[发明专利]一种双联热兑的电炉炉衬烘烤工艺有效
申请号: | 201210029941.9 | 申请日: | 2012-02-10 |
公开(公告)号: | CN103031406A | 公开(公告)日: | 2013-04-10 |
发明(设计)人: | 俞海明;段建勇;解英明;王瑞利;胡永胜 | 申请(专利权)人: | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/52 | 分类号: | C21C5/52 |
代理公司: | 乌鲁木齐新科联专利代理事务所(有限公司) 65107 | 代理人: | 欧咏 |
地址: | 830022 新疆维吾*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 双联热兑 电炉 炉衬 烘烤 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及电炉炼钢开新炉的炉衬烘烤技术,适用于直流电炉和交流电炉开新炉,或者炉衬大修以后的开炉操作,或具有转炉流程和电炉流程的钢厂。
背景技术
目前国内的电炉,包括普通功率的电炉和高功率的电炉,电阻炉,超高功率电炉,在开新炉第一炉的时候,需要进行烘炉作业,即第一蓝料加入轧钢切头、中型废钢、或者其它优质废钢。新炉子的供电升温速度要缓慢,以确保炉衬能够得到良好的烧结;待一篮切头基本上熔化完之后,再加第二篮料,第二篮料送电穿井结束之后,应停电30分钟左右对炉底捣打料进行烧结;新炉子头两篮料冶炼时不使用碳氧枪,第三篮料使用碳氧枪;该工艺的缺点:烘炉作业的时间长达4小时,冶炼电耗高达吨钢650~950Kwh,同时钢铁料的消耗较高;吹氧操作对于炉衬的伤害,尤其是炉门区域的吹损较为严重,炉壁结渣严重。
本发明依据烤捣打料的烧结机理,采用的双联热兑的电炉炉衬烘烤技术,利用了铁水和钢渣中间的物理热和化学热,替代了部分电能,减少了供电时间,相应的缩短了电炉炉衬烘时间;利用了转炉液态钢渣中氧化铁带入的氧,直接参与反应,相应的减少了新炉吹氧量;利用转炉液态钢渣中间富裕的氧化钙替代大部分的石灰,相应的节约了石灰的用量,为企业的降耗作出了示范,具有重要的实用价值。
发明内容
本发明的目的在于:所设计新的炉衬烘烤工艺,缩短了电炉炉衬烘时间,减少了新炉衬冶炼第一炉过程中的吹氧量,使得炉衬的烘烤效果更好,冶炼电耗降低了三分之一,冶炼成本每炉降低8000元以上。
本发明的目的是这样实现的:一种双联热兑的电炉炉衬烘烤工艺,包括普通电炉和高功率的电炉、电阻炉的新炉开炉技术,针对炉底以捣打料为主的烘烤和炉墙镁碳砖的烘烤;
其步骤:向炉内投加第一蓝料,占投加总装量的60-68%废钢铁料、20-25%铁水,在炉底熔池形成后,保持8-12min;使炉铁液凝固到60%以上时,兑加总装量的8-12%的液态钢渣,其投料送电档位不得超过4档,冬季送至18MWH,夏季送至16MWH,送电时55-60分钟;在投加第二篮料时,依据公式的计算补加其石灰量;在电炉通电起弧穿井后,停电18-22min,然后向电炉再兑加占总装量的20-30%的铁水,然后通电冶炼,待到70%的炉料熔清,即结束炉衬烘烤,进行正常的冶炼操作,其中新炉子出钢温度控制在1630-1650℃;
其中补加石灰量的计算公式为:
G=[2W+M(2β-γ2)]÷(γ1-2σ)
式中:G = 石灰的添加量(吨);
M为转炉液态钢渣的加入量(吨);
β为转炉液态渣中间二氧化硅的质量百分数(%);
σ为石灰中间二氧化硅的质量百分数(%);
γ1、γ2、分别为石灰中间氧化钙的含量,转炉液态渣中氧化钙的含量;
W为电炉炉料中间带入的二氧化硅的量,计算公式为:
W=0.47(x1α1+ x2α2)
式中:分别为铁水加入量(吨)、铁水中间硅的质量百分数(%),废钢的加入量(吨)、废钢中间硅的质量百分数(%)
所述的烘烤工艺,采用该工艺,烘烤新炉衬的冶炼时间缩短到3小时以内,节约氧耗30-150m3,电耗下降到500Kwh/吨以内。
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