[发明专利]潜孔冲击器活塞的热处理工艺无效
申请号: | 201010121275.2 | 申请日: | 2010-02-05 |
公开(公告)号: | CN102146508A | 公开(公告)日: | 2011-08-10 |
发明(设计)人: | 耿志君;赵存权;王玉奎;靳子文;蔡敏斋 | 申请(专利权)人: | 天水风动机械有限责任公司 |
主分类号: | C21D9/00 | 分类号: | C21D9/00;C21D1/18;C21D1/58;C23C8/22;C23G1/19 |
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地址: | 741020 甘*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冲击 活塞 热处理 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及金属材料的热处理工艺,特别涉及潜孔冲击器活塞的热处理工艺。
背景技术
潜孔冲击是钻车的凿岩装置,其性能的优劣决定着钻车的工作效率,是整台钻车的关键部件。而冲击器的性能好坏和使用寿命的长短则取决于活塞的性能,因此,冲击器的活塞便是整台钻车的关键零件。现在钻车上所装的活塞因其材料选用不当和热处理工艺不合理,导致活塞性能不佳,使用过程中易产生裂纹以至发生断裂,使用寿命不长,需要不时换件,直接影响着钻车的工作性能和凿岩效率。
发明内容
本发明针对现用活塞存在的问题,经试验、研究,提供一种较理想的活塞材料及该材料所制活塞的热处理工艺,以提高活塞的综合性能和使用寿命。
本发明采取的技术方案如下:经分析、对比,活塞材料选用12CrNi3低碳高合金钢,其化学成份为:C 0.12、Si 0.27、Mn 0.42、S<0.01、P 0.015、Cr 0.8、Ni 2.91;活塞的制造工序为:
1、备料;2、预先热处理;3、机械加工,将胚料加工成活塞零件;4、热处理;5、最后加工,所述热处理工序为三段式渗碳热处理工艺,其流程如下表:
表中渗碳工序为三段式渗碳:
第一段:温度850℃ 保温1.5h 碳势0.9
第二段:温度920℃ 保温15h 碳势1.05
第三段:温度940℃ 保温10h 碳势0.9
热处理工序完成后,活塞零件所能达到的性能指标为:碳层深度:1.8-2.2mm,碳化物等级:≤2级,表面硬度:HRC59.5,心部硬度:HRC44。
本发明的有益效果如下:1、选用12CrNi3材料制作,机械加工性能和热处理性能良好,适宜于制造冲击器活塞;2、应用三段式渗碳热处理工艺对活塞进行热处理,其活塞的机械性能大幅提高,延长了使用寿命,在标准条件下超过了3000米凿岩进尺,减少了活塞的损耗量,显著提高了设备使用的经济性。
附图说明
图1为活塞零件结构参改图
图2为三段式渗碳工艺曲线图
具体实施方式
下面为本发明的具体实施方式:潜孔冲击器活塞用12CrNi3低碳高合金钢材料,其化学成份为:C 0.12、Si 0.27、Mn 0.42、S<0.01、P 0.015、Cr 0.8、Ni 2.91,活塞的制造工序如下:
1、备料 用12CrNi3棒料,按需下料;
2、预先热处理 预先热处理为退火,退火程序为:将胚料装于RJX-75炉中,在680℃温度条件下保温5小时,然后炉冷到500℃出炉、冷却,材料特性≤HB269;
3、机械加工 将退火后的胚料进行机械加工,加工成图1所示形状;
4、热处理 热处理按三段式渗碳热处理工艺进行,其流程如下表:
表中渗碳工序为三段式渗碳:
第一段:温度850℃ 保温1.5h 碳势0.9
第二段:温度920℃ 保温15h 碳势1.05
第三段:温度940℃ 保温10h 碳势0.9
图2为三段式渗碳工艺曲线图。
热处理完成后,活塞零件达到所需性能指标。
5、最后加工,对热处理完的活塞零件进行磨削加工,使其达到所需求的尺寸精度。
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