[发明专利]减少苎麻纤维生产废水量的方法无效
申请号: | 201010171229.3 | 申请日: | 2010-05-13 |
公开(公告)号: | CN101823786A | 公开(公告)日: | 2010-09-08 |
发明(设计)人: | 余龙江;樊培;何峰;黎威;杨珊;胡祖德;胡振华 | 申请(专利权)人: | 华中科技大学;湖北精华纺织集团有限公司 |
主分类号: | C02F1/52 | 分类号: | C02F1/52;C02F1/76;C02F1/30;C02F1/44;B01D61/14;C02F1/38;C02F103/30 |
代理公司: | 华中科技大学专利中心 42201 | 代理人: | 方放 |
地址: | 430074 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 减少 苎麻 纤维 生产 水量 方法 | ||
1.一种减少苎麻纤维生产废水量的方法,将苎麻纤维生产的生物处理步骤、化学处理步骤、拷打步骤、漂白步骤和水洗步骤所产生的废水分别处理,其特征在于:
将生物处理步骤产生的废水进行固液分离,除去固体残渣,余下液体排至终端水处理装置;
将化学处理步骤产生的废水进行固液分离,除去固体残渣,余下液体在补加碱练剂后投入化学处理步骤循环使用,补加碱练剂质量占补加后液体总质量的百分比为0.1%~0.8%,每循环一次补加一次碱练剂,循环3~60批次后添加混凝剂搅拌均匀后进行固液分离,除去固体残渣,将余下液体排至终端水处理装置;添加混凝剂质量占补加后液体总质量的百分比为0.001%~0.1%;所述碱练剂为氢氧化钠、多聚磷酸钠与硅酸钠的混和物,其质量百分比为:氢氧化钠90%~100%,多聚磷酸钠0~10%,硅酸钠0~10%;所述混凝剂为聚合氯化铝;
将拷打步骤产生的废水进行固液分离,除去固体残渣,余下的液体投入拷打步骤循环使用,循环3~100批次后进行固液分离,除去固体残渣,将余下液体排至终端水处理装置;
将漂白步骤产生的废水进行固液分离,除去固体残渣,余下液体在补加次氯酸钠后投入漂白步骤循环使用,每1 L余下液体中补加次氯酸钠0.05~1 g,每循环一次补加一次次氯酸钠,循环3~100批次后,进行固液分离,除去固体残渣,将余下液体排至终端水处理装置;
将水洗步骤产生的废水通过阳光曝晒处理后,作为化学处理步骤、拷打步骤和漂白步骤用水使用。
2.如权利要求1所述的一种减少苎麻纤维生产废水量的方法,其特征在于:
所述生物处理步骤、化学处理步骤、拷打步骤和漂白步骤中,进行固液分离时,采用连续离心机离心分离或板框过滤分离,分离后的液体再用微滤膜过滤。
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