[实用新型]一种炼钢电炉余热锅炉出灰装置有效
申请号: | 201020281411.X | 申请日: | 2010-08-04 |
公开(公告)号: | CN201757414U | 公开(公告)日: | 2011-03-09 |
发明(设计)人: | 邹公平 | 申请(专利权)人: | 长沙锅炉厂有限责任公司 |
主分类号: | F23J3/00 | 分类号: | F23J3/00;F27D17/00 |
代理公司: | 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113 | 代理人: | 马强 |
地址: | 410114 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 炼钢 电炉 余热 锅炉 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电炉余热锅炉出灰装置。
背景技术
电炉冶炼在我国钢铁行业相当普遍,多用于冶炼优质钢。电炉冶炼过程中产生大量的热量随烟气排出,烟气的显热占总能耗的20%左右。目前在电炉烟气出口装有换热设备(汽化冷却烟道和余热锅炉),以响应国家的节能减排政策,充分回收烟气的热量产生蒸汽发电,对企业产生了很好的的经济效益。
炼钢电炉冶炼时,进入锅炉的烟气流量、温度、含尘量在不断的变化中,氧化期的烟气温度最高,流量最大,含尘量最多;在出钢期的烟气温度最低,流量最小,含尘量也最小。电炉炼钢余热锅炉的灰尘有一定的特性:粒径小且轻,小于5微米—10微米粒径的颗粒占大部分,灰粒之间有一定的静电力和表面力。但现有电炉余热锅炉的出灰装置未考虑灰尘的特点,其出灰装置中没有装设任何辅助清灰设备,锅炉运行时导致灰尘慢慢积聚在锅炉灰斗中,时间一长,导致排灰不畅,经常产生堵塞的现象,影响锅炉的正常运行。
发明内容
本实用新型的目的是,针对现有技术存在的不足,提供一种炼钢电炉余热锅炉出灰装置,它充分考虑电炉烟尘的特性,具有出灰顺畅、锅炉灰斗不积灰的特点,能保证锅炉的正常运行,提高余热回收率。
本实用新型的技术方案是,所述炼钢电炉余热锅炉出灰装置包括落灰斗,所述落灰斗底部的出灰口下端装有卸灰阀,其结构特点是,落灰斗底部内面四周设有压缩空气吹管。
以下对本实用新型做出进一步说明。
参见图1,本实用新型所述炼钢电炉余热锅炉出灰装置包括落灰斗1,所述落灰斗1底部的出灰口6下端装有卸灰阀2,其结构特点是,落灰斗1底部内面四周设有压缩空气吹管3。
本实用新型的设计原理是,在锅炉每个灰斗四周贴内壁处,把用钢管做成的压缩空气吹管伸进灰斗里,利用压缩空气对贴壁的灰进行搅动,使灰斗的灰能克服本身之间的静电力和表面力,在灰斗中流动起来;并可在出灰口一侧装一个检查手孔,以便及时掏出灰斗中掉落的大块混凝土块,防止其堵塞在卸灰阀的入口,保证灰能从卸灰阀中顺利排出。通过这些技术措施,使锅炉落在灰斗里的灰顺利排出。
由以上可知,本实用新型为一种炼钢电炉余热锅炉出灰装置,它充分考虑了电炉烟尘的特性,其结构具有出灰顺畅、锅炉灰斗不积灰的特点,能保证锅炉的正常运行,提高余热回收率。
附图说明
图1是本实用新型一种实施例的纵向剖视结构示意图;
图2是图1中A—A向结构示意图。
在图中:
1—落灰斗, 2—卸灰阀, 3—压缩空气吹管,
4—检查手孔, 5—压缩空气阀 6—出灰口。
具体实施方式
参见图1,本实用新型所述炼钢电炉余热锅炉出灰装置包括落灰斗1,所述落灰斗1底部的出灰口6下端装有卸灰阀2,落灰斗1底部内面四周设有压缩空气吹管3。
如图1所示,在所述出灰口6一侧装一个检查手孔4;如图2所示,各压缩空气吹管3的进气端管路装有压缩空气阀5。
参见图1,在锅炉的落灰斗1出口四周贴内壁处,每个面用一个φ25的钢管做成压缩空气吹管3伸进灰斗里;锅炉运行时,缓慢打开压缩空气阀5,利用0.5Mpa—0.6MPa的压缩空气对灰斗贴壁的灰进行搅动,使灰斗的灰能克服本身之间的静电力和表面力,在灰斗中流动起来,并顺利流入卸灰阀2的入口端;在出灰口6一侧即卸灰阀2入口的侧面装一个检查手孔4,平时密封严密,一旦发现卸灰阀2不落灰,便打开检查手孔4,及时掏出灰斗中掉落的大块混凝土块,防止其堵塞在卸灰阀2的入口,保证灰能从卸灰阀2中顺利排出。
凡压缩空气吹管3布置在落灰斗1出灰口内面四周,无论落灰斗1的径向截面(即水平截面)是方形,或是圆形,还是其它适宜形状,均在本专利保护范围内。
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