[发明专利]一种转炉炼钢保磷冶炼方法有效
申请号: | 201110389717.6 | 申请日: | 2011-11-30 |
公开(公告)号: | CN103131817A | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
发明(设计)人: | 胡建光;刘自康 | 申请(专利权)人: | 上海梅山钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/28 | 分类号: | C21C5/28 |
代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 | 代理人: | 何朝旭 |
地址: | 210039 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 转炉 炼钢 冶炼 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种金属冶炼方法,尤其是一种转炉炼钢保磷冶炼方法,属于冶金技术领域。
背景技术
高磷钢一般指钢水成品磷含磷量0.06%以上的钢种,如耐候钢就是其中的一种。据申请人了解,目前国内外转炉冶炼的钢水成品含磷量大多在0.035%以下,含磷量在0.06%上的钢种较少,因此也很少见到关于冶炼含磷量在0.06%以上钢种,如何减少铁水在冶炼过程中磷的流失而保磷的冶炼方法。
磷元素在大多数钢种中是有害元素,因此希望钢水成品磷含量越低越好,而在耐候钢一类钢种中却恰恰相反,希望在冶炼中减少铁水的磷流失。采用普通的冶炼方法,在冶炼的过程中磷很难保留到较高的含量。
检索发现,专利号为ZL200410047045.0的中国专利公开了一种含磷钢的冶炼方法,转炉采用快速升温去碳保磷、造高磷渣冶炼操作,在转炉开吹初期,氧枪枪位在0.0~1.0米之间,二元碱度为1.0~2.5,供氧强度在2.8~5.0m3/t.min,同时向转炉内加入0.5~45.0kg/吨钢的磷铁矿或磷矿,在吹炼后期向转炉钢液中加入1.0~30.0kg/吨钢的磷矿或磷铁矿;待电炉中的废钢熔化并与铁液融为钢液后,向电炉内加入造渣料,二元碱度1.0~2.5,并以1.5~4.5m3/t.min向钢液中供氧,在钢液脱碳过程中向钢液中加入0.5~40.0kg/吨钢的磷铁矿或磷矿,在冶炼后期向钢液中加入0.5~30.0kg/吨钢的磷铁矿或磷矿。该方法在具体实施时尚存如下问题:
1)转炉的冶炼枪位控制在1.0米以下仅适于小型转炉,对于大中型转炉容易造成严重的生产事故。因为150吨以上的转炉熔池深度在140cm以上,1.0米以下的枪位有可能导致氧气射流直接接触炉底。
2)该方法需要冶炼前、后期向转炉熔池添加磷矿或磷铁矿,不仅加入时机需要严格掌控,否则达不到效果,而且向熔池内加入大量的含磷矿石增加了炉渣渣量,容易出现喷溅现象,给转炉冶炼带来困难,同时渣量增加导致钢铁料消耗增加,使得成本上升。
3)该方法的终渣二元碱度要求控制在3.0~4.0,会使钢水中的磷流失,因为二元碱度控制在大于3.0时常规冶炼低磷钢的要求,显然不利于保磷。
发明内容
本发明的目的在于:针对上述现有技术存在的问题,提出一种可以在不添加含磷矿石的情况下使铁水中的磷保留率达到30%以上、并且适合大中型转炉的炼钢保磷冶炼方法。
为了达到以上目的,本发明的转炉炼钢保磷冶炼方法将冶炼时间分成前、中、后三期,通过调控石灰的加入量,将炉渣二元碱度R始终控制在2.0~2.8之间(最好稳定在2.0~2.5之间);通过调控吹氧枪的流量以及枪位,将前、中、后三期的吹氧量与总吹氧量的质量百分比(以下未特别说明处的百分比均为质量百分比)分别控制在18-22%、55-65%、18-22%,且前期和中期的氧气射流冲击深度控制在钢水深度的60-70%,后期的氧气射流冲击深度控制在钢水深度的70~80%;终点钢水中残留碳含量控制在0.05~0.1%。
以上后期以钢水中碳含量在0.7~1%界定,其余时间均分为前期和中期。
研究表明,二元碱度是控制磷含量的重要因素。二元碱度较高有利于脱磷,从而使炉渣中的磷酸钙相应增加,不利于保持钢水中的磷;但二元碱度过低会使炉渣向酸性渣靠近,不利于保护炉衬;上述经过反复试验摸索出的二元碱度,可以在不损伤炉衬保持其寿命的前提下,尽可能避免钢水中的磷流失。其次,炉渣的氧化性也是影响磷含量的关键因素,冶炼前、中期,炉渣中需要保证有一定量的氧化铁生成,从而有利于石灰的渣化,以上流量的枪位控制既能将脱磷效率抑制在20~40%左右,又能够避免冶炼前期的金属喷溅;冶炼由中期进入后期时,熔池内的脱碳达到拐点,此时熔池碳含量在0.7~1.0%,之后脱碳速率明显下降,此时宜增加氧气射流量及冲击深度,进一步将脱磷效率抑制在10~30%左右。另外,终点钢水中残留碳含量为0.05~0.1%,可以控制炉渣中的全铁含量,尤其冶炼后期保持70~80%的冲击深度,可以使冶炼后期炉渣以及终渣的全铁含量均控制在15%以下,从而有利于保磷。因此,采取本发明的上述举措后,由于合理平衡控制了冶炼前、后期脱磷的高峰,因此可以在不加含磷矿石的情况下,使铁水中磷的保留率达到30%~70%,从而实现所需的保磷冶炼。
同时,采用本发明后,由于控制了炉渣的渣量,因此提高了出钢量,降低了钢铁料的消耗。另外,该控制还提高了终点钢水的残余锰含量,降低了冶炼成本。
除采取上述必要举措外,以下措施可进一步有利于提高保磷率:
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