[发明专利]VOD精炼二次抽气生产高纯度纯铁方法无效
申请号: | 200810196540.6 | 申请日: | 2008-09-10 |
公开(公告)号: | CN101358267A | 公开(公告)日: | 2009-02-04 |
发明(设计)人: | 鲍泉官;曹圣恩;宋子富 | 申请(专利权)人: | 江苏宝航特钢有限公司 |
主分类号: | C21C7/10 | 分类号: | C21C7/10 |
代理公司: | 扬州市锦江专利事务所 | 代理人: | 江平 |
地址: | 22581*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | vod 精炼 二次 生产 纯度 方法 | ||
技术领域
本发明涉及冶炼技术领域,特别是一种以废钢作原料冶炼原料纯铁的生产工艺。
背景技术
原料纯铁是生产磁性材料、电热合金、精密合金和特种金属材料的重要原料,现有技术大多采用高炉铁水、转炉冶炼或电炉冶炼并通过AOD精炼炉或VOD精炼炉冶炼纯铁,由于两种方法对原材料的要求都较高,生产设备的投入成本高,故,申请人于2007年提出一种新工艺,见专利申请号200710023829.3的公开内容。在该申请中,先将废钢在感应炉中熔化,形成母液,再在VOD精炼炉内采用真空系统进行脱碳、脱磷、脱硫精炼,最后再经模铸、轧材,该技术方案因利用废钢作原料,降低了原材料成本,设备投资少而具有实际生产应用的价值。但由于脱碳、脱磷、脱硫精炼时在吹氧、加料结束后再实行抽气,不能及时排除钢液激烈沸腾产生的二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、五氧化二磷气体,使这部分有害废气及元素返回钢液中,不能有效降低纯铁中的硫、碳、磷含量,对钢材料的品质造成影响。另外,原料纯铁及精密合金的VOD冶炼工艺与不锈钢相比,因为没有铬等其他元素参与氧化反应,在相同的吹氧条件下,脱氧速度快,更容易发生喷溅和溢钢,氧化反应放热少,容易出现吹氧后温度低,致使精炼生产能量在成本加大。
发明内容
本发明目的在于发明一种吹氧后温度不易降低、能进一步降低成品纯铁中硫、碳、磷含量的VOD精炼二次抽气生产高纯度纯铁工艺。
本发明将废钢熔化成母液倒入钢包,除渣后置于VOD精炼炉中,将VOD精炼炉置于真空罐内,当VOD精炼炉内真空度为170~190Torr时吹入氧气精炼,再加入白灰、荧石、铝粒、硅钙,于及VOD精炼炉底部吹氩气精炼,反应结束后抽气去除反应生成的废气,然后,解除真空,在钢水温度为1590~1620℃时起吊出罐铸锭;本发明特点是VOD精炼二次抽气生产高纯度纯铁工艺。
在精炼过程中,尤其是吹氧去碳阶段,钢液激烈沸腾产生大量的废气,若不及时排除,有害气体及元素渗入钢液中,严重威胁产品质量。采用本发明的二次抽气法,即,停氧后,进行第一次抽气,使钢中反应的二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、五氧化二磷废气基本排净。一次抽气完成后,开始加脱氧剂。这个过程主要是脱氧,脱硫,随后启动增压泵,进行第二次抽气。实践证明,成品中气体含量大幅度降低,有害元素的夹杂物明显减少,原料纯铁质量实现了高纯度。本发明适用于超纯、超低碳的二次精炼。
为了节约能源,提高产品的纯度,本发明第一次抽除废气时VOD精炼炉内真空度为250~280Pa,时间4~6分钟。
同理,底部吹氩气精炼后的抽气去除反应生成的废气时VOD精炼炉内真空度为50~80Pa。
具体实施方式
1、对生产原料冷轧薄板铁切边料进行分析化验,配料后使用。
2、在感应炉内将原料采用中频感应加热至1750℃左右,形成母液。
3、去除母液上的浮渣。
4、将去渣的母液置于VOD精炼炉内。
5、开启真空泵,当VOD精炼炉内真空度为22500~25500Pa时吹入氧气精炼8~10分钟。
6、第一次抽除废气,使VOD精炼炉内真空度为250~280Pa,时间4~6分钟。
7、加入白灰、荧石、铝粒、硅钙,于及VOD精炼炉底部吹氩气精炼20~30分钟。
8、反应结束后第二次抽气,使VOD精炼炉内真空度为50~80Pa,去除反应生成的废气。
9、解除真空,在钢水温度为1590~1620℃时起吊出罐铸锭。
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