[发明专利]管线钢用炉外精炼三元合成渣及使用方法无效
申请号: | 200910092759.6 | 申请日: | 2009-09-23 |
公开(公告)号: | CN101654722A | 公开(公告)日: | 2010-02-24 |
发明(设计)人: | 王文军;孙硕猛;杨建平;石树东;许晓东 | 申请(专利权)人: | 秦皇岛首秦金属材料有限公司;首钢总公司 |
主分类号: | C21C7/064 | 分类号: | C21C7/064 |
代理公司: | 北京华谊知识产权代理有限公司 | 代理人: | 刘月娥 |
地址: | 066326*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 管线 钢用炉外 精炼 三元 合成 使用方法 | ||
技术领域
本发明属于炼钢的炉外精炼技术领域,特别是提供了一种管线钢用炉外精炼三元合成渣及使用方法,适用于LF炉深脱硫用三元合成渣及使用方法。
背景技术
LF炉脱硫用二元合成渣(白灰:80-90%,萤石:10-20%)用于硫含量要求不小于10PPm的钢种,由于二元合成渣使用过程成渣速度较慢,碱度偏高,因此在冶炼硫要求小于10PPm的钢种时冶炼时间较长,脱硫效果不好。如果精炼过程不能尽快形成理想的渣系,就会影响整个精炼周期,进而影响到低硫钢种的连浇炉数,管线钢冶炼成本就会增加。
在冶炼低硫含量要求的管线钢种时二元合成渣不能尽快成渣,因此整个炉次的冶炼周期较长,同时使钢中的硫含量达到钢种目标要求比较困难,冶炼的成功率较低,硫合格率80-90%,对管线钢实现工业化批量生产上还存在一定影响。因此,为了改善精炼渣系,加快成渣速度及脱硫速率,提高管线钢冶炼硫的合格率,开发了管线钢炉外精炼用三元合成渣。
发明内容
本发明的目的在于提供管线钢用炉外精炼三元合成渣及使用方法,解决了管线钢尤其是高级别管线钢对于硫含量比较严格的要求,硫含量要求在20×10-4%以下,而LF炉精炼用的脱硫合成渣的性能与配比则是实现LF炉快速深脱硫从而满足管线钢超低硫要求的关键因素,鉴于此成功开发出了用于低硫管线钢冶炼的专用合成渣。
管线钢专用合成渣的设计目的是为了满足超低硫管线钢的冶炼需要,根据管线钢冶炼生产工艺,结合转炉终点碳含量以及出钢时所加入合金和渣料的特点,对首秦原有LF炉所使用的二元合成渣进行了调整,通过对LF炉钢渣成分进行三元渣图分析,确定了三元专用合成渣的成分组成是:80-85%活性灰、8-13%铝钒土、7-12%精品萤石均为重量百分数;粒度:5~10mm。本发明的使用方法是在精炼过程中分批次加入,总加入量为8~15kg/吨钢。
具体使用步骤:
1、钢水到LF炉处理位时加入所需合成渣总量的50-60%,设定氩气流量600-700NL/min,待合成渣完全融化后开始下电极升温脱硫;
2、冶炼约8-12分钟后(冶炼过程氩气流量设定300-400NL/min)加入剩余的30-40%合成渣,继续进行脱硫升温;
3、冶炼20-25分钟后测温、取样,如此时硫含量达到钢种要求则不再加入剩余的合成渣,如硫含量仍偏高时加入剩余的约10%合成渣,对硫含量进行微调。
该合成渣可以批量生产,以满足管线钢生产的需求,通过使用该合成渣,在LF精炼过程中钢渣具有碱度高、熔点低、流动性好的特点,从冶金动力学和热力学角度都保证了钢水中硫的快速脱除。使管线钢硫含量达到0.003%以下。
具体实施方式
在钢水二次精炼过程中加入管线用三元合成渣,每炉次总加入量800~1500kg,利用氩气搅拌动能、钢水温度及萤石化渣,利用CaO预脱硫,同时由于三元合成渣中含10%的铝矾土,可合理调节渣系提高成渣速度,有利于钢水快速的深脱硫,脱硫率在65%-75%之间。
使用管线三元合成渣钢水炉外精炼数据如下:
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