[发明专利]高炉小中修后能快速达产的方法无效
申请号: | 201010156966.6 | 申请日: | 2010-04-27 |
公开(公告)号: | CN101818221A | 公开(公告)日: | 2010-09-01 |
发明(设计)人: | 雷有高;魏功亮;尹卫国;王永贵;赵仕清 | 申请(专利权)人: | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 |
主分类号: | C21B7/00 | 分类号: | C21B7/00 |
代理公司: | 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212 | 代理人: | 李海华 |
地址: | 400080 *** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高炉 小中修后能 快速 方法 | ||
技术领域
本发明涉及高炉小中修后能快速达产的方法,属于高炉冶炼技术领域。
背景技术
高炉从点火投产开始,经过一定时间后,由于自身恶劣的生产、工作环境,高炉会出现不同程度的损坏,如炉喉钢砖上翘严重,上部炉身砖衬跨塌、侵蚀严重。其结果造成操作炉型不规则,炉内煤气流分布紊乱,管道、滑料、悬料频繁,严重影响高炉稳定顺行,给高炉操作带来极大的困难,因此需要进行维修。通常根据维修的规模和工作量以及对生产的影响程度,高炉维修主要分为小中修和大修,它们都需要休风停产,因此必然会对生产带来较大影响。大修、中修周期时间通常5-10年,根据高炉炉墙、炉缸破损情况确定,一次大修需要停产30-40天左右。由于小中修相对大修频繁一些,因此对小中修的研究在实际生产中更迫切些。小中修的工作主要包括更换炉喉钢砖,更换铁口方向的部分冷却壁,炉身上部砌砖,深度喷涂等一系列生产。如何在小中修中最低成本的维护高炉,使生产快速恢复,使停产带来的损失降到最低,是本领域技术人员一直在研究的问题,因为休风停产的时间越长,对企业带来的损失就越大,而这种损失通常以数十万元计。
发明内容
针对现有技术存在的上述不足,本发明的目的是提供一种高炉小中修后能快速达产的方法。
本发明的技术方案是这样实现的:
高炉小中修后能快速达产的方法,本方法要经过停炉、小中修和开炉三大阶段,开炉步骤依次为清理炉缸、高炉烘炉、开炉配料、开炉送风、喷吹铁口和开炉及达产期间的制度调整。其中:停炉前炉况进行如下调整:停炉前四天开始配加萤石0.09-0.15吨/批,锰矿0.8-0.9吨/批,维持出炉[Mn]在0.9-1.05%,洗炉期间[Si]控制在0.50%-0.65%;停炉前一天焦比提高到625±20kg/t,矿批25.6±2吨/批;预休风前料面上再加25±1吨停炉盖面焦,预休风前所加盖面焦之前的10批料焦比为900±20kg/t;停炉前一天出炉[Si]0.85%-1.00%,炉渣二元碱度按1.05-1.10控制。
同时,停炉前四小时进行降料面操作,通过下料降低炉顶温度,使炉顶温度控制在350℃以下,使休风后料面料线控制在8-9米,预休风前上料系统和装料系统全部腾空。
其中,清理炉缸需要清理干净覆盖料,清除水渣;在炉缸四周清理出1.2±0.1米宽和1.2±0.1米深的空间,两个铁口方向清到铁口为止,铁口与炉内用氧气烧开连通。
高炉烘炉采用热风烘炉,风温不大于400℃,烘炉时间大于36小时。具体制度为:高炉烘炉时先按25℃/小时的速率升温到150℃,在150℃条件下保温10小时,再按20℃/小时的速率升温到400℃,在400℃条件下保温12小时。
其中,开炉送风时开炉风量800-1000m3/min,风压为200±10kpa。
其中,开炉及达产期间的制度调整包括热制度调整、送风制度调整、装料制度调整和造渣制度调节,通过热制度的调整,使负荷增至2.83±0.1t/t,使[Si]%降到0.40%-0.60%。
本发明通过制定科学的开炉方案和充分的准备,采用合理的送风和装料制度,及时排放渣铁,实现高炉顺利开炉、快速达产的目的,达产进度达到了令人满意的一周。
本发明整个生产过程安全、有序、科学、高效,高炉利用系数5天可达2.253t/m3.d,并在整个开炉达产期间,渣铁流动性良好,铁水质量合格、非计划休风少,极大地节约了人力、物力,取得了良好的效果和经济效益。
附图说明
图1-本方法中高炉烘炉曲线图。
具体实施方式
本发明高炉小中修后能快速达产的方法要经过停炉、小中修和开炉三大阶段。其中:停炉前炉况进行如下调整:停炉前四天开始配加萤石(主要成分为氟化钙CaF2)0.09-0.15吨/批,锰矿0.8-0.9吨/批,维持出炉[Mn]%在0.9-1.05%,洗炉期间[Si]%控制在0.50%-0.65%;停炉前一天焦比提高到625±20kg/t,矿批25.6±2吨/批;预休风前料面上再加25±1吨停炉盖面焦,预休风前所加盖面焦之前的10批料焦比为900±20kg/t;停炉前一天出炉[Si]%为0.85%-1.00%,炉渣二元碱度按1.05-1.10控制。
同时,停炉前四小时进行降料面操作,通过下料降低炉顶温度,使炉顶温度控制在350℃以下,使休风后料面料线控制在8-9米,预休风前上料系统和装料系统全部腾空。
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