[发明专利]一种短流程闷渣回水工艺无效
申请号: | 201110067316.9 | 申请日: | 2011-03-21 |
公开(公告)号: | CN102690905A | 公开(公告)日: | 2012-09-26 |
发明(设计)人: | 苏兴文;李晓阳;刘镭;崔九霄 | 申请(专利权)人: | 鞍山钢铁集团公司 |
主分类号: | C21B3/06 | 分类号: | C21B3/06 |
代理公司: | 鞍山嘉讯科技专利事务所 21224 | 代理人: | 张群 |
地址: | 114000 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 流程 回水 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及一种冶金行业的生产工艺,尤其是一种在钢渣热闷生产过程中的短流程回水工艺。
背景技术
目前在转炉钢渣热闷工艺中,将钢渣倒入闷渣池打水冷却。吸水池中蓄水通过水泵给各闷渣池打水,除部分变成蒸汽蒸发外,大量冲渣水从钢渣的缝隙渗到底部,通过管道进入回水管道通廊,管道通廊内有排水沟或排水管,回水由排水沟或排水管流入回水井,通过放置在井中的潜水泵,将水打到地上沉淀池沉淀,沉淀后回水经冷却塔冷却回到吸水池备用,完成打水循环。
该回水工艺流程长、工艺复杂、管道多,需要在地下建造管道通廊,增加大量建设投资;冷却塔冷却效果不好,相对高温钢渣来说,回水的温度降低可以忽略,白白增加了建造费用;且回水温度较高,经过冷却塔过程中部分水份蒸发散失,使回水循环率降低;钢渣属碱性,冲渣水循环使用,管道壁结垢明显,维护不便;回水井和沉淀池使用过程中也经常需要清理沉淀物,位于地上的沉淀池使用抓斗清淤,作业复杂,效果不好。
发明内容
本发明的目的是提供一种短流程闷渣回水工艺,该工艺缩短了传统钢渣热闷回水系统的流程,结构简单,不需要建设地下管道通廊,大幅减少建设投入,沉淀池清淤方便,有效解决了管壁结垢问题,实现了闷渣水的循环利用。
为实现上述目的,本发明通过以下技术方案实现:
一种短流程闷渣回水工艺,包括闷渣池、沉淀池、净水池、吸水池,所述的沉淀池及净水池底部低于闷渣池底部,闷渣池底部回水经装有大颗粒矿石的钢丝网笼子拦截大颗粒杂质,处理后的水自流至沉淀池,经沉淀处理后的水再自流入净水池;然后通过潜水泵将净水打入吸水池;吸水池内的水通过水泵抽出再送入闷渣池。
所述的吸水池上方设有加药装置。
所述的吸水池内设有起过滤作用的格筛。
所述的沉淀池、净水池、吸水池均建于地面以下。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1)本发明短流程闷渣回水工艺,沉淀池和净水池,采用自流方式,缩短了回水流程,减少了管道安装费用,不需要在地面上安置冷却塔和建造地下管道通廊,大幅降低建设投资;
2)吸水池由于取消了冷却塔,减少了水蒸汽蒸发散失,降低补充水用量,提高了回水循环率;
3)在吸水池上部设有加药装置,软化水质,可有效防止管道结垢;
4)沉淀池和吸水池设在地下,可随时使用挖掘机清淤,简单、方便,省时、省力;
5)吸水池内设有格筛,可进一步对水进行过滤。
附图说明
图1是为本发明短流程闷渣回水工艺图;
图2是现有技术闷渣回水系统结构示意图。
图中1-闷渣池2-沉淀池3-净水池4-吸水池5-格筛6-水泵7-补充水8-加药箱9-冷却塔10-回水井11-管道通廊12-潜水泵13-钢丝网笼子
具体实施方式
见图1,一种短流程闷渣回水工艺,包括闷渣池1、沉淀池2、净水池3、吸水池4,沉淀池2和净水池3建在地下,沉淀池2和净水池3底部低于闷渣池1底部。闷渣池1底部回水通过装有大颗粒矿石的钢丝网笼子13将大块杂质拦截后的水经排水沟自流到沉淀池2沉淀后溢流到净水池3,每个闷渣池对应一个沉淀池和净水池,净水池3中设有潜水泵12,将净水打到一个公用的地下吸水池4,加药箱8中配药后加入吸水池4中,可以软化水质,防止管道结垢。
净水池3内设有格筛5,格筛5由双层网填充过滤材料(焦炭等)制成,可对水进一步过滤。水泵6从经过格筛的吸水池4内将水抽出给各个闷渣池打水,补充水7直接接入吸水池中通过池中安放的液位计自动控制补水量,补充由于蒸发而损失的闷渣用水。
沉淀池2、净水池3和吸水池4都建在地下,平时上面设有盖板,根据实际情况定期用挖掘机清理淤泥。
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