[发明专利]一种82B钢绞线钢的生产方法有效
申请号: | 201110116606.8 | 申请日: | 2011-05-06 |
公开(公告)号: | CN102211159A | 公开(公告)日: | 2011-10-12 |
发明(设计)人: | 曾建华;张敏;柯晓涛;陈永;李利刚;杨森祥;卿加胜;杨文中;吴国荣;潘红 | 申请(专利权)人: | 攀钢集团有限公司;攀钢集团研究院有限公司;攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 |
主分类号: | B22D11/16 | 分类号: | B22D11/16;B22D11/18;B22D11/115;C21C5/30;C21C7/10;C21C7/072 |
代理公司: | 成都虹桥专利事务所 51124 | 代理人: | 武森涛 |
地址: | 617067 四川省攀枝*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 82 钢绞线钢 生产 方法 | ||
技术领域
本发明涉及高碳硬线钢的生产方法,属于冶金行业。
背景技术
82B钢主要用于制造高强度低松弛预应力钢丝和钢绞线等制品,为确保拉丝过程中不断或少断,对钢的偏析、非金属夹杂等有着严格的要求。目前国内生产的82B钢存在着偏析较大,非金属夹杂物较多等问题,致使拉丝过程中断丝率偏高。在生产质量要求较高的钢绞线时,仅少数厂家能够提供合格的产品。因此,提高钢的洁净度,控制铸坯偏析,解决钢绞线钢生产中存在的问题,可有效减少拉丝过程中的断丝率。
钢绞线的生产工艺流程中,国内普遍采用转炉冶炼-钢包炉精炼(LF精炼)-小方坯连铸,如《新疆钢铁》2009年第4期报道的一种82B盘条钢的生产方法,《江西冶金》2010年第4期报道的一种钢绞线82B产品的生产方法,《炼钢》2010年第3期报道的一种82B钢转炉采用高拉碳的冶炼方法,《甘肃冶金》2008年第4期报道的一种82B钢的生产工艺,专利CN1778484公开的一种82B钢的生产工艺流程及其采用的相关技术。上述工艺流程“铁水预处理-转炉冶炼-钢包炉精炼(LF精炼)-小方坯连铸”,其缺陷在于不利于控制钢中N、H和夹杂物,难以达到高洁净度钢的要求,产品中的气体含量受原料条件影响较大,钢中T[O]普遍在20ppm以上。
为了解决钢中N、H和夹杂物的控制问题,《武钢技术》2009年第2期提出了一种生产82B钢的工艺流程:转炉冶炼-LF精炼-VD(真空精炼(RH))-LF精炼-小方坯连铸,该工艺虽然采用了真空脱气手段,有效地控制了钢中N、H和夹杂物的控制问题,但在脱气后再次返回LF炉精炼,生产流程过于复杂,增加了生产组织难度和生产成本。
此外,从上述文献可知,当前82B钢的生产均采用小方坯连铸,采用小方坯连铸生产的优点在于可省去轧制的开坯工序,将二火成材改为一火成材,降低生产成本;但从近年来的生产实践看,其缺点也较为突出,由于小方坯铸机拉速过高,生产的铸坯皮下质量和中心偏析、疏松、缩孔较差,即使采用了凝固末端电磁搅拌等手段来改善铸坯内部质量,但由于铸机拉速的波动,凝固终点位置变化较大,而凝固末端电磁搅拌位置固定,导致对质量改善的效果不稳定,产品在拉拔过程的断丝率较高,随着用户对质量要求的提高,小方坯生产的产品已难以满足高质量要求。
发明内容
本发明针对现有技术中的上述缺陷,提出一种82B钢绞线钢的制备方法,采用该生产方法制备82B钢,可有效降低钢中气体含量,稳定对钢中气体含量的控制,减轻铸坯中心缺陷和皮下缺陷。
本发明解决技术问题所采用的技术方案是:
一种82B钢绞线钢的生产方法,其生产工艺路线包括:转炉初炼-LF精炼-RH真空精炼-大方坯连铸浇铸,其中,大方坯连铸浇铸工序中,凝固端末端采用动态轻压下。
优选的,上述大方坯连铸浇铸工序中,采用动态轻压下的压下量为7~9mm。
优选的,上述大方坯连铸浇铸工序中,包括中间包浇铸,中间包浇铸采用碱度为1.2~2.0的覆盖剂。
进一步的,上述大方坯连铸浇铸工序中,采用全程氩气保护浇铸,铸机拉速0.45-0.55m/min,中间包温度为1485-1505℃;结晶器电磁搅拌电流为350-600A,频率2.4Hz,二冷比水量控制在每公斤铸坯0.35~0.45L水量。
进一步的,上述LF精炼工序中精炼终渣碱度控制为1.5~2.5。
其中,上述转炉初炼工序中,出钢温度控制在1640-1680℃,钢液脱氧处理和初步合金化后每吨钢加入4.0~6.0Kg的活性石灰,出钢毕将钢包运至炉后吹氩站,以100-200L/min的流量对钢水吹氩搅拌8min-10min。
其中,上述LF精炼工序中,钢水运至LF钢包炉精炼站时加入2~3公斤/吨钢的高碱度渣料通电升温,分批加入总量为0.5~1.0公斤/吨钢的SiC或FeSi粉对钢包顶渣脱氧,同时钢包底部吹入氩气,供气流量控制在300~500L/min;精炼10~15分钟后降低钢包底部的供气流量至100~200L/min;继续通电升温,温度达到1565~1580℃后将钢液送至RH;其中,所述高碱度渣料的碱度)7.0,SiO2≤6.0%。
优选的,上述转炉初炼工序中,出钢时在加入活性石灰时同时加入萤石,加入量为活性石灰量的20%。
更优选的,上述转炉初炼和LF精炼工序中,出钢前向炉内加入高镁石灰,加入量为500-800Kg/炉。
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