[实用新型]轧钢加热炉排烟及炉压控制装置无效
申请号: | 201020634308.9 | 申请日: | 2010-11-30 |
公开(公告)号: | CN201873722U | 公开(公告)日: | 2011-06-22 |
发明(设计)人: | 郑宇航;闵长松;姜希伟 | 申请(专利权)人: | 中冶南方(武汉)威仕工业炉有限公司 |
主分类号: | C21D9/70 | 分类号: | C21D9/70;F23J13/08;F27D19/00;F27D7/00 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 王超 |
地址: | 430223 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 轧钢 加热炉 控制 装置 | ||
技术领域
轧钢加热炉技术及节能减排技术领域。
背景技术
在现有的轧钢加热炉排烟及炉压控制的应用中,大部分加热炉都采用烟囱自然排烟,烟囱的抽力取决于烟囱高度和排烟温度。而为了避免加热炉炉头吸风,避免影响钢坯加热质量以及减少吸风热量损失,加热炉炉压控制为微正压。但是根据生产节奏的不同,煤气流量在不断变化,则炉内生成烟气量也在变化。所以,为了维持炉内微正压,则需要通过调节烟道闸板来实现。
烟道闸板安装于加热炉和烟囱之间的烟道上,通过调节烟道闸板的开度,来调节烟道截面积。在烟囱抽力一定的情况下,改变烟气流通截面积,从而改变排烟量。
而烟道闸板在高温烟气中工作,受到高温及气流冲刷影响,易发生机械变形,甚至氧化腐蚀,所以无法完全关闭。当生产节奏缓慢或者待轧保温时,加热炉理论需要燃气量很小,则生成烟气量也很小,此时往往存在即使烟道闸板关到最小开度,但也无法维持炉压的状况。这便是由于烟囱抽力及烟道闸板机械变形等因素造成。但是,为了维持炉压,则人为的往炉内通入过量的空、煤气,不但造成燃料浪费,也容易导致钢坯加热质量缺陷。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种轧钢加热炉排烟及炉压控制装置,本实用新型可弥补烟道闸板对炉压调节的不足之处,起到辅助调节炉压的作用。
本实用所采用的技术方案是:轧钢加热炉排烟及炉压控制装置,包括相连通的加热炉和烟囱,它们构成的通道上还设有烟道闸板,烟囱和烟道闸板之间的通道上设有一吸风口,吸风口上盖有烟道盖板。
本实用新型的抽拉式烟道盖板的技术效果有:
A.辅助调节炉压,使炉压稳定,避免影响出炉钢坯质量。
B.减少不必要的空、煤气量的通入,可以节约能源。
C.降低烟囱排烟温度,更环保。
附图说明
图1为加热炉排烟及烟道盖板安装示意图。
图2a为抽拉式烟道盖板的基座的主视图。
图2b为抽拉式烟道盖板的基座的侧视图。
图2c为抽拉式烟道盖板的抽拉盖板的主视图。
图2d为抽拉式烟道盖板的抽拉盖板的俯视图。
具体实施方式
如上图1、2所示,1为加热炉,2为烟道闸板,3为烟道盖板,4为烟囱,5为烟道盖板基座,6为抽拉式盖板。抽拉式烟道盖板基座5安装固定在烟道闸板2与烟囱4之间的烟道上。抽拉式盖板6覆盖于盖板基5之上,拉动抽拉盖板6可调节吸风口的大小数量以调节吸风量。把盖板基5分成两部分,采用两块抽拉式盖板,一是可以提高调节精度,二可以减小单个抽拉盖板的重量,使调节更简便。
本实用新型的工作原理:当通入炉内的燃气量减小时(生产节奏缓慢或待轧保温时),由于烟囱的抽力作用,导致炉膛压力为负压。抽拉式烟道盖板可以看作是一个通风口,通过调节抽拉式烟道盖板开度,调节烟囱吸冷风量,相当于往烟囱里掺冷风,降低烟囱内部烟气温度,从而减小烟囱抽力,以弥补烟道闸板的不足,从而达到保持炉内微正压的作用。掺冷风的量通过抽拉式盖板可以灵活调节。
实施例:
盖板基采用一整块钢板切割而成,盖板基上切出条状风口(考虑到安全因素,不切成整块风口)。抽拉盖板覆盖其上,正常情况下完全覆盖吸风口;当烟囱抽力过大,导致炉压难以维持的时候,可以拉动抽拉式盖板,调节吸风口大小(条状风口数量),利用烟囱抽力,往烟囱内部吸冷风,以降低烟囱排烟温度,达到减小烟囱抽力、保持炉压的目的。
该实用新型在应用时,可以起到调节炉压的作用,效果良好。
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