[实用新型]塑料瓶吹瓶机出瓶装置有效
申请号: | 201120266619.9 | 申请日: | 2011-07-26 |
公开(公告)号: | CN202241944U | 公开(公告)日: | 2012-05-30 |
发明(设计)人: | 吴嗣玉 | 申请(专利权)人: | 安徽丰原药业股份有限公司 |
主分类号: | B29C49/42 | 分类号: | B29C49/42;B29C49/70 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 韩国胜;王莹 |
地址: | 230051 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 塑料瓶 吹瓶机出 瓶装 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种吹瓶机出瓶装置,尤其涉及一种塑料瓶吹瓶机的出瓶装置。
背景技术
参见图1-3,现有技术中的吹瓶机出瓶装置包括取瓶装置、回缩装置、翻瓶装置和传输带,所述取瓶装置包括夹具气缸1、活动轴3、固定轴15和夹具4、所述夹具4包括相互配合的活动夹指41和固定夹指42,所述夹具气缸1与活动轴3连接,活动夹指41固定连接在活动轴3上,固定夹指42固定连接在固定轴15上。所述回缩装置包括滑块21、22、气缸6、底板7,所述固定轴15固定连接在滑块21、22上、所述活动轴3滑动连接在滑块21、22上,滑块21、22底部均固定连接在底板7上,底板7通过连接臂与气缸6的活塞杆连接,气缸6设置于支架10上。所述传输带设置在翻瓶装置的前下方。所述翻瓶装置19为现有技术,在此不再赘述。
现有技术中吹瓶机出瓶装置吹瓶时需要5个基本动作,才能实现以上的目标:一是回缩装置前左移伸出夹具:气缸6带动底板7向前左移动,移动到瓶子5所在位置;二是取瓶装置控制夹具夹紧瓶口:夹具气缸1控制活动轴3向右前运动,从而带动活动夹指41向右前运动,靠近固定夹指42,两者配合夹紧瓶子5;三是回缩装置向后右回缩:夹具4夹紧瓶子后,气缸6带动夹具4向后右回缩;四是瓶子5转移到翻转装置19的夹具上,翻转装置19向前平移并且带动瓶子5翻转180度;五是翻转装置19的夹具气缸控制夹具松开瓶子5,瓶子5将在指定的位置掉落在传输带12上,瓶子5随传输带12传送出去。以上的5个步骤均是通过气缸的运动实现的。
现有技术的缺陷如下:
1、由于原装置的全部动作均使用了气缸,因此需要的配置也很多。
2、由于工作的步骤多,此装置出现的故障也特别多,经常出现以下故障:(1)放瓶时不规范,容易堵瓶;(2)单轴气缸和进出气缸容易损坏,经常更换,使用时间短,一般二个月需更换一次;(3)翻瓶装置的感应器容易出现不灵敏现象。
所述故障造成的影响如下:(1)目前采用气吹送瓶,容易堵瓶,易使吹好的输液瓶挤压变形,且夹瓶手指易使瓶颈处有夹痕,造成瓶子的损伤,降低了合格品率,增加了洁净区环境污染的风险,瓶子质量不能保证;换气缸影响生产,且费用高;(2)因频繁报错或维修,造成处于设备内的瓶坯加热时间长,影响瓶子的外观和质量,频繁的停机造成产量下降,相应的工人劳动时间延长,能源损耗也大。
实用新型内容
本实用新型旨在克服以上现有技术存在的不足,提供一种结构简单,工作时步骤较少,不容易出现故障的塑料瓶吹瓶机出瓶装置。
本实用新型解决技术问题采用如下技术方案:
塑料瓶吹瓶机出瓶装置,包括取瓶装置、回缩装置和传输带;所述取瓶装置包括夹具气缸、活动轴、固定轴和夹具、夹具包括活动夹指和固定夹指,夹具气缸与活动轴连接,活动夹指固定连接在活动轴上,固定夹指固定连接在固定轴上;所述回缩装置包括滑块、气缸、底板,所述固定轴和活动轴均固定连接在滑块上,滑块底部均固定连接在底板上,底板通过连接臂与气缸的活塞杆连接;传输带设置在夹具夹持口的前下方,在夹具后方设置有推瓶装置。
塑料瓶吹瓶机出瓶装置,包括取瓶装置和回缩装置;所述取瓶装置包括夹具气缸、活动轴、固定轴、所述夹具包括活动夹指和固定夹指,所述夹具气缸与活动轴连接,活动夹指固定连接在活动轴上,固定夹指固定连接在固定轴上;所述回缩装置包括滑块、气缸、底板,所述滑块底部均固定连接在底板上,底板与气缸的活塞杆连接;在所述夹具的夹持口下方设置有传输带;在夹具后方设置有推瓶装置。
进一步地,所述推瓶装置为固定推杆。
进一步地,所述固定推杆的截面呈“Z”形。
进一步地,所述气缸设置于支架上。
进一步地,所述固定推杆设有护栏。
本实用新型的有益效果如下:
1、当夹具夹住瓶子后,回缩装置在回缩的途中,由于在夹具后方设置有推瓶装置,瓶子颈部接触到推瓶装置后,瓶子即可从夹具上脱落下来,那么与现有技术相比,夹具回缩以后平移、翻转及松瓶步骤均省略,工作步骤得以简化,装置结构也更加简单,大大降低了出现故障的频率。而且该装置的转运效率高,现有技术中的吹瓶机出瓶装置转运4个瓶子需要约3.5秒的时间,本实用新型的出瓶装置,每转动4个瓶子只需2.2秒左右的时间。
2、由于简化了配置,节约了2组气缸和4组感应器的维护费用;新装置运行了约3个月的时间,未发生故障和瓶子掉落的现象,节约了大量的维修时间,并且改造后的装置占用的空间小,便于清洁,同时还能降低物耗,改造的效果明显优于原设计。
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