[实用新型]打底脚孔装置有效
申请号: | 201220120136.2 | 申请日: | 2012-03-21 |
公开(公告)号: | CN202479551U | 公开(公告)日: | 2012-10-10 |
发明(设计)人: | 章艺艺 | 申请(专利权)人: | 绍兴市新奥传动设备有限公司 |
主分类号: | B23B41/02 | 分类号: | B23B41/02;B23B47/00;B23B47/18 |
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地址: | 312367 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 打底 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种打孔装置,尤其是涉及一种用于减速箱底脚的打孔装置。
背景技术
减速箱体在制造过程中,需要在箱体的底脚上打孔,常规的减速箱底脚孔往往采用卧式镗床一个孔一个孔的加工,几个底脚孔之间的相对位置通过跑坐标来达到要求。以R77的减速箱底脚孔加工为例,按现有的加工方法,首先我们需要人工划线以定出一个底脚孔的中心,然后上镗床,由专业的镗床操作工按跑坐标手动进给的方法逐个孔的进行加工,平均每个箱体约耗时30分钟,其中划线就需要花掉十多分钟,镗床加工需要二十多分钟,加工效率低下,而且人工测量误差也很大。
实用新型内容
本实用新型为了克服现有技术的不足,提供一种能够提高生产效率和产品质量的打底脚孔装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种打底脚孔装置,包括支座及四个设于支座上的钻杆,所述支座上还设有主动杆,所述支座包括上板和下板,主动杆及钻杆分别依次穿过支座的上板和下板,主动杆上部、钻杆上部与上板之间分别通过螺纹连接,主动杆下部、钻杆下部与下板之间分别设有滑动套,所述主动杆上设有传动装置,所述传动装置与各钻杆连接。
作为优选,所述传动装置为包括与主动杆连接的主齿轮及四个传动齿轮,所述传动齿轮与各钻杆之间分别通过键连接。
作为优选,所述主动杆的端部设有连接。
作为优选,所述上板与钻杆、主动杆之间分别设有螺纹套。
本实用新型的有益效果为:本装置结构简单、操作便捷,降低了劳动者的工作强度,还大大提高了减速箱或电机的底脚孔的加工效率和质量。
附图说明
图1是本实用新型的正面半剖图。
图2是图1的A-A剖视图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好的理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。
如图1、图2所示,一种打底脚孔装置,包括支座及四个设于支座上的钻杆1、主动杆5,支座包括上板62和下板61,主动杆5的上部穿过上板62,下部穿过下板61,与上板62之间螺纹连接,在本实施例中通过安装一螺纹套2实现螺纹连接,这样,当螺纹有磨损的时候,只需要换下螺纹套即可,方便维修的同时也节约了成本。4个钻杆1的上部也与上板62之间也装有螺纹套以实现螺纹连接,主动杆下部与下板之间装有滑动套7,钻杆下部与下板之间也装有滑动套7,主动杆上设有传动装置,该传动装置包括主齿轮31及四个传动齿32,主齿轮带动传动齿轮转动,主齿轮与主动杆通过单键连接,四个传动齿轮与各钻杆之间也分别通过单键连接。主动杆5的端部开有连接槽4,该连接槽4与镗床的镗杆的端部相配合连接。
工作原理:使用时,将本装置放在卧式镗床上,调整好高度和中心位置并固定。在四个钻杆上装上钻头,钻头的位置按减速箱底脚孔尺寸设计,把主动杆的端部与镗杆相连接,然后挂上镗杆的自动进给挡,主动杆在镗杆的带动下转动,并且因为内外螺纹的作用,主动杆向图1所示的右侧移动,在传动齿轮的传动下,四根钻杆也以同样的转速带动钻头向右进给,直至把减速箱底脚孔加工好,要把钻头退回只需操作镗床自动挡退回即可。
以R77的减速箱底脚孔加工为例,采用本打底脚孔装置后,不再需要划线工,加工时间可控制在15分钟以内,因为是自动进给,且四孔同时加工,所以大大的降低了劳动者的工作强度,再者镗床的操作人员也不需要非常专业,新手稍加指点即可完成作业。本装置既提高了加工效率,还保证了安装孔之间的相对尺寸,实现了四孔同时加工,一次成型的效果。
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