟后再用水洗到PH为5—6,烘干,粉碎即为产品。
高压静电回收设备采用立式管状,用锆棒作电晕电极(阴极)、玻璃钢管作阳极,电压4900V、回收气体在管内流速<1m/s、锌回收率98%以上,改进后的设备把绝缘的高压瓷瓶部分的气封绝缘箱,用气体进行气封,并不定期的关闭高压静电设备电源,用水冲洗后,用瞬间高温干燥。
4、实施方法
实施例1:取桑木屑30g加48°Be′的ZnCl2液浸渍8小时后,放入转炉碳活化40分钟,活化温度600—800℃,然后用水回收活化料中的ZnCl2,用10%HCl液酸煮、水洗到PH为5—6、烘干、粉碎得到成品。
对照例1—1:取木屑30g加48°Be′的ZnCl2液浸渍8小时后,放入转炉碳活化40分钟,活化温度600—800℃,然后用水回收活化料中的ZnCl2,用10%HCl液酸煮、水洗到PH5—6、烘干、粉碎得到成品。
对照例1—2:取桑木屑30g,加48°Be′的ZnCl2液和5—10g CaCl2、MgCl2浸化料中的ZnCl2,用10%HCl液酸煮、水洗到PH为5—6、烘干、粉碎得到成品。
实施例2:在ZnCl2法活性炭生产设备的转炉排气处接入特制的高压静电回收设备,调节电压达4900伏,回收的废气通入高压静电装置后到回收池。回收的氯化锌浓度为32°Be′,回收率达99%,排气口基本无烟。将回收池的ZnCl2液浓缩到48°Be′,然后照实例1制备活性炭。制备出的活性炭达到国家一级炭的标准。
对照例2:在ZnCl2活性炭生产中,转炉后不加高压静电回收设备,废气直接从烟道排除,有大量的烟雾和ZnCl2气体排放。
表一 活性炭质量对比
表二 高压静电回收ZnCl2经济效益
生产1吨活性炭
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于四川省林业科学研究院,未经四川省林业科学研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200810045383.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。