[发明专利]外覆盖件硌伤焊锡补件方法无效
申请号: | 201110087360.6 | 申请日: | 2011-04-08 |
公开(公告)号: | CN102126090A | 公开(公告)日: | 2011-07-20 |
发明(设计)人: | 陈桂友;马兆岭 | 申请(专利权)人: | 山东大学 |
主分类号: | B23K31/00 | 分类号: | B23K31/00 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 王吉勇 |
地址: | 250061 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 覆盖 件硌伤 焊锡 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种加工件硌伤补件方法,尤其是一种外覆盖件硌伤焊锡补件方法。
背景技术
目前自动化冲压线的生产中,外覆盖件硌伤是困扰各冲压生产单位的难题之一。外覆盖件对产品件的表面质量要求较高,硌伤缺陷使得外覆盖件的生产成本大大提高。因此,如何减少外覆盖产品件硌伤问题,降低废品率,成为各自动化生产线亟待解决的问题之一。
废料屑是在废料刀剪切过程中产生的,如果能杜绝废料屑的生产,可以说就基本上杜绝了产品件的硌伤,但是目前来说,还没有哪一个模具厂家能够解决这一难题,只能说将废料刀修磨得锋利一些,将刃口间隙调整得更合适一些,以此来减少废料屑的生产,而不能完全杜绝,也就是不能完全杜绝产品件的硌伤问题。因为废料屑的产生是必然的,而不是随机的。
产品件硌伤后,一般只有两种处理途径:一是进行报废,显然,这种处理方式会造成极大的浪费。大冲线的生产特点决定了产品件的硌伤是成批性的,当线尾人员发现第一件硌伤产品件时,实际上已经硌伤了至少5件,如果线尾人员发现不及时,则会产生更多的硌伤件。二是开据让步放行单让步使用,虽然让步使用,但硌伤产品件需要在涂装车间进行刮腻子处理,增加了下游工序的劳动量。另外,为了提高生产效率,涂装车间取消了中涂工序,也就是说硌伤件无法再进行刮腻子处理,硌伤产品件无法再进行让步放行处理。
发明内容
本发明的目的是为克服上述现有技术的不足,提供一种方法简单,能够减少外覆盖产品件硌伤问题,降低废品率,节省能耗,大大缩减生产成本的外覆盖件硌伤焊锡补件方法。
为实现上述目的,本发明采用下述技术方案:
一种外覆盖件硌伤焊锡补件方法,包括以下步骤:
第一步,对产品件硌伤处进行检查确认,硌伤面积小于5mm2,深度小于2mm的硌伤,方能修复。硌伤处面积和深度大于以上规定的,则无法修复。因此操作者必须对硌伤处进行准确判定,对于硌伤处面积或深度超过规定标准的坚决不能修复,否则修复后的不合格产品件流入下游工序,会造成比较大的损失;
第二步,用焊锡对产品件硌伤处进行焊补,焊补时焊锡均匀覆盖满硌伤处即可,不可堆积过多,均匀覆盖的焊锡可填充满整个硌伤处,有效防止砂眼的出现。堆积过多的焊锡一则浪费焊锡,二则在揉光时容易出现焊锡整体脱落现象,因此焊补时一定不可堆积过多;
第三步,用揉光机对产品件焊补处进行揉光,揉光时须使揉光机砂轮整个底面与产品件平面贴合,不得倾斜揉光机对产品件进行揉光;
第四步,检验,用手对产品件揉光处进行触摸检查,当手不能摸出明显的凸台或凹陷时,视为合格。用手触摸检查没有明确的定量标准,因此要求检查人员必须认真负责。必要时,要戴上线手套进行检查。检查时,手指快速在修补处来回移动,当有明显凹凸不平时,视为不合格;当不能感觉出明显的凹凸不平时,视为合格。当不能确定时,须找检查员和工艺工程师共同判定;
第五步,产品件检验合格后,填写合格证,将其入库。当所有硌伤件修磨合格后,须在相应入库卡片上注明“返修合格”,由工艺工程师签字后方可入库,否则不得入库。
本发明运用焊锡补件的方法对产品件进行修补。产品件经焊锡修补试验后,经过盐雾试验等各种检测方法的检测,证明完全符合各项指标要求。
通过查阅相关资料和相关的生产环节,得出如下结论:(1)通过查阅相关资料得知,焊锡与产品件完全能够整合,而不会像油和水一样剥离。(2)通过查阅资料与调查涂装车间的生产过程得知,焊锡熔化温度在220℃以上,而涂装车间烘干室的最高温度是180℃,这就证明焊锡不会熔化。(3)经过盐雾实验,证明焊补处不会生锈或发生其它不利情况。
本发明还进行了实物试验,联合质量室、技术室对焊补件进行了全程跟踪。试验证明,焊补过的产品件无论是在焊装车间还是在涂装车间,都没有出现任何不良情况。这说明,焊补件完全可以正常使用。经过长时间的试验论证后,质量室及技术室一致认为,经过焊锡焊补过的产品件完全符合技术质量要求。
本发明可广泛应用于汽车与机车的制造与维修,机械工业与机床业,模具制作,工程机械等行业的板材修补工作。一经投入市场,可在以上众多行业中,发挥重要的作用,减少外覆盖产品件硌伤问题,降低废品率,节省能耗,大大缩减了生产成本。具有相当广阔的市场前景。经测算,应用本方法后,每条生产线每年大约可节约成本300万元左右,每月可节省耗电量大约300万度。
附图说明
图1是本发明工艺流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
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