[实用新型]布料溜槽更换专用吊架有效
申请号: | 201220746531.1 | 申请日: | 2012-12-31 |
公开(公告)号: | CN203128606U | 公开(公告)日: | 2013-08-14 |
发明(设计)人: | 薛峰;张宗发;廖洪刚 | 申请(专利权)人: | 攀钢集团工程技术有限公司 |
主分类号: | C21B7/20 | 分类号: | C21B7/20 |
代理公司: | 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 | 代理人: | 金光军;李柱天 |
地址: | 617000 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 布料 溜槽 更换 专用 吊架 | ||
技术领域
本实用新型涉及对布料溜槽更换专用吊架的改进。
背景技术
炉顶布料溜槽属于高炉炉顶上料系统关键设备。随着高炉的冶炼强度的不断提高,炉顶上料系统的负荷不断增大,由于物料的不断击打和冲刷,导致布料溜槽受击打部位易被击穿。当布料溜槽被击穿后,布料溜槽布料的过程中产生漏料,容易造成布料不均和中间集料,对高炉的生产影响极大。漏料会造成高炉炉顶火焰熄灭,导致炉顶压力波动较大,高炉煤气浓度升高,将严重影响高炉操作和高炉生产。
高炉布料溜槽更换可采用炉内施工工艺(检修人员进入炉内施工),其缺点主要有:
1、开炉顶大方人孔后的准备时间较长;
2、施工期间施工人员必须进入炉内,处于高温、高浓度煤气、高空环境中,安全风险较高,同时施工人员在炉内的作业时间较短。
针对炉内施工工艺存在的缺点,可考虑采用带配重块的专用吊架进行更换。例如,可采用图1所示的用于更换布料溜槽的吊架。但是,该吊架在整体拆除和安装溜槽及托架方面存在以下缺陷:一是不能伸入炉内达到整体拆安的要求;二是吊装强度不够;三是起吊溜槽及托架进出大方人孔要对吊架的倾斜角度进行调整,而该吊架难以调整倾斜角度。
实用新型内容
本实用新型是为了解决上述问题而提出的,通过对布料溜槽更换专用吊架的改良,能够实现炉外施工工艺,避免施工人员承受高温、高浓度煤气、高空等安全风险。
为了解决上述问题,根据本实用新型的一种布料溜槽更换专用吊架,在前方的布料溜槽放置部和中央的圆管之间设置加长段,在该加长段焊接有加固用钢板。
进一步地,可在圆管上焊接主吊耳,在布料溜槽放置部和加长段之间设置一对吊耳,在该布料溜槽更换专用吊架后端设置另一对吊耳。
根据本实用新型,能够实现炉外施工工艺,安全性高,施工成本大大降低,减少高炉休风时间,降低了能耗,经济效益和社会效益显著。
附图说明
图1是改进前的用于更换布料溜槽的吊架的示意图。
图2是根据本实用新型示例性实施例的布料溜槽更换专用吊架的示意图。
符号说明:
1~4:吊耳,5:布料溜槽更换专用吊架,10:布料溜槽放置部,20:圆管,30:连杆,40:配重,50:主吊耳,100:加长段。
具体实施方式
以下,参照附图来详细说明本实用新型的示例性实施例。
如图2所示,根据本实用新型示例性实施例的布料溜槽更换专用吊架5在前方的布料溜槽放置部10和中央的圆管20之间设置加长段100,以保证该布料溜槽更换专用吊架5能伸入炉内。在此,加长段100的长度可以根据需要适当设计,因此可满足更换布料溜槽的实际需求。同时,为了保证强度,在该加长段100焊接钢板。焊接时,优选采用打坡口焊接技术,并打卡子。由此,可以在保证强度的同时,确保布料溜槽更换专用吊架5能伸入炉内。
而且,在圆管20上加固焊接主吊耳50,以保证吊装强度。主吊耳50可由钢板形成,焊接在圆管20上部的外周面,并开设吊装用通孔。
而且,在布料溜槽放置部10和加长段100之间的布料溜槽更换专用吊架5上表面设置用于调整倾斜角度的一对吊耳(吊耳3和吊耳4)。该一对吊耳3、4可由钢板形成,采用打坡口焊接工艺焊接,并打卡子。
由此,可利用主吊耳50、布料溜槽放置部10和加长段100之间的一对吊耳(吊耳3、吊耳4)以及布料溜槽更换专用吊架5后端的一对吊耳(吊耳1和吊耳2)进行吊装,从而在安装时能随意调整安装、拆除角度。
可知,由于设置了加长段100,因此不仅能使布料溜槽更换专用吊架5伸入炉内,而且便于设置吊耳,因而便于在拆装布料溜槽时调整倾斜角度。
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