[实用新型]下吸式秸秆气化炉无效
申请号: | 200920090222.1 | 申请日: | 2009-05-07 |
公开(公告)号: | CN201406408Y | 公开(公告)日: | 2010-02-17 |
发明(设计)人: | 司振方;杜修义;司玉鹍;司史源 | 申请(专利权)人: | 司振方 |
主分类号: | C10J3/20 | 分类号: | C10J3/20 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 454000河南省焦作市解*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 下吸式 秸秆 气化 | ||
技术领域:
本实用新型属于秸秆气化炉技术领域。
背景技术:
下吸式秸秆气化炉是空气从下炉体进入,经管道预热后由气化炉中部进入炉内,参与反应。制气原理为常压(微气压)缺氧燃烧,制气工艺为空气燃气,产品燃气成分主要有Co、H2、Ch4和CmHn等。目前的下吸式秸秆气化炉,因预热管道设置在炉体储灰段及炉篦下段,该段温度较低,一般在400℃以下,而且管道表面积小,截面也小,空气流速较大,热交换效率低,预热空气一般在200℃以下,造成制气效率较低。同时该预热空气进入炉膛的部位在氧化层,会影响氧化反应层的温度,使反应速度变缓,气化效率较低,一般在75-78%。而且该预热机构是以托固炉篦为主要目的,同时兼容空气预热,并未将预热机构设置在关键部位,气化炉氧化层下边的还原层和燃气腔的余热未得到利用,致使气化炉燃气出口温度过高,可达500℃以上,把炉壁烧红,防腐层烧脱,材质变差。既影响设备寿命又造成不安全隐患,另外出炉粗燃气温度过高给后段冷却净化造成了负担过重。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种反应速度快、气化效率高的下吸式秸秆气化炉。
为了实现上述目的,本实用新型包括:加料口、炉盖、热空气管、炉篦、灰仓、排灰口、炉体、环形分布器,加料口设置在炉盖上部,炉盖下部是炉体,炉体的下部设置有炉篦,灰仓位于炉篦的下端,炉体内上部固定设置有环形分布器,环形分布器的进气口与热空气管上端连接,环形分布器下部的炉体内腔为氧化段,炉篦上部的炉体内腔为还原段,燃气腔围绕在还原段周围并与还原段连通,围绕燃气腔设置有空气预热腔,空气预热腔断面为长方形结构,长边围绕着燃气腔,空气预热腔设置有冷空气进口和热空气出口,热空气出口连接到热空气管下端。
由于在炉体的还原段和燃气腔的部位增设了空气预热腔,冷空气进入空气预热腔,由于截面积大、空间大、流速缓慢,而且空气预热腔断面为长方形结构,长边围绕着燃气腔,热交换接触表面积大,空气预热由常温可升至350℃左右,首先和炉内自行烘热的未参与反应的原料接触,使将要参与反应的料层温度由100℃左右猛升至200℃以上,即可以使原料升温后进入氧化反应层加快反应,又可将原料中的水分迅速蒸发,并将饱和水蒸汽迅速变成了过饱和的高温水蒸汽,直接进入氧化层和还原层参加反应。炽热的炭质与高温水蒸气反应,可产生一氧化碳和氢气,从而提高了气化效率和燃气的热值,对气化炉气化强度的提高起到了积极作用。同时使燃气出口温度降至400℃左右,减轻了冷却净化的负担。具有反应速度快、气化效率高等特点。
附图说明:
下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式:
由图1可知,本实用新型包括:加料口1、炉盖2、热空气管4、炉篦9、灰仓10、排灰口11、炉体14、环形分布器15,加料口1设置在炉盖2上部中间,炉盖下部是炉体14,炉盖2为圆弧状采用钢材制成,炉体内壁由耐火砖砌成,炉体外壁由钢板包裹加工。炉体14的下部设置有炉篦9,灰仓10位于炉篦9的下端,在灰仓10的下部设置有排灰口11,正常工作制气时排灰口处于关闭状态。在炉体14内上部沿着内壁固定设置有环形分布器15,环形分布器上均匀设置有喷气孔16,环形分布器15的进气口与热空气管4上端连接,喷气孔用于向炉内均匀供热空气。环形分布器15下部的炉体内腔为氧化段3,炉篦9上部的炉体内腔的变径缩小段为还原段5。燃气腔8围绕在还原段5周围并与还原段连通,在还原段生成的燃气经燃气腔8后由燃气出口13排出,然后送入燃气降温及净化段。围绕燃气腔8设置有空气预热腔7,空气预热腔7断面为长方形结构,长边围绕着燃气腔,空气预热腔7设置有冷空气进口12和热空气出口6,热空气出口6连接到热空气管4下端。
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