[发明专利]传动带的高压硫化工艺无效
申请号: | 201110421862.8 | 申请日: | 2011-12-16 |
公开(公告)号: | CN102514127A | 公开(公告)日: | 2012-06-27 |
发明(设计)人: | 戴红景;曾军 | 申请(专利权)人: | 贵州精忠橡塑实业有限公司 |
主分类号: | B29C35/04 | 分类号: | B29C35/04 |
代理公司: | 贵阳中新专利商标事务所 52100 | 代理人: | 李亮;程新敏 |
地址: | 550008 *** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 传动带 高压 硫化 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及一种橡胶制品的生产工艺,尤其是一种传动带硫化工艺。
背景技术
目前,在传动带生产领域中,有80%采用立式硫化罐胶套硫化,20%采用鼓式硫化机或硫化平板来进行硫化。汽车传动带主要采用立式硫化罐胶套硫化。其过程是:把固定成型鼓连同带坯从成型机取下,置于立式硫化罐内,套上胶套,盖上盖板,合上罐盖;通入外压蒸汽,待蒸汽压力达到0.8~1.0MPa 后,再通入内压蒸汽达0.4~0.5MPa 时开始计时,硫化时间视产品而定,一般为35分钟。在硫化过程中,内外蒸汽压力自始至终保持一定的压差0.3~0.5MPa。但是,此工艺方法工艺简单,生产效率高,但硫化时内外压差仅为0.4~0.5MPa,这样的工艺会造成汽车传动带的致密性较低,内在质量不稳定,易出现脱层、气孔等问题。
发明内容
本发明的目的是:提供一种传动带的高压硫化工艺,它改善了传统的传动带硫化工艺,根据该工艺制备得到的传动带的致密性好,质量稳定,不易出现脱层、气孔等问题,以克服现有技术的不足。
本发明是这样实现的:传动带的高压硫化工艺,其特征在于:将固定成型鼓与带坯置于立式硫化罐内,套上胶套,盖上盖板,并合上罐盖后,通入外压蒸汽,待外压达到0.8~1.0MPa 后,保压1分钟,关闭外压蒸汽阀门,同时通入150~160℃的氮气至外压为1.8 MPa,保持外压恒定,保压6分钟;再通入内压蒸汽至内压达到0.5~0.6MPa,保持内压恒定,开始计时硫化30分钟,硫化时间结束后即完成硫化工艺。
为了验证本发明的效果,在GB13552-2008疲劳寿命试验台架上进行测试,使用的材料相同(氯丁橡胶)的情况下,传统硫化工艺生产的多楔带,在运转156小时后出现裂纹;而采用新型高压硫化工艺生产的多楔带,在运转221小时后才出现裂纹,皮带使用寿命可延长41%。而且氮气属不活泼气体,采用氮气作为硫化过程中的外压气体可有效延长胶套的使用寿命,并且由于提高了硫化蒸汽内压,使得硫化时间缩短,提高了生产效率,同时减少了蒸汽的用量和能耗。
由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本发明对传统的传动带硫化工艺进行改进,采用氮气来提高硫化外压,使硫化时的内外压差可达到1.3MPa左右,与传统工艺相比,内外压差增加了300%,在这样的内外压差条件下硫化得到的传动带的致密性更好,质量稳定,不易出现脱层、气孔等问题,产品合格率可提高约4%。本发明成本低廉,使用效果非常理想。
附图说明
附图1为本发明的示意图。
具体实施方式
本发明的实施例1:传动带的高压硫化工艺,如图1所示,将固定成型鼓3与带坯4置于立式硫化罐1内,套上胶套5,盖上盖板2,并合上罐盖后,通入外压蒸汽,待外压达到1.0MPa 后,保压1分钟,关闭外压蒸汽阀门,同时通入160℃的氮气至外压为1.8 MPa,保持外压恒定,保压6分钟;再通入内压蒸汽至内压达到0.5MPa,保持内压恒定,开始计时硫化30分钟,硫化时间结束后即完成硫化工艺。在硫化过程中,内外压差始终保持在1.2~1.3MPa。
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