[发明专利]三相流化床O/O1/H/O2废水处理组合工艺无效
申请号: | 201310172735.8 | 申请日: | 2013-05-13 |
公开(公告)号: | CN104150588A | 公开(公告)日: | 2014-11-19 |
发明(设计)人: | 张平;石拥军 | 申请(专利权)人: | 天津天铁冶金集团有限公司 |
主分类号: | C02F3/12 | 分类号: | C02F3/12 |
代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
地址: | 056404 河北*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 三相 流化床 o1 o2 废水处理 组合 工艺 | ||
技术领域
该发明专利涉及焦化蒸氨废水的处理工艺,属环境工程焦化废水处理领域。
技术背景
目前,国内多数企业处理后的焦化废水不能达标排放,主要原因是生物系统允许最高承受COD浓度偏低,需加入工业生产水稀释才能保证活性污泥生存,导致系统负荷增加,浪费工业水资源。其次,好氧池运行时泡沫较多,需要加入消泡水打压,增加运行成本。
发明内容:
该发明专利所要解决的技术问题是为克服上述缺陷而提供的一种三相流化床O/O1/H/O2废水处理工艺组合。
本发明专利所要解决的技术问题通过下述方案实现的:
在原三相流化床O1/H/O2工艺之前,新增加一个预曝气池O,该预曝气池O将化工流化床原理引入生化反应池,废水进入曝气反应区在曝气作用下通过导流墙顶部进入导流区,水流从导流区下部入口再进入曝气区完成一次循环;同时废水又通过分离区侧壁泡沫自提装置进入分离区,分离后的活性污泥重新流入导流区底部,在水流作用下活性污泥流回曝气区,分离区上清液流入出水堰槽进入O1反应池;在导流区中上部引出管道通过射流泵将水流提升到曝气反应区喷洒,用于消泡。
将预曝气池O与原工艺串联组合成O/O1/H/O2工艺,将最高可接受COD浓度提高到为5200mg/L。将水解池内的厌氧菌每日3-4次,每次20吨(污泥体积SV40%)送入预曝气池内进行连续曝气,废水流量控制在90m3/h,COD为500-5500mg/L。控制预曝气池内的溶解氧浓度,第一阶段控制范围为0.2-0.3mg/L。待活性污泥体积达到15%,污泥沉降性、凝聚性良好时,驯化进入第二阶段,此时将溶解氧的浓度控制在0.3-0.5mg/L。待SV达到20%,污泥沉降性、凝聚性良好时,进入第三阶段,将溶解氧浓度提高到0.5-2.0mg/L。当SV达到30%,达到预期的污泥状态。驯化结束,出水COD浓度为800mg/L。
实施效果:该工艺将焦化废水、活性污泥和空气三相在曝气流化床反应器内均与混合,使除碳和消化反应高效进行,驯化结束后,预曝气池O出水COD浓度为800mg/L。另外,在预曝气里利用射流泵达到池内混合液内部循环达到消泡目的,节约水资源,降低运行成本。
附图说明:
图1O/O1/H/O2工艺流程示意图。
图2预曝气池剖面结构示意图。
图2中1.曝气区,2.导流区,3.分离区,4.泡沫自提装置,5.导流墙
具体实施方式
在图1中,将好氧池O1和水解池H内的好氧菌、兼氧菌送入预曝气池O进行生物驯化,分阶段逐步增加进入预曝气池O的蒸氨废水量,根据池内溶解氧和活性污泥的沉降性、凝聚性及体积量控制曝气量,由间歇曝气逐步过渡到连续曝气。驯化后预曝气池内好氧菌种最高可接受COD浓度为5200mg/L,出预曝气池COD浓度可降为800mg/L,从而降低了后续O1/H/O2进水负荷。另外,在预曝气里利用射流泵达到池内混合液内部循环达到消泡目的。
在图2中,废水进入曝气区(1)在曝气作用下通过导流墙(5)顶部进入导流区(2),水流从导流区(2)下部入口再进入曝气区(1)完成一次循环;同时废水又通过分离区侧壁泡沫自提装置(4)进入分离区(3),分离后的活性污泥重新流入导流区(2)底部,在水流作用下活性污泥流回曝气区(1),分离区(3)上清液流入出水堰槽。
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