[实用新型]一种换向器退刀槽结构无效
申请号: | 200920047599.9 | 申请日: | 2009-07-10 |
公开(公告)号: | CN201509130U | 公开(公告)日: | 2010-06-16 |
发明(设计)人: | 吉素梅;潘美方 | 申请(专利权)人: | 海安联科汽车零部件有限公司 |
主分类号: | H02K15/00 | 分类号: | H02K15/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 226600 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 换向器 退刀槽 结构 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种换向器退刀槽结构。
背景技术:
换向器是直流永磁串激电动机上为了能够让电动机持续转动下去的一个部件。结构上,换向器是几个接触片围成圆型,分别连接转子上的每个触头,外边连接的两个电极称为电刷与之接触,同时只接触其中的两个。原理是,当线圈通过电流后,会在永磁铁的作用下,通过吸引和排斥力转动,当它转到和磁铁平衡时,原来通着电的线较对应换向器上的触片就与电刷分离开,而电刷连接到符合产生推动力的那组线圈对应的触片上,这样不停的重复下去,直流电动机就转起来了。如果没有换向器的作用,那电机只能转不到半圈就卡死了,只能当作电刹车了。
现有的换向器外圆车削时易在钩部产生车削翻边毛刺等,电机转子精加工时换向器外圆表面不够光滑,电机电刷会和毛刺摩擦而发出噪声,影响电机的电气性能,减少电机的使用寿命。
实用新型内容:
本实用新型的目的是提供一种换向器退刀槽结构,它结构简单,能够解决现有换向器结构不合理、外圆车削时在钩部产生车削翻边毛刺等现象,提高了电机转子精加工时换向器外圆表面的光洁度,消除了电机电刷和毛刺摩擦而发出的噪声,改善了电机的电气性能,有效的提高了电机的使用寿命。
为了解决背景技术所存在的问题,本实用新型是采用以下技术方案:它是由换向器片1、电木粉塑体2和轴孔3,换向器片1均匀设置在电木粉塑体2外侧,轴孔3同轴设置在电木粉塑体2的中心。
所述的换向器片1的钩部外圆面设置有退刀槽4,退刀槽4低于加工面0.03-0.3mm。
本实用新型结构简单,能够解决现有换向器结构不合理、外圆车削时在钩部产生车削翻边毛刺等现象,提高了电机转子精加工时换向器外圆表面的光洁度,消除了电机电刷和毛刺摩擦而发出的噪声,改善了电机的电气性能,有效的提高了电机的使用寿命。
附图说明:
图1为本实用新型的结构示意图,图2为图1的A-A向剖视图。
具体实施方式:
参照图1-2,本具体实施方式采用以下技术方案:它是由换向器片1、电木粉塑体2和轴孔3,换向器片1均匀设置在电木粉塑体2外侧,轴孔3同轴设置在电木粉塑体2的中心。
所述的换向器片1的钩部外圆面设置有退刀槽4,退刀槽4低于加工面0.03-0.3mm。
退刀槽4是在轴的根部和孔的底部做出的环形沟槽,沟槽的作用一是保证加工到位,二是保证装配时相邻零件的端面靠紧,一般用于车削加工中的(如车外圆,镗孔等)。在车床加工中,如车削内孔、车削螺纹时,退刀槽便于退出刀具并将工序加工到毛坯底部,常在待加工面末端,预先制出退刀的空槽。
本具体实施方式结构简单,能够解决现有换向器结构不合理、外圆车削时在钩部产生车削翻边毛刺等现象,提高了电机转子精加工时换向器外圆表面的光洁度,消除了电机电刷和毛刺摩擦而发出的噪声,改善了电机的电气性能,有效的提高了电机的使用寿命。
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