[实用新型]一种正时链罩压铸成形补缩浇道无效
申请号: | 201120217707.X | 申请日: | 2011-06-24 |
公开(公告)号: | CN202114238U | 公开(公告)日: | 2012-01-18 |
发明(设计)人: | 魏伟;李冰 | 申请(专利权)人: | 徐州徐航压铸有限公司 |
主分类号: | B22D17/22 | 分类号: | B22D17/22 |
代理公司: | 南京汇盛专利商标事务所(普通合伙) 32238 | 代理人: | 陈扬 |
地址: | 221116 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 正时 压铸 成形 补缩浇道 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种压铸模具,尤其是一种改进的正时链罩压铸成形补缩浇道。
背景技术
正时链罩是汽车发动机上与汽缸体、曲轴箱、汽缸盖配合的部件,平均壁厚只有2.5mm,为了防止漏油的发生,铸件所有部位均不允许有缩松等铸造缺陷的出现。
正时链罩属薄壁、平板铸件,压铸时从一侧进料,铝液均匀的向前平推,进而填满模具整个型腔从而完成压铸成形。图1为正时链罩压铸成形时的原始浇排结构,图中1是浇口、2是φ63孔,其缺陷为:从浇口部位进入的铝液由于成型φ63孔的型芯存在,从而阻碍了铝液的流动,影响补缩效果。生产中发现,采用原始浇排结构虽然能使铸件大部份成形完好,但图3中A所示部位却存在严重的疏松现象,此部位腔深27.5mm,进料时铝液迅速从其四周向深处蔓延,导致一部分气体无法排出;另外,由于深腔部位模具温度较低,铝液率先凝固,使该处不能够在增压阶段得到很好的补缩,故极易产生疏松。而调整工艺参数并不能很好的解决这一问题,因此必须从模具结构的改进上解决这一问题。
发明内容
为了克服现有技术存在的问题,本实用新型的目的是提供一种正时链罩压铸成形补缩浇道,本实用新型改进了正时链罩压铸成形补缩浇道结构,采用新型的浇排结构,有效消除了正时链罩腔深部位的疏松缺陷。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种正时链罩压铸成形补缩浇道,包括浇口和φ63孔,其特征在于:在φ63孔处沿直径方向设有过桥,该过桥的一端设置在浇口处。
本实用新型中,所述过桥的宽度与φ63孔相适配,宽度为10-20mm。
本实用新型的有益效果是:采用改进后的正时链罩压铸成形补缩浇道,深腔部位得到了很好的补缩,避免了疏松现象的产生,压铸成形后该部位的组织结构符合要求。
附图说明
图1为现有技术中正时链罩原始浇排结构示意图。
图2为本实用新型的结构示意图。
图3为正时链罩深腔部位示意图。
具体实施方式
一种本实用新型所述的正时链罩压铸成形补缩浇道,见图2,该浇道包括浇口1和φ63孔2,在φ63孔2处沿直径方向设有过桥3,该过桥3的一端设置在浇口1处。过桥3的宽度与φ63孔相适配,宽度为10-20mm。
本实用新型在成型φ63孔的型芯端面增加一个过桥结构,铝液从浇口进入后,绕过φ63孔型芯的阻碍,经由过桥对深腔部位进行补缩。在后续工序中将过桥敲掉,对铸件的形状尺寸不会有任何影响。采用改进后的正时链罩压铸成形补缩浇道,深腔部位得到了很好的补缩,避免了疏松现象的产生,压铸成形后该部位的组织结构符合要求。
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