[实用新型]一种工频感应熔炼炉感应体冷却水套无效
申请号: | 201120117555.6 | 申请日: | 2011-04-20 |
公开(公告)号: | CN202048800U | 公开(公告)日: | 2011-11-23 |
发明(设计)人: | 贺永东;李尚勇 | 申请(专利权)人: | 金川集团有限公司 |
主分类号: | F27D9/00 | 分类号: | F27D9/00 |
代理公司: | 中国有色金属工业专利中心 11028 | 代理人: | 李子健;李迎春 |
地址: | 737103*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 感应 熔炼炉 冷却水 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种冷却水套,尤其涉及一种工频感应熔炼炉感应体配套的冷却水套。
背景技术
目前,国内工频感应熔炼炉感应体配套的冷却水套均采用不锈钢材质,不锈钢板的厚度为4-10mm,水套结构见图1和图2,其中图1为水套结构示意图,图2为按图1的A-A向将水套展开得到的展开图。
不锈钢水套套体1(水套体上下两块钢板为上下底板),其上设有冷却水套进水口2和冷却水套出水口3,水套内设有分隔筋4,水套内形成有由分隔筋隔开的水道5,采用自来水对水套进行冷却。这种结构的水套存在的主要问题是:一是水套采用不锈钢钢板的焊接结构,不锈钢的强度虽高,但导热性能不好,在水套使用的寿命期的后期,水套体周围的线卷温度很高(水套体的作用就是保护线卷温度不超过60℃),使线卷之间的绝缘加速老化,使用寿命降低。二是水套采用自来水冷却,水套内壁易于形成水垢,降低冷却效果。三是水道上下底板之间的间隙仅为3-6mm,而两个不锈钢分隔筋之间的间隙为60-200mm,由于水道断面的高宽比过大,冷却水压一般为3-5kgf/cm2,在工作过程中,冷却水不易充满整个水道,水道角部90°的死角区处的冷却水不易循环,该区温度易于升高甚至沸腾,导致水套涨裂漏水而停炉。水套的使用寿命一般为4个月左右,因水套漏水而停炉是工频感应熔炼炉停炉的主要原因之一。
实用新型内容
本实用新型的目的就是针对现有技术存在的问题,提供一种与工频感应熔炼炉感应体配套的冷却水套。
上述目的是通过下述方案实现的:
一种工频感应熔炼炉感应体冷却水套,其包括水套套体,所述水套套体上设有冷却水套进水口和冷却水套出水口,其特征在于,在所述冷却水套内设有冷却水管,所述冷却水管的一端连接在所述冷却水套进水口,另一端连接在所述冷却水套出水口。
根据上述冷却水套,其特征在于,所述冷却水管为紫铜的“W”形水管。
本实用新型的有益效果:本实用新型使用紫铜材质,紫铜的导热系数较不锈钢的导热系数高6-8倍,冷却水道中冷却水循环通畅,消除了冷却水道中的循环死角和冷却水的沸腾现象,冷却效果大大增强。基本消除了因水套漏水、线卷绝缘老化而导致的早期停炉,水套的使用寿命可达一年以上。
附图说明
图1是现有技术的水套的结构示意图。
图2是现有技术的水套的展开图;
图3是本实用新型的水套的结构示意图;
图4是本实用新型的水套的展开图。
具体实施方式
参见图2和图3,本实用新型的工频感应熔炼炉感应体冷却水套,其包括水套套体1,水套套体1上设有冷却水套进水口2和冷却水套出水口3,在冷却水套1内设有冷却水管4,冷却水管4的一端连接在冷却水套进水口2,另一端连接在冷却水套出水口3。冷却水管4可以为紫铜的“W”形水管。
使用时,冷却水套安装入感应炉下炉体的窗口内(图中未示出),线卷和感应体依次装入水套中(图中未示出)。在感应炉通电运行之前,下炉体的冷却水从冷却水套进水口2流入冷却水管4,按图所示的方向流经整个冷却水通道5,从冷却水套出水口3流出冷却水套,完成一次对冷却水套的冷却过程,如此反复循环。
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