[发明专利]一种驱动桥壳补缩工艺在审
申请号: | 201210497350.4 | 申请日: | 2012-11-29 |
公开(公告)号: | CN103008551A | 公开(公告)日: | 2013-04-03 |
发明(设计)人: | 纪爱师;纪建奕;纪向仕;周冬生 | 申请(专利权)人: | 青特集团有限公司 |
主分类号: | B22C9/08 | 分类号: | B22C9/08 |
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地址: | 266109 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 驱动 桥壳补缩 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及车桥制造业,主要涉及一种桥壳加工工艺。
背景技术
目前,国内驱动桥壳的生产主要采用冷冒口补缩工艺,为保证铸件内部质量,不出现内部缺陷,一般冷冒口设置都比较大,铁水利用率低。使用冷冒口对桥壳进行补缩,由于冒口开设数量较多且冒口体积较大,浇冒口去除困难,借助设备清理一箱浇注系统需要8分钟。浇注工艺采用铁水由浇道进入边冒口,然后由冒口颈进入铸件型腔对铸件进行补缩,冷冒口利用率只有15%左右。
发明内容
为了解决背景技术所存在的问题,本发明采用了以下技术方案:一种驱动桥壳补缩工艺在利用铁水进行浇灌补缩时,在桥壳上只开设一个高热冒口。
上述的高热冒口开设在桥壳易产生缺陷的定点部位。
高发热冒口本身强度高,摆放灵活适用于各种造型工艺,解决以往高压造型因冒口强度低不能在造型中直接放置冒口得缺陷,高发热冒口采用金属易割片,敲落冒口在铸件表面残留小,降低了清理打磨工作量,提高了铁水利用率、工艺出品率,节约了生产成本。
具体实施例
使用冷冒口对桥壳进行补缩,由于冒口开设数量较多且冒口体积较大,浇冒口去除困难,借助设备清理一箱浇注系统需要8分钟,采用高发热冒口后,去除浇注系统只需3分钟。使用普通冷冒口对桥壳进行补缩,原浇注系统重量在137kg左右,铁水利用率62.3%,而使用高发热冒口后,浇注系统不再设有冷冒口而直接由内浇道引入,浇注系统重量39kg,铁水利用率85.5%。使用高发热冒口,避免了由于使用冷冒口扎排气孔造成的掉砂、渣孔缺陷;定点补缩,保证了桥壳的内在质量。
高发热冒口本身强度高,摆放灵活适用于各种造型工艺,解决以往高压造型因冒口强度低不能在造型中直接放置冒口得缺陷;使用高发热冒口采用金属易割片,敲落冒口在铸件表面残留小,降低了清理打磨工作量;使用高发热冒口,提高了铁水利用率、工艺出品率,节约了生产成本。
当然,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不限于上述举例,本技术领域的普通技术人员,在本发明的实质范围内,作出的变化、改型、添加或替换,都应属于本发明的保护范围。
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