[实用新型]一种过热蒸汽减温射流装置无效
申请号: | 201120008149.6 | 申请日: | 2011-01-12 |
公开(公告)号: | CN201964392U | 公开(公告)日: | 2011-09-07 |
发明(设计)人: | 赵伟;吴彦君;李忠良;刘振刚 | 申请(专利权)人: | 际华三五零二职业装有限公司 |
主分类号: | F22G5/12 | 分类号: | F22G5/12 |
代理公司: | 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 13100 | 代理人: | 陆林生 |
地址: | 050308 河北省石家庄市*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 过热 蒸汽 射流 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种过热蒸汽减温射流装置。
背景技术
服装印染联合企业,锅炉在冬季生产运行时,为节省能源实行水电气暖联产运转,其发电使用的是过热蒸气,蒸汽压力一般在2.2—2.5MPa之间,温度一般在400℃左右;其它季节生产、生活用的是饱和蒸汽,蒸汽压力一般为0.5MPa,温度一般在160℃左右。过去,冬季运行要同时投入两台20吨锅炉,一个用于生产,一个用于发电和取暖,耗煤量大、投入成本高,影响经济效益。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种减少锅炉运行台数,减少燃煤量、降低成本、提高发电余汽与回水的再利用的过热蒸汽减温射流装置。
本实用新型采用如下技术方案:
本实用新型包括高压汽包、低压分汽包以及发电余汽汽包,在高压汽包上设置送汽管,在送汽管另一端设置射流负压装置,在送汽管与射流负压装置之间设置减压阀,所述的射流负压装置为三通管,射流负压装置一端与减温器相连通,射流负压装置另一端通过余汽连接管与发电余汽汽包相连通,减温器通过输汽管与低压分汽包相连通,所述的减温器上设置有给水管,在减温器与给水管之间设置有电动给水调节阀门,所述的减温器下端设置减温器疏水阀门,低压分汽包下端设置低压汽包疏水阀门。
本实用新型积极效果如下:本实用新型过热蒸汽减温射流装置,冬季由原来投入使用两台20吨的锅炉,改为使用一台20吨锅炉就可以实现水电汽暖联产运转,减少了锅炉的运行台数;本实用新型技术充分利用了背压发电的余汽(16吨/小时),冬季平均每个工作日节煤40吨、节电3000度,大大减少了耗煤耗电量,降低了运行成本,提高了经济效益,节约了能源,减少了烟气的排放,达到节能减排的目的。
附图说明
附图1为本实用新型结构示意图;
附图2为本实用新型减温器结构示意图。
在附图中:1阀门A、2阀门B、3高压汽包、4送汽管、5减压阀、6射流负压装置、7减温器、8输汽管、9低压分汽包、10低压汽包疏水阀门、11减温器疏水阀门、12电动给水调节阀门、13压力表、14给水管、15发电余汽汽包、16余汽连接管、17防裂衬管、18喷水管、19瓷管汽水分离器。
具体实施方式
如附图1、2所示,本实用新型包括高压汽包3、低压分汽包9以及发电余汽汽包15,在高压气包3上设置送汽管4,在送汽管4另一端设置射流负压装置6,在送汽管4与射流负压装置6之间设置减压阀5,所述的射流负压装置6为三通管,射流负压装置6一端与减温器7相连通,射流负压装置6另一端通过余汽连接管16与发电余汽汽包15相连通,减温器7通过输汽管8与低压分汽包9相连通,所述的减温器7上设置有给水管14,在减温器7与给水管14之间设置有电动给水调节阀门12,所述的减温器7下端设置减温器疏水阀门11,低压分汽包9下端设置低压汽包疏水阀门10;在所述的减温器7内设置防裂衬管17、瓷管汽水分离器19和喷水管18,在减温器7上设置压力表13,可观察减温器7内的压力。
如附图1、2所示,本实用新型工作时高压过热蒸汽从锅炉通过阀门A 1、阀门B 2进入高压汽包3后一部分通过阀门送给发电机;另一部分高压过热蒸汽通过减温器送汽管4经过减压阀5调节压力为6kg的蒸汽后通过射流负压装置6进入减温器7,与此同时发电余汽经过发电余汽汽包15后再经余汽连接管16进入射流负压装置6,两部分蒸汽通过内部喷口进入减温器7后空间扩大,使压力降低,减温水为经过除氧的锅炉用水,通过给水管14进入减温器7内的喷水管18,喷水管18喷入的水和高温蒸汽混合,吸收高温蒸汽热量的减温水同时被汽化,产生低温蒸汽,从而使蒸汽温度降低,再通过防裂管17经过瓷管汽水分离器19,进入减温输汽管8,送入低压分汽包9,通过阀门送回使用单位。当减温器7和低压分汽包9内有积水时,可通过减温器7上的减温器疏水阀门11和低压分汽包9上的低压汽包疏水阀门10将积水排出。
本实用新型过热蒸汽减温射流装置,冬季由原来投入使用两台20吨的锅炉,改为使用一台20吨锅炉就可以实现水电汽暖联产运转,减少了锅炉的运行台数;本实用新型技术充分利用了背压发电的余汽(16吨/小时),冬季平均每个工作日节煤40吨、节电3000度,大大减少了耗煤耗电量,降低了运行成本,提高了经济效益,节约能源,减少了烟气的排放,达到节能减排的目的。
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