[发明专利]一种自控除尘卸料装置无效
申请号: | 201310101326.9 | 申请日: | 2013-03-27 |
公开(公告)号: | CN103159046A | 公开(公告)日: | 2013-06-19 |
发明(设计)人: | 陈伯栋 | 申请(专利权)人: | 扬州市神威机械设备有限公司 |
主分类号: | B65G69/18 | 分类号: | B65G69/18 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 225645 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自控 除尘 卸料 装置 | ||
技术领域
本发明属于重型卸料技术领域,具体地说是一种自控除尘卸料装置。
背景技术
在现有技术中,钢铁、煤矿、水泥等行业有大量散状物料需要采用胶带输送的卸料小车进行卸料,卸料除尘一般采用料仓抽尘和移动除尘方式。传统的除尘技术中,除尘管路设计复杂,卸料车启动时易打滑移位,给卸料除尘带来不便。同时,除尘系统结构设计密封效果较差,漏风及烟尘溢流时有发生,现场工作环境恶劣。
发明内容
发明目的:针对现有技术中存在的不足,本发明的目的是提供一种自控除尘卸料装置,以使其准确可靠地卸料,有效减少粉尘污染,同时该装置结构简洁合理、高效平稳。
技术方案:为实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:
一种自控除尘卸料装置,包括车架、滚筒、漏斗、车轮、卸料口和传动机构,所述滚筒安装在车架下方,所述车轮紧邻传动机构设置,所述传动机构包括内制动电机和蜗轮蜗杆减速机,所述卸料口包括沿漏斗设置的通长卸料口和车架底部的定点料口,所述通长卸料口采用胶带密封仓口,所述定点料口采用防尘罩密封结构。
在所述自控除尘卸料装置的漏斗溜槽内设衬板。
所述自控除尘卸料装置采用安全滑触线供电装置,供电安全可靠,不受运距大小限制。所述自控除尘卸料装置采用手动干油集中润滑装置。
该自控除尘卸料装置,通过采用高强度型的改向滚筒结构,可承受较大的胶带张力。通过对通长卸料口采用胶带密封仓口,对定点料口采用防尘罩密封装置,都有效地减少粉尘污染,缓解漏风及烟尘溢流现象。所述车架本体结构合理,强度和刚性好,所述漏斗溜槽内衬有耐磨衬板,寿命长。通过卸料整体合理布置,消除了起动打滑现象。该自控除尘卸料装置采用手动干油集中润滑装置,润滑可靠方便,延长了设备寿命,维护检修简单方便。
有益效果:与现有技术相比,本发明的自控除尘卸料装置,结构简洁、运行平稳,可准确卸料,有效减少粉尘污染,设备耐磨易检修。
附图说明
图1是自控除尘卸料装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
如图1所示,该自控除尘卸料装置,包括车架1、滚筒2、漏斗3、过桥4、车轮5、卸料口和传动机构,滚筒2为改向结构且安装在车架1下方,车轮5紧邻传动机构设置,传动机构包括内制动电机和蜗轮蜗杆减速机6,卸料口包括沿漏斗设置的通长卸料口8和车架底部的定点料口7,通长卸料口8采用胶带密封仓口,定点料口7采用防尘罩密封结构。
工作时起动内制动电机通过蜗轮蜗杆减速器6提供动力源,车体运转,物料从滚筒进入,按照需求可通过定点料口7单侧或者两侧同时卸料,其它物料经漏斗3进入通长卸料口8。在防尘罩密封和胶带密封同时做用下,可有效减少粉尘。卸料整体布置合理,车轮5以大轮压起动,消除了起动打滑现象,运行平稳。
该自控除尘卸料装置,通过采用高强度型的改向滚筒结构,可承受较大的胶带张力。通过对通长卸料口8采用胶带密封仓口,对定点料口7采用防尘罩密封装置,都有效地减少粉尘污染,缓解漏风及烟尘溢流现象。车架1本体结构合理,强度和刚性好,所述漏斗3溜槽内衬有耐磨衬板,寿命长。通过卸料整体合理布置,消除了起动打滑现象。该自控除尘卸料装置采用手动干油集中润滑装置,润滑可靠方便,延长了设备寿命,维护检修简单方便。
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