[发明专利]一种降低硫酸生产尾气排放的方法无效
申请号: | 201210119056.X | 申请日: | 2012-04-23 |
公开(公告)号: | CN102631824A | 公开(公告)日: | 2012-08-15 |
发明(设计)人: | 张晓迁;杨毅;付勇;赵建勇;杨德贵 | 申请(专利权)人: | 瓮福(集团)有限责任公司 |
主分类号: | B01D53/18 | 分类号: | B01D53/18 |
代理公司: | 贵阳中工知识产权代理事务所 52106 | 代理人: | 陈忠俊 |
地址: | 550002 贵州省贵阳市*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降低 硫酸 生产 尾气 排放 方法 | ||
技术领域
本发明涉及尾气排放,具体来说,涉及硫酸装置尾气的减排方法。
背景技术
硫酸生产排放尾气中主要包括二氧化硫气体、硫酸酸雾等,随着硫酸工业的迅猛发展,也导致全球酸雨现象十分严重。为了实现减排,我国率先在高污染、高排放行业进行限制,其中就包括硫酸制造行业。为此,发明人经过试验、摸索,通过一种或几种磷酸盐为原料,实现硫酸尾气吸收,同时也回收了大部分硫元素。
经过中国专利网检索,目前尚无此类方法问世。
发明内容
本发明的目的在于提供一种降低硫酸生产尾气排放的方法,可以实现硫酸尾气吸收,同时也可以回收部分硫元素。
发明人提供的技术方案是:一种降低硫酸生产尾气排放的方法,它是采用了一个洗涤塔循环系统,通过泵建立循环,该洗涤塔循环系统包括硫酸二吸塔、硫酸二吸塔循环泵、洗涤塔、洗涤循环泵和烟囱,硫酸二吸塔出口排放管连接洗涤塔的底部,洗涤循环泵将循环液泵入洗涤塔,循环液为通过配管从磷酸装置中输送来的一种或几种磷酸盐料浆,控制其PH值控制≥4.0,控制其含固量在5-15%,经过洗涤后的循环液通过配管输送返回磷酸装置;洗涤尾气通过洗涤塔后通过烟囱排放。
上述洗涤循环泵的流量可根据生产需要来设置。
上述磷酸盐为磷酸钙、磷酸铁、磷酸铝。
上述磷酸盐可直接用于磷酸生产的原料,实现了循环生产。
本发明具有以下优点:①减排效果明显,以减排SO2为例,减排率达到60-90%,不需对硫酸转化工艺做大的改进;②使用于硫酸2+2、3+1及3+2等转化工艺;③减少对硫酸转化做大量的投入;④实现了硫酸生产尾气减排和部分硫元素的回收,提高了硫利用率。
附图说明
图1为本发明的工艺流程图;
图2为本发明的装置结构示意图;
图中,1为硫酸二吸塔,2为硫酸二吸塔循环泵,3为硫酸二吸塔填料,4为硫酸二吸塔除沫器,5为烟囱,6为洗涤塔,7为洗涤循环泵,8为除沫器。
具体实施方式
实施例1
磷肥厂80万吨/年硫铁矿制酸装置为2+2转化流程,采用本发明方法,采用了一个洗涤塔循环系统,通过泵建立循环,该洗涤塔循环系统包括硫酸二吸塔1、硫酸二吸塔循环泵2、洗涤塔6、洗涤循环泵7和烟囱5,硫酸二吸塔1出口排放管连接洗涤塔6的底部,洗涤循环泵7将循环液泵入洗涤塔6,循环液为通过配管从磷酸装置中输送来的 磷酸钙料浆,控制其PH值控制≥4.0,控制其含固量在5-15%,经过洗涤后的循环液通过配管输送返回磷酸装置;洗涤尾气通过洗涤塔6后通过烟囱5排放。
上述洗涤循环泵的流量设置为3003/h。
采用本发明前尾气排放SO2%为0.05,经过改造后尾气排放SO2%为0.014以下,达到了新的国标要求。
以2012年3月运行情况,减排效果明显。
实施例2
磷肥厂80万吨/年硫铁矿制酸装置为2+2转化流程,采用本发明方法,采用了一个洗涤塔循环系统,通过泵建立循环,该洗涤塔循环系统包括硫酸二吸塔1、硫酸二吸塔循环泵2、洗涤塔6、洗涤循环泵7和烟囱5,硫酸二吸塔1出口排放管连接洗涤塔6的底部,洗涤循环泵7将循环液泵入洗涤塔6,循环液为通过配管从磷酸装置中输送来的磷酸钙、磷酸铁和磷酸铝料浆,控制其PH值控制≥4.0,控制其含固量在15%,经过洗涤后的循环液通过配管输送返回磷酸装置;洗涤尾气通过洗涤塔6后通过烟囱5排放。
上述洗涤循环泵的流量设置为5003/h。
采用本发明前尾气排放SO2%为0.05,经过改造后尾气排放SO2%为0.014以下,达到了新的国标要求。
实施例3
磷肥厂80万吨/年硫铁矿制酸装置为2+2转化流程,采用本发明方法,采用了一个洗涤塔循环系统,通过泵建立循环,该洗涤塔循环系统包括硫酸二吸塔1、硫酸二吸塔循环泵2、洗涤塔6、洗涤循环泵7和烟囱5,硫酸二吸塔1出口排放管连接洗涤塔6的底部,洗涤循环泵7将循环液泵入洗涤塔6,循环液为通过配管从磷酸装置中输送来的磷酸钙和磷酸铁料浆,控制其PH值控制≥4.0,控制其含固量在5%,经过洗涤后的循环液通过配管输送返回磷酸装置;洗涤尾气通过洗涤塔6后通过烟囱5排放。
上述洗涤循环泵的流量设置为1003/h。
采用本发明前尾气排放SO2%为0.05,经过改造后尾气排放SO2%为0.014以下,达到了新的国标要求。
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