[发明专利]一种热轧无缝钢管用芯棒的制备方法无效
申请号: | 201210444562.6 | 申请日: | 2012-11-08 |
公开(公告)号: | CN103805885A | 公开(公告)日: | 2014-05-21 |
发明(设计)人: | 林永峰 | 申请(专利权)人: | 无锡新三洲特钢有限公司 |
主分类号: | C22C38/52 | 分类号: | C22C38/52;B22D13/00 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 杨小双 |
地址: | 214100 江苏省无锡市惠*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 热轧 无缝钢管 用芯棒 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及钢铁冶金技术领域,尤其涉及一种热轧无缝钢管用芯棒的制备方法。
背景技术
芯棒是热轧无缝钢管生产中消耗量最大的关键工具之一。由于芯棒的工作条件恶劣,穿孔时,芯棒的工作温度高达1000℃以上,与此同时还要承受着巨大的轴向压力、径向压力、旋转摩擦力、急冷急热的热应力,经受着机械疲劳和热疲劳的作用。在如此恶劣的工况下,故芯棒常以塌鼻、粘钢、开裂等失效形式报废,芯棒的使用寿命缩短、更换频率很高,由此影响钢管生产效率和质量,对组织大规模无缝钢管生产和产品质量都有重要影响,因此研制高质量、长寿命的芯棒一直以来都是无缝钢管生产中一个比较重要的课题。
目前,国内生产普通碳素钢管应用较多的芯棒材料为3Cr2W8V和20Cr2Ni4W钢。在使用前,芯棒进行挂高温氧化铁膜处理。这类芯棒在使用中常因出现塌鼻、粘钢和开裂等缺陷而报废。生产不锈钢管常用钼基合金芯棒,但其高温氧化严重,需要不断地进行高温润滑,生产效率低,而且钼材价格一再提高,造成芯棒昂贵。
一直以来,各无缝钢管芯棒生产厂家比较关注芯棒材质的改进,而对芯棒制作工艺探索不多,基本局限于普通铸造和锻造成型。通过大量的理论研究和实践验证,结合使用要求的不同,芯棒材质一般选用合金工具钢(如H13)或合金结构钢(如30CrNi3、35CrMo等),该类材料在高温强度和韧性方面总是难以合理平衡,造成各种形式的芯棒失效,影响其使用寿命。特别是在高压锅炉管、合金钢管和不锈钢管的穿孔过程中,有的芯棒很快就失效,平均寿命在4~5支/个,而在普通钢管的穿孔中也只有100支/个左右。
发明内容
本发明的目的在于提出一种热轧无缝钢管用芯棒的制备方法,该芯棒通过对合金化学成分的调整,使得其高温强韧性好、热疲劳性能优异。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种热轧无缝钢管用芯棒的制备方法,所述芯棒的化学成分以重量百分数计由下列组份组成:C:0.4-0.5,Si:0.2-0.4,Mn:0.8-1.0,Cr:3.2-3.4,Ni:4.5-5.5,W:3.2-3.4,V:0.4-0.6,Co:1.1-1.3,Al:0.1-0.3,Ce:0.15-0.25,余量为Fe及不可避免的杂质;所述制备方法包括如下步骤:
1)配料熔炼:确保冶炼钢液成分均匀;
2)浇注:有两种方式,其一,在浇注前,将待浇芯棒模具轴向与离心机主轴相互垂直,芯棒鼻部朝外;其二,生产规格大的芯棒,将待浇芯棒模具轴向与离心机主轴相互平行或重合,芯棒鼻部朝下;浇注时,金属液会顺序进入芯棒模具型腔,离心铸造机转速200-210rpm;待钢液全部注入模具型腔,调整离心铸造机转速为310-330rpm;
3)热处理:将芯棒装炉,用氮气排出炉内空气,炉温升至930-950℃时,按3-5毫升/分钟的速度向炉内滴入乙醇水溶液,其中乙醇与水体积比为1∶1-2,促使该乙醇水溶液与芯棒表面层发生氧化反应;将炉温升至约1090-1110℃保温3-5小时,保持炉压0.7-1.1KPa,随后停炉降温至830-870℃芯棒出炉,缓冷至常温。
本发明采用以上技术方案后,具有以下积极效果:
(1)本发明在成分设计上遵循节约合金元素、满足优异性能的原则,利用原有低合金钢的相关组织结构、性能指标,除调整了C、Cr、Ni、W、V、Co等元素含量以外,还添加了适量的铝,来提高抗高温氧化性能,特别是还添加了稀土Ce,通过Ce净化钢液,去除结晶组织中晶界富集的有害杂质,细化晶粒,改善铸件组织,提高综合性能。
(2)此外,添加的钴元素能将镍、铁合金组成中其它金属碳化物晶粒结合在一起,使合金具更高的韧性,并减少对冲击的敏感性能,钴基合金的耐热性是因为形成了难熔的碳化物,这些碳化物不易固溶,扩散活动性小,当温度在1038℃以上时,钴基合金的优越性更是显露无遗。
(3)由于成分设计合理,离心铸造工艺先进,保证了芯棒的高温强度、硬度、塑性、耐热疲劳性能等,在穿制不锈钢无缝钢管钢管、普通锅炉管时,芯棒的使用寿命提高至国内外同类产品的2-2.5倍左右,大幅度地降低了生产成本,经济效益可观。
(4)实验结果表明,所述发明在穿孔试验时,在国内某知名的大型钢管厂的直径140mm机组上穿制低合金锅炉管200支。在合金钢管的试穿中,本发明的平均使用寿命也达到10支以上。
具体实施方式
实施例一
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