[发明专利]一种解决磨机人孔加强板焊接下陷问题的方法无效
申请号: | 201210175381.8 | 申请日: | 2012-05-31 |
公开(公告)号: | CN103447710A | 公开(公告)日: | 2013-12-18 |
发明(设计)人: | 段建设;曹林;权建军 | 申请(专利权)人: | 洛阳建浩重工机械有限公司 |
主分类号: | B23K33/00 | 分类号: | B23K33/00;B23K9/16;B23K37/00 |
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地址: | 471000 河南省*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 解决 磨机人孔 加强 焊接 下陷 问题 方法 | ||
技术领域
本发明涉及焊接领域,尤其是一种解决磨机人孔加强板(人孔加强板内嵌式)的焊接下陷问题的方法。
背景技术
在磨机(人孔加强板为内嵌式)的生产实践中,人孔加强板焊接后下陷的问题普遍存在,一旦下陷将会很难修复,且下陷率是100%。即使通过后期的矫正也收效甚微。人孔加强板变形的主要原因有:焊缝不对称造成的应力不平衡;人孔加强板周边焊缝焊接完成后所产生的纵向收缩;虽然增加圆形支撑,但仍然不能阻止下陷的发生;退火时工件的位置摆放不对;发生形变后,矫正方法不正确。
发明内容
为了解决人孔加强板的焊接下陷问题,本发明提供一套可以有效控制磨机人孔加强板(人孔加强板内嵌式)的焊接下陷问题的方法,该方法通过对焊接坡口的改变,增加内部支撑和焊接方法,以及矫正方法等方面的工艺改进来解决上述问题。
该发明的有益效果是:有效控制磨机人孔加强板(人孔加强板内嵌式)的焊接下陷问题,保证产品质量,提高企业效益。
附图说明
下面结合附图对本发明进一步说明。
图1为原坡口形状;图2为更改后坡口形状;图3为“米”字型支撑结构;图4为水平放置人孔位置图;图5为退火曲线图;图6为千斤顶矫正位置图;图7,图8为机械矫正图。
图中1.“米”字支撑;2.人孔加强板;3.加热区;4.顶杆;5.50t千斤顶;6.钢板 σ=50mm;7.圆环支撑;8.筒体板;9.垫铁;10.人孔加强板;11.端法兰。
具体实施方式
1.焊缝对称,使得外侧焊肉大,内侧焊肉小,导致凹陷问题。所以更改焊接坡口形状,由原来的对称破口改为不对称坡口或单侧坡口,如图1,图2。
2.当筒体厚度较大时,焊肉过大,应力也较大,这时加圆形支撑后再加“米”字型支撑,如图3。
3.焊接方法的改进。
(1).焊接方形人孔加强板时先焊接四条直边,后焊接四个圆角以便于释放应力。
(2).在焊接椭圆形人孔加强板时,两个弧顶部位置预留100mm不焊,作为应力释放孔。
4.焊接坡口为内坡口时,内侧焊接,外侧清根。外侧焊平时,做超声波探伤检查,合格后再焊接角焊缝。当坡口为双面坡口时,外坡口焊接2/3后,内坡口清根是将外坡口的焊肉刨去1/2,内坡口焊平后在焊接外侧焊缝,探伤合格后再焊接角焊缝。
5.在焊接前预热,预热温度80~100℃,层间温度控制在80~250℃之间。
6.焊缝为药芯焊丝CO2气保焊,焊接完一侧后将筒体调转180°进行另外一侧的焊接,该方法可以成倍的缩短焊接时间。
7.退火过程。
筒体退火时应该注意:将人孔放在水平位置,图4所示。
退火时参照退火曲线,图5。
8.矫正:由于人孔加强板周围焊缝的焊接应力大,所以矫正必须在退火后进行。
(1).千斤顶矫正方式,如图6。
(2).火焰矫正:采取的矫正顺序是用样板找圆→顶起千斤顶(5)→加热位置(3)→卸下千斤顶交检。
注意:加热的温度及长度范围(3)视变形情况而定。不可在人孔加强板周边(焊缝)加热。
两个千斤顶(5)必须同时顶起。
必须按照图6所示区域加热(3),不可在人形孔加强板周边(焊缝)加热,加热时人孔加强板一定要放置在水平位置。
(3).机械矫正:当磨机筒体长度小于4m时,可在滚床上直接压制进行矫正(提高生产效率,降低劳动强度),方法如图7,图8。
注意:矫正时必须安装端法兰。
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