[发明专利]一种高镁铝合金化学分析试样模具有效
申请号: | 201110309880.7 | 申请日: | 2011-10-13 |
公开(公告)号: | CN102507260A | 公开(公告)日: | 2012-06-20 |
发明(设计)人: | 陈瑜;蒋平;刁文武;马世金;刘功达;钟玲;刘曼妮;周宏;陈意 | 申请(专利权)人: | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
主分类号: | G01N1/10 | 分类号: | G01N1/10;G01N1/28 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 逯长明 |
地址: | 40132*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 铝合金 化学分析 试样 模具 | ||
技术领域
本发明涉及熔铸取样分析技术领域,特别涉及一种高镁铝合金化学分析试样模具。
背景技术
熔铸厂用于炉前和成品化学分析的取样模具一直沿用饼状模具,在近四十年的使用过程中,因炉前调整成分要求分析速度快,试样均采用流水直冲快速冷却的方式,一直存在5XXX系合金试样冷却过程中易进水的问题(成品样是采用空气中自然冷却,固不存在样品进水问题),因对分析和生产无大碍一直没有引起重视。但仔细分析实际上存在诸多不利:1)5XXX系合金试样冷却时不能直接用水冲,只能从底部和侧面慢慢水冷,冷却时间至少耽误5分钟以上;2)试样冷却后钻样时才能发现是否进水,如果进水要求重新取样,已经耽误了近10分钟;3)熔炼工重新取样至少耽误20分钟,熔铸车间距离化验室较远重新取样耽误时间会在30分钟以上;4)如果分析人员未发现进水继续分析操作,则会得出偏低的分析结果。扁熔和熔铸车间5XXX系合金生产量逐渐加大,重新取样次数日渐增多,模具问题突显。
高镁合金中镁元素的分析状况
用旧模具取高镁合金试样,用水直冷后钻取铝屑,取样分析,记录结果。再将剩余铝屑烘干,称样分析,记录结果。比对结果见表1。
表1旧模取样烘干前后分析结果比较
由表1可见,旧模具取样如果用水直冷,会引起分析结果偏低0.1~0.4的系统误差。
旧模具取样组织现状
对于铝合金中的高含量元素,因诸多因素影响光谱分析误差较大,仍采用传统的化学分析。熔铸厂现用化学分析取样模具是饼状样模具,因其模具制作简单、取样操作简便、钻取分析碎屑方便等特点广泛用于铝合金的化学分析取样。
该模具用于除5XXX系高镁合金外的合金取样效果均比较理想:组织致密,成分均匀。而高镁合金因含气量高,冷却过程中极易形成疏松甚至气孔。而炉前分析试样为节省冷却时间通常采用水直冷的方法,若样品组织疏松必然会进水,从而影响分析结果。图1~图6为该模具所取几种典型铝合金试样的微观组织。
由上图可见,2XXX系、7XXX系、4XXX系合金试样组织较致密,仍可沿用简便的饼状样模具。而5XXX系合金试样组织疏松,镁含量愈高疏松愈严重,必须对取样模具进行改进,以消除样品水份影响,从而保证分析准确度。
5XXX系高镁合金试样缺陷分析
将5XXX系高镁合金试样表面用车床加工光洁,经12%氢氧化钠溶液浸蚀和20%硝酸酸洗及水洗后,用肉眼即可观察到样品表面上存在的黑色针孔状疏松,浇铸口部比底部疏松更严重。将其制备成高倍试样浸蚀后在显微镜下观察,边界参差不齐,近似锯齿状,颜色发暗,有棱角形的黑洞。微观组织见图7、图8。
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