[实用新型]淀粉乳pH值在线调整监控系统有效
申请号: | 201120300881.0 | 申请日: | 2011-08-18 |
公开(公告)号: | CN202205106U | 公开(公告)日: | 2012-04-25 |
发明(设计)人: | 高建国;满增志;董伟博;李淑江;刘洁;宋杰 | 申请(专利权)人: | 山东江口生物科技有限公司 |
主分类号: | G05D21/02 | 分类号: | G05D21/02 |
代理公司: | 德州市天科专利商标事务所 37210 | 代理人: | 房成星 |
地址: | 253000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 淀粉 ph 在线 调整 监控 系统 | ||
技术领域
本实用新型一种涉及喷射液化前小麦淀粉乳调整pH值的设备。
背景技术
目前,在小麦淀粉糖的生产中,由于小麦淀粉中含有较高的蛋白等营养物质,使得小麦淀粉乳在短时间内极易腐败变酸,温度越高,腐败越快,这为小麦淀粉制糖喷射液化加酶制剂前调整稳定pH值带来了巨大困难,传统调整pH值调整没有专用调控装置,人工手动间歇式调整,先对配料罐内物料人工取样测得pH值,然后根据依据经验将配好的纯碱液加入罐内,搅拌混合后,再测,再调。其弊端是:1、人工多次调整,耗时,操作麻烦;2、由于间歇式调整,小麦淀粉酸败快,调整后的半小时至一小时内,pH值下降较快,不稳定,严重影响了液化酶的活力,导致液化质量不稳定。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种淀粉乳pH值在线调整监控系统,以解决现有技术没有专用调控装置,人工手动间歇式调整,耗时,操作麻烦,影响液化酶的活力,液化质量不稳定等问题。
本实用新型主要由pH值测量设备及配料罐组成,解决其技术问题所采用的技术方案是配碱罐一侧设置配碱泵,配碱罐上部设置加水管,加水管上设置加水阀,配碱罐另一侧连接计量泵的进料口,计量泵的出料口通过出料管连接淀粉乳配料罐,在回流管上设置pH检测电极;pH检测电极、pH检测变送器、自控调节仪通过信号线连接计量泵,淀粉乳配料罐通过配料罐出管连接配料泵,配料泵另一端连接回流管。
采用本实用新型的积极效果是通过调节仪、计量泵和pH在线检测仪之间的信号连锁,实现了pH的在线检测,及时的自动调整,保证了pH值的稳定,进而保证的液化质量的稳定,该设备自动化程度高,便于操作,安全、可靠,既缩短了调整pH的时间,又减小了调整偏差。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:
图1是本实用新型结构示意图;
图中1配碱泵、2配碱罐、3加水阀、4加水管、5计量泵、6信号线、7自控调节仪、8 pH检测变送器、9 pH检测电极、10回流管、11配料泵、12配料罐出管、13淀粉乳配料罐、14出料管。
具体实施方式
如图所示:配碱罐2一侧设置配碱泵1,配碱罐2上部设置加水管4,加水管4上设置加水阀3,配碱罐2另一侧连接计量泵5的进料口,计量泵5的出料口通过出料管14连接淀粉乳配料罐13,在回流管10上设置pH检测电极9,pH检测电极9、pH检测变送器8、自控调节仪7、通过信号线6连接计量泵5,淀粉乳配料罐13通过配料罐出管12连接配料泵11,配料泵11另一端连接回流管10。
自控调节仪、pH检测变送器、pH检测电极结构与现有技术相同。
该系统使用前先往配碱罐加2立方的水,然后倒入食用碱,启动配碱泵打回流,边回流边加水,将食用碱调配成5%-8%的碱液备用。工作时,先用缓冲液校正pH检测电极,然后在自控调节仪上输入需要调整的pH值(5.6),相继启动配料泵和计量泵,pH检测电极从回流管测得淀粉乳的pH值,然后将信号传输给变送器,变送器将获得的信号转变为4-20ma的电流信号(不同的pH值对应不同的电流信号)输送给自控调节仪,调节仪根据设定的pH值对应的电流通过PID调节输出4-20ma电流给计量泵,改变计量泵的频率来改变加碱量进而达到在线调整稳定淀粉乳pH值的目的。
该系统在使用一定周期后,需清洗pH检测电极,此时关闭回流阀和计量泵,将pH检测电极取出,用清水清洗干净,再用pH缓冲液校正pH检测电极,然后重新装好,再打开回流阀和计量泵即可。
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