[实用新型]电弧炉顶吹氧枪无效
申请号: | 201020122729.3 | 申请日: | 2010-02-26 |
公开(公告)号: | CN201634711U | 公开(公告)日: | 2010-11-17 |
发明(设计)人: | 刘玮;罗红卫;张贵生;兰惠明;尹小明 | 申请(专利权)人: | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/52 | 分类号: | C21C5/52 |
代理公司: | 太原市科瑞达专利代理有限公司 14101 | 代理人: | 卢茂春 |
地址: | 030003*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电弧炉 顶吹 | ||
技术领域:
本实用新型属于炼钢设备的设施,具体涉及电弧炉顶吹氧枪。
背景技术:
在电弧炉炼钢生产中,吨钢能耗偏高是炼钢企业目前存在的难题之一,为了降低吨钢能耗,一些企业采用增加氧气的输入,来提高电弧炉燃烧效率,从而节能降耗。目前,输氧的方式为水冷式炉门输氧,但氧气利用率较低,氧气流冲击钢液造成喷溅,时有烫伤工作人员的事故发生,安全性能较差。
发明内容:
为了更快更安全地将氧气输入电弧炉,本实用新型提供氧气利用率较高,氧气喷溅较少的电弧炉顶吹氧枪。
实现本实用新型的技术方案是:包括氧气管道,氧气管道外围套有冷却水通水管道,冷却水通水管道上设有进水管、出水管,其特征是氧气管道的端部设有七个喷氧孔,其中三个喷氧孔的孔径是15mm,另外三个喷氧孔的孔径是12mm。
本实用新型与现有技术相比,炉内钢液温度均匀,冶炼时间缩短,氧气喷溅较少。经过6个月的试验,结果表明,生产33743吨钢,可节约电费1154011元(电价按2009年的0.36元/度),节约石墨电极消耗费用1844680元,铁水利用率为90%,能耗降低了18.54kgce/t。
附图说明:
图1是本实用新型实施例的结构图。
图2是本实用新型实施例中的局部放大图。
图3是图2的左视图。
图中,1、氧气管道,2、通水管道,3、进水管,4、出水管,5、喷氧孔,6、喷氧孔,7、喷氧孔。
具体实施方式:
实施例:图1、图2、图3所示,本实施例包括氧气管道1,氧气管道1外围套有冷却水通水管道2,冷却水通水管道2上设有进水管3、出水管4,其特征是氧气管道1的端部设有七个喷氧孔5、6、7,其中三个喷氧孔5的孔径是15mm,另三个喷氧孔6的孔径是12mm,喷氧孔7的孔径大于喷氧孔5的孔径。
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