[发明专利]浓缩过滤磁铁精矿的工艺无效
申请号: | 201110060658.8 | 申请日: | 2011-03-15 |
公开(公告)号: | CN102218368A | 公开(公告)日: | 2011-10-19 |
发明(设计)人: | 盖壮;赵世龙;余莹 | 申请(专利权)人: | 鞍钢集团矿业公司 |
主分类号: | B03B7/00 | 分类号: | B03B7/00 |
代理公司: | 鞍山贝尔专利代理有限公司 21223 | 代理人: | 孔金满 |
地址: | 114001 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 浓缩 过滤 磁铁 精矿 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及磁精矿浓缩脱水技术领域,特别是一种浓缩过滤磁铁精矿的工艺。
背景技术
浮选车间输送来的精矿浓度较小,为了能够满足过滤机给矿的工艺指标,给入过滤机前先要对磁精矿浓缩。原工艺流程采用浓缩磁选机进行浓缩,当时选用7台磁选机进行浓缩。
由于输送精矿中含有大量药剂,影响浓缩磁选机的选别效果,导致尾矿过高,后加设3组回收机对磁选尾矿进行处理。
在对磁选尾矿进行处理过程中,采用φ30m浓缩机对回收机精矿、滤液、自动排溢的溢流、事故量等进行浓缩。但这部分浓度小,使得浓缩机没有得到充分的利用。同时,精矿中的药剂影响磁选机效率,现场大量泡沫矿物给其设备维修带来困难,从而缩短设备的使用周期,增加设备维修费用。
发明内容
本发明提供一种浓缩过滤磁铁精矿的工艺,其目的是解决浓缩机利用效率低、能量消耗大,组合磁选效果在过滤流程中浓缩效果不明显等问题。
本发明的目的是通过下述技术方案来实现的:
本发明的浓缩过滤磁铁精矿的工艺,其特征在于包括下述步骤:
1) 将浮选输送的矿浆粒度:-200目占95%,矿浆浓度为30%-35%的精矿矿浆送入浓缩机,利用浓缩机对浮选输送的浓度为30%-35%精矿矿浆进行脱水作业,
2) 将已脱水后浓度达到为60%-65%的精矿矿浆经一组精矿泵送到分矿箱,
3) 分矿箱再将60%-65%的精矿矿浆分送到过滤机进行过滤作业,经过滤机过滤后得到水份为9%-10%的滤饼为精矿产品,
4) 过滤机得出的滤液和自动排液返回浓缩机。
所述的精矿泵为8--10台精矿泵。
本发明的浓缩过滤磁铁精矿的工艺首先取消原有的组合磁选设备,高效利用浓缩机对浮选输送的精矿进行脱水作业,对已脱水浓缩的精矿由精矿泵送到分矿箱。由于原工艺流程采用东、西两侧分矿箱独立给矿,其尺寸为2.6m×1.5m×1.0m(长×宽×高)。当维修个别过滤机期间,需要降低矿浆流量,却难于控制两台分矿箱流量大小,常造成现场跑矿冒矿。现将西侧分矿箱加长一倍,其尺寸为5.2m×1.5m×1.0m(长×宽×高),改造成一个大型分矿箱进行给矿作业(东侧分矿箱弃掉),实现适宜给矿。并对精矿泵进行整改,增设8—10台精矿泵。
本发明的有益效果是:
(1)浮选输送的精矿直接进入浓缩机浓缩,提高浓缩机的使用效率。
(2)本发明的设备备件量减少,优化浓缩工艺,从而减少能源消耗。年节约备件费用70万元左右。
(3)在精矿质量不降低的前提下,减少金属流失,增加铁精矿产量。年回收精矿约5800吨。年创效益约430万元。
附图说明
图1为本发明的工艺流程图。
具体实施方式
下面结合附图所给出的实施例说明本发明的具体实施方式。
如图1所示,本发明的浓缩过滤磁铁精矿的工艺,其特征在于包括下述步骤:
1)将浮选输送的矿浆粒度:-200目占95%,矿浆浓度为30%-35%的精矿矿浆送入浓缩机,利用浓缩机对浮选输送的浓度为30%-35%精矿矿浆进行脱水作业,
2)将已脱水后浓度达到为60%-65%的精矿矿浆经一组精矿泵送到分矿箱,
3)分矿箱再将60%-65%的精矿矿浆分送到过滤机进行过滤作业,经过滤机过滤后得到水份为9%-10%的滤饼为精矿产品,
4)过滤机得出的滤液和自动排液返回浓缩机。
所述的精矿泵为8--10台精矿泵。8--10台精矿泵完全能满足工艺要求。
本发明提高浓缩机的使用效率,减少了设备备件量,优化浓缩工艺,从而减少能源消耗。在精矿质量不降低的前提下,减少金属流失,增加铁精矿产量。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于鞍钢集团矿业公司,未经鞍钢集团矿业公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201110060658.8/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。